(安徽晋煤中能化工股份有限公司, 安徽阜阳236400)
摘要;中能化工尽可能减少系统芳烃挥发,以达到节能降耗之目的。随着中能化工2#双氧水系统流量的增大,造成各储槽、尾气放空量大,氧化液气液分离器B分离效果差,主厂房气味重,芳烃消耗高,影响生产成本。现在改造设备、优化工艺操作,减少芳烃挥发,以降低成本。
关键词;芳烃,氧化液气液,降低成本
一、现状调查
2#双氧水装置为省化工研究院设计,投产以来一直受芳烃消耗高影响,生产成本高。
1、由于系统流量的增加,贮槽放空量增加,造成芳烃挥发大。
2、氧化液气液分离器B分离效果差,氧化液夹带气量大,造成氧化液贮槽放空量大。
二、设定目标:
根据现壮调查的结果,及公司各级领导部门的总体要求。我们确定了以下目标。
1、通过分析对比在保证氢化液氧化完全的基础上,可以适当降低空气加入量,减少芳烃的夹带。
2、优化系统工艺指标,精心操作,保证系统稳定。
3、可进行工艺的优化与设备改造。
4、严把质量关,控制降解,减少芳烃消耗。
原因分析
对影响芳烃消耗高的原因进行了分析,并绘制了关联图:主要有以下四个方面的原因:
三、要因确认
为了找到影响蒸汽消耗高和产量低的主要原因,我们对关联图中末端的四个因素进行了逐一确认,并制定了计划表:
序号 | 原因 | 确认方法 | 确认标准 | 负责人 | 完成日期 |
1. | 空气量大(即尾氧高) | 在保证氧效下降低空气量 | 差值大小 | 李子飞 | 2011.8.3 |
2. | 氧化尾气温度高,各尾气冷却器面积小 | 可以通过氨冷降低温度,更换换热面积大的冷却器 | 差值大小 | 钱立堂 | 2011.8.6 |
3. | 氧化气液分离器B分离效果差 | 需要对分离器改造 | 差值大小 | 宋伟 | 2011.8.7 |
4. | 使用原料厂家多,质量不统一 | 选择信誉好质量好的生产厂家 | 与国内其他厂家对比 | 钱立堂、宋伟 | 2011.8.10 |
要因确认:
1、空气量大(尾氧高)
空气量大,会造成氧化尾气量最大,增大了氧化尾气回收系统的负荷,从而造成芳烃消耗高。也会增加电力消耗。 结论:是要因。
2、尾气温度高,
可通过加大氨冷器加氨量来降低尾气温度,不作为影响因素,因此非要因。
3、各尾气冷却器面积小
各尾气冷却器换热面积小,尾气夹带的芳烃蒸汽不能得到有效的冷却,造成芳烃挥发不能有效回收。导致系统芳烃消耗高。 结论:是要因
4、氧化气液分离器B分离效果差
会导致去氧化液储槽的氧化液夹带大量的气体,使氧化液储槽尾气放空量最大,进一步增加了尾气冷却器的负荷,造成氧化液储槽放空量大。 结论:是要因
5、尾气处理机组达不到生产能力
通过检查回收量记录,报表分析,大家一致认为:尾气处理机组活性炭纤维吸咐能力差,,可通过改造尾气处理机组,实现降低芳烃消耗。结论:非要因。
6、芳烃质量
实践证明,我们不难知道工作液是双氧水生产的血液,而芳烃是工作液中的主要成分,芳烃质量的好坏会影响工作液的性质。结论:是要因。
四、制定对策
根据要因确认:影响2# 双氧水装置芳烃消耗高的原因,我们QC小组制定了以下对策:
1.工艺操作上,在保证氧效下,将尾氧由5~8%降至3~6%。
2.设备上,在氨冷器后面增加一个芳烃回收罐。氧化液二分离改造在其内部增加一锥帽。更换或者增加大一些的冷却器。
3.萃取塔平衡管加盲板。
4.原料上,选择芳烃、氧化铝信誉好、质量过关的生产厂家。
五、安对策进行实施
(一)降低空气量大(即尾氧高)
由于2#系统采用三节塔氧化,新鲜空气先进入中下塔氧化后,在进入上塔空气利用率较高,所以在保证氧效下,将尾氧由5~8%降至3~6%;以减少空气量,减轻氧化尾气回收系统负荷,减少芳烃挥发量,增加芳烃回收。同时也可以降低电力消耗。
(二)设备改造
1、更换和增加系统冷却器增加换热面积
(1)、循环工作液储槽尾气冷却器换热面积由40㎡更换一台60㎡,同时增加一台换热面积为45㎡的冷却器,以便更好的冷却回收尾气中的芳烃。
(2)、氧化液储槽尾气冷却器换热面积由60㎡更换一台72㎡;同时,将氧化液储槽插入液层进料管缩短1.5m,保证尾气放空畅通,防止氧化液泵带气。
(3)、增加一台氢化液冷却器,降低氧化液温度,减少系统芳烃挥发。
2、将萃取塔平衡管加一盲板,减少气体带入下段工序,减少芳烃挥发量。
2、对氧化液气液分离器B改造
氧化液气液分离器B分离效果差,会导致去氧化液储槽的氧化液夹带大量的气体,使氧化液储槽尾气放空量最大,进一步增加了尾气冷却器的负荷,造成氧化液储槽放空量大。
六、效果检查
从2021年2-11月生产情况及报表数据看,节能效果非常明显。
1:
6.38
4.5
改造前 改造后
2:氧化铝在使用周期上从60天更换延长到70天,节约了生产成本。
我们取得的成绩,即是在公司各级领导的支持和车间领导的关心下,也是在公司“致力久远,日有所进”的企业精神指导下,并通过不断的努力取得的。在此估算一下效益,以激励所有成员在下一循环中取得更好的成绩。
七、效益计算:
经济效益:
1:芳烃消耗从6.38㎏降至4.5㎏,
每年可节约芳烃:(6.38-4.5)×18万=33.8吨
改造后每年可创造经济效益:27吨×6000元=16.2万元
2:电力消耗从160度降至155度,
每年可创造经济效益:(180-174)×18万×0.4元=43.2万元.。
合计:33.8+43.2=77万元