中车株洲电力机车有限公司 湖南省株洲市 412000
【摘要】自2009年进入公司以来,加工注油孔折断麻花钻的质量问题一直困扰着我们,平均一个月要折断大约1支钻头。给操作者带来很大困扰,且需要花费大量时间去处理问题,既耽误生产的进程,又影响操作者工作的积极性。本文主要探讨在加工注油孔时,如何避免钻头折断现象的发生。
【关键词】小径深孔、麻花钻、刀具选用
【前言】随着改革开放的不断深入和国内铁路运输的飞跃发展,我公司制造的电力机车、城轨车辆需求越来越大,要求车轮生产能力随之急需提高,同时随着产能的增加,深孔折断麻花钻的车轮数量的风险也随之增加。折断钻头车轮如无法取出钻头,车轮即为报废,对公司造成财产损失,不符合公司目前降本增效的理念,同时员工需按一定数额进行赔偿,影响员工收入和工作积极性。现迫切需要寻找一个避免钻头被折断的加工工艺改进方法。
为避免钻头易断这一生产难题,本文将从工步改进及优化、刀具选择、切削要素的选择几个方面进行加工分析。对验证新方法过程中所遇到的问题和解决这些问题时所采取的措施,即加工方法和实施过程,通过实践证明这些方法是可行的。
一.注油孔位置特点
火车车轮是机车行走系统的关键部件,车轮的压装和退卸通过需要采用注油孔来辅助实现。注油孔也叫斜油孔,都知道机车或者城轨车轮的轮廓面是一个复杂的曲面轮廓,而注油孔就是在车轮外侧面精加工之后进行的孔加工,其中心线与车轮轴线是存在一定的角度,现有技术中,我们是用数显卧式铣镗床进行注油孔的加工钻削,且需要依靠专门的工装来实现。
二.车轮注油孔工艺进行结构分析
通过注油孔加工工艺不难看出,其中φ6㎜的孔细而长,难以加工。例如韶山型铸钢花轮芯车轮φ6㎜孔深度可达到260㎜左右,160KM机车车轮φ6㎜孔有105㎜深,往往在深孔钻削时易造成钻头折断或抱死。主要因素如下:
(1)钻头几何角度变化
钻头几何角度变化是造成钻头折断的主要原因,其中影响最大的是钻头钻刃顶角的变化,所谓钻刃顶角就是钻头两主切削刃之间夹角(如图一所示)。一般标准麻花钻的钻刃顶角为118°,当钻刃顶角大于118°时,两主切削刃为凹曲线, 当钻刃顶角小于118°时,两主切削刃为凸曲线,只有当钻刃顶角等于118°时两主切削刃为直线。但钻头直径越小, 钻刃顶角就越难控制,从而导致钻削力和扭矩的失衡,迫使钻头钻孔时走偏而使钻头折断。
(2)钻头径向跳动或偏摆量的变化
钻头的回转精度主要取决于钻头的装夹、钻夹头的制造精度和机床主轴的回转精度,钻头径向跳动或偏摆量过大,易使钻头折断。
(3)钻削轴向力和进给量的变化
钻头在镗床上进行钻削时,进给量过小,一般每转只0.001㎜左右。它完全靠操作者手感控制,因而进给量和轴向力均匀很难保证,稍有不慎就会导致轴向力和进给量的急剧变化,而使钻头折断。所以越小直径的钻头,进给量过大,都会使钻头折断。
(4)操作者和钻削材料的影响
因钻削时,操作者精力集中、精力分散也是造成钻头折断的原因之一,其次加工材料的影响也很大,尤其是韧性较强的材料,排屑困难易堵塞,也易使钻头折断。
(5)其他因素
a.由于钻头磨损过大,使钻头的几何角度发生变化,这时如果操作者强行钻入工件,易使钻头折断。
b.钻头没有正确定心,钻孔前的工件端面没有车平。
C.由于钻头伸出过长,产生了径向跳动,使钻头折断。
三.深孔加工方法改进
用普通麻花钻进行深孔钻削时存在以下不利因素:①钻头细长,刚性差,加工时容易弯曲和振动,难以保证孔的直线度;②普通麻花钻的横刃为负前角,钻削时横刃处于挤刮状态,易引起钻头振动;③切屑长,且排屑通道长而窄,断屑、排屑困难;④切削液不易进入切削区,钻头易磨损;⑤钻头螺旋角和主切削刃前角较小,切削刃不锋利,排屑不畅。为提高深孔加工质量和加工效率,我们采用抛物线钻头取代普通麻花钻进行深孔加工。加工实践表明,与普通麻花钻相比,抛物线钻头具有以下优点:①钻芯厚,刚性好,不易弯曲;②修磨后的横刃为正前角,减小了轴向力,切削轻快;③通过修磨横刃及齿背,改善了断屑作用;④钻头螺旋角较大,排屑流畅;⑤容屑空间大,冷却液容易到达钻尖,润滑冷却效果好;⑥工作寿命为普通麻花钻的3~4倍,刀具费用仅为使用麻花钻的2/3;⑦加工精度高,产品质量稳定,废品率降低。抛物线型钻头的排屑槽型为抛物线(如图二所示),专门
用于连续钻削加工长径比达15:1的深孔。例如,直径为12.7㎜的抛物线型钻头可成功加工出孔深达190㎜的孔。由于具有较大的排屑空间,普通抛物线型钻头可将切削刃处的切屑快速排出,同时可容许更多的切削液进入切削区域,从而显著减少切削摩擦以及发生切屑焊死现象的可能性,此外还可减小加工时的功率消耗、扭矩载荷和切削冲击。所谓抛物线钻头的槽型曲线具有近似数学上的抛物线形状。和标准麻花钻的槽型有较大的区别,钻头槽型曲线具有拐点。
结束语:通过工步优化改进,适应了各类项目的注油孔顺利加工,使用抛物线型钻头,切削性能得到了进一步改善,缩短加工时间,提升了工作效率。但在使用方面,还是要求操作者在加工时,专注注意力,不能分神,手动分级进给,并用高压风枪清理孔内铁屑,用冷却液进行冷却和润滑,钻刃磨损了,要勤磨钻头。
学无止境,每年还是有产品报废,不合格品流出,希望我们能持续改进取得更高的技术水平,产品合格率100%是我们永恒的目标,也是我们为轨道交通事业奋斗终身的动力。
【参考文献】
1.《机械制造工艺学》郑修本.主编,机械工业出版社。
2.《实用机械加工工艺手册》(第4版)陈宏钧.主编 ,机械工业出版社。
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