优化工艺结构,降低芳烃消耗

(整期优先)网络出版时间:2022-07-30
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优化工艺结构,降低芳烃消耗

张林峰

(安徽晋煤中能化工股份有限公司, 安徽阜阳236400)

摘要;中能化工尽可能减少系统芳烃挥发,以达到节能降耗之目的。随着中能化工2#双氧水系统流量的增大,造成各储槽、尾气放空量大,氧化液气液分离器B分离效果差,主厂房气味重,芳烃消耗高,影响生产成本。现在改造设备、优化工艺操作,减少芳烃挥发,以降低成本。

关键词;芳烃氧化液气液降低成本

一、现状调查

2#双氧水装置为省化工研究院设计,投产以来一直受芳烃消耗高影响,生产成本高。

1、由于系统流量的增加,贮槽放空量增加,造成芳烃挥发大。

2、氧化液气液分离器B分离效果差,氧化液夹带气量大,造成氧化液贮槽放空量大。

二、设定目标:

根据现壮调查的结果,及公司各级领导部门的总体要求。我们确定了以下目标。

1、通过分析对比在保证氢化液氧化完全的基础上,可以适当降低空气加入量,减少芳烃的夹带。

2、优化系统工艺指标,精心操作,保证系统稳定。

3、可进行工艺的优化与设备改造。

     4、严把质量关,控制降解,减少芳烃消耗。

原因分析

对影响芳烃消耗高的原因进行了分析,并绘制了关联图:主要有以下四个方面的原因:

1654245934(1)

三、要因确认

为了找到影响蒸汽消耗高和产量低的主要原因,我们对关联图中末端的四个因素进行了逐一确认,并制定了计划表:

序号

原因

确认方法

确认标准

负责人

完成日期

1.

空气量大(即尾氧高)

在保证氧效下降低空气量

差值大小

李子飞

2011.8.3

2.

氧化尾气温度高,各尾气冷却器面积小

可以通过氨冷降低温度,更换换热面积大的冷却器

差值大小

钱立堂

2011.8.6

3.

氧化气液分离器B分离效果差

需要对分离器改造

差值大小

宋伟

2011.8.7

4.

使用原料厂家多,质量不统一

选择信誉好质量好的生产厂家

与国内其他厂家对比

钱立堂、宋伟

2011.8.10

要因确认:

1、空气量大(尾氧高)

空气量大,会造成氧化尾气量最大,增大了氧化尾气回收系统的负荷,从而造成芳烃消耗高。也会增加电力消耗。                 结论:是要因。

2、尾气温度高,

可通过加大氨冷器加氨量来降低尾气温度,不作为影响因素,因此非要因。

3、各尾气冷却器面积小

各尾气冷却器换热面积小,尾气夹带的芳烃蒸汽不能得到有效的冷却,造成芳烃挥发不能有效回收。导致系统芳烃消耗高。   结论:是要因

4、氧化气液分离器B分离效果差

   会导致去氧化液储槽的氧化液夹带大量的气体,使氧化液储槽尾气放空量最大,进一步增加了尾气冷却器的负荷,造成氧化液储槽放空量大。       结论:是要因

5、尾气处理机组达不到生产能力

通过检查回收量记录,报表分析,大家一致认为:尾气处理机组活性炭纤维吸咐能力差,,可通过改造尾气处理机组,实现降低芳烃消耗。结论:非要因。

6、芳烃质量

实践证明,我们不难知道工作液是双氧水生产的血液,而芳烃是工作液中的主要成分,芳烃质量的好坏会影响工作液的性质。结论:是要因。

四、制定对策

根据要因确认:影响2# 双氧水装置芳烃消耗高的原因,我们QC小组制定了以下对策:

1.工艺操作上,在保证氧效下,将尾氧由5~8%降至3~6%。

2.设备上,在氨冷器后面增加一个芳烃回收罐。氧化液二分离改造在其内部增加一锥帽。更换或者增加大一些的冷却器。

3.萃取塔平衡管加盲板。

4.原料上,选择芳烃、氧化铝信誉好、质量过关的生产厂家。

五、安对策进行实施

(一)降低空气量大(即尾氧高)

      由于2#系统采用三节塔氧化,新鲜空气先进入中下塔氧化后,在进入上塔空气利用率较高,所以在保证氧效下,将尾氧由5~8%降至3~6%;以减少空气量,减轻氧化尾气回收系统负荷,减少芳烃挥发量,增加芳烃回收。同时也可以降低电力消耗。

(二)设备改造

1、更换和增加系统冷却器增加换热面积

(1)、循环工作液储槽尾气冷却器换热面积由40㎡更换一台60㎡,同时增加一台换热面积为45㎡的冷却器,以便更好的冷却回收尾气中的芳烃。

    (2)、氧化液储槽尾气冷却器换热面积由60㎡更换一台72㎡;同时,将氧化液储槽插入液层进料管缩短1.5m,保证尾气放空畅通,防止氧化液泵带气。

    (3)、增加一台氢化液冷却器,降低氧化液温度,减少系统芳烃挥发。

    2、将萃取塔平衡管加一盲板,减少气体带入下段工序,减少芳烃挥发量。

2、对氧化液气液分离器B改造

       氧化液气液分离器B分离效果差,会导致去氧化液储槽的氧化液夹带大量的气体,使氧化液储槽尾气放空量最大,进一步增加了尾气冷却器的负荷,造成氧化液储槽放空量大。

 六、效果检查

从2021年2-11月生产情况及报表数据看,节能效果非常明显。

1:

6.38

          

4.5

 

改造前     改造后

2:氧化铝在使用周期上从60天更换延长到70天,节约了生产成本。

我们取得的成绩,即是在公司各级领导的支持和车间领导的关心下,也是在公司“致力久远,日有所进”的企业精神指导下,并通过不断的努力取得的。在此估算一下效益,以激励所有成员在下一循环中取得更好的成绩。

七、效益计算:

经济效益:

1:芳烃消耗从6.38㎏降至4.5㎏,

   每年可节约芳烃:(6.38-4.5)×18万=33.8吨

   改造后每年可创造经济效益:27吨×6000元=16.2万元

    2:电力消耗从160度降至155度,

   每年可创造经济效益:(180-174)×18万×0.4元=43.2万元.。

合计:33.8+43.2=77万元