山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂 山东省滕州市 277599
摘要:本文针对A牌号盒商标纸折叠成型处故障频次多的问题,设计了一种新型折叠器,并通过试验研究新型折叠器使用后折叠成型处输送故障情况。结果表明:新型折叠器的使用,使盒商标纸折叠成型处故障频次由9次/天降低至1.2次/天,调整设备时间由16min/天降低到2.5min/天,调整设备的效率提高了540%。
关键词:盒商标纸;免角;新型折叠器;频次
1 前言
A牌号作为软包硬化包装烟产品,是我厂加工牌号中的重点牌号,A牌号加工进度关系到我厂产品结构的提升。盒商标纸包装是在YB25型小盒包装机完成[1],由于生产中折叠成型处会发生侧长边小角免角的现象,导致盒商标纸折叠成型处故障,经统计A牌号盒商标纸折叠成型处故障频次由9次/天,调整设备时间由16min/天,影响着消费者对卷烟产品的质量满意和品牌的忠诚度,同时影响着班组的生产效率。本文研究设计了一种新型折叠器,使折叠器边板推力均匀,避免出现商标纸免角缺陷,从而解决盒商标纸折叠成型处故障频次多的问题。
2新型折叠器的设计及试验分析
2.1 新型折叠器的设计
商标纸运行到下纸基准部位后,折叠器对盒商标纸进行侧长边折叠包装,折叠器内边板接触区域覆盖商标纸侧长边小角,在设备长时间高速运行后,会由于折叠器表面的硬质突出物或从外部进入的硬质颗粒,对侧长边小角表面起到刮碰作用,在折叠过程中小角会发生折边,导致免角缺陷,引起盒商标纸折叠成型处输送故障。通过分析,商标纸无搭口小角在折叠过程中会与折叠器内边板碰触,出现免角,本文考虑将折叠器内边板宽度改进为只与侧长边接触区域,避免出现免角,并将折叠器推板顶部进行倒角处理,使其接触变为柔性接触。
图1原边板与商标纸接触区域图 图2原商标纸折叠器结构示意图
2.1.1 折叠器内边板宽度的选择
在ABAQUS中对盒商标纸进行建模,对盒商标纸进行属性定义,盒商标纸的材料特性参数,并对盒商标侧长边施加约束[2]。通过向侧长边施加垂直载荷用于模拟内边板推力的加载过程,可以看出施加相同推力的条件下,侧长边小角处受力明显不同,在内边板宽度为12.5mm时,侧长边受力相对均匀,能够减少小角折边缺陷的发生,我们设计的新型折叠器内边板宽度选为12.5mm。
2.1.2 内边板结构选择
由于折叠器有三个限位块,作用仅是限制向下运动位置,为使内边板部位不易积尘,无楔形限位块,辅助限位无影响,在折叠器内边板处无积尘,能够减少盒商标纸免角缺陷,无需焊接,本文将内边板设计为无限位块。
2.1.3 折叠器推板优化
为保证折叠器边板推力均匀性,及不易受积尘影响。本文将折叠器推板顶部倒角优化为倒2mm圆角处理,使其接触变为柔性接触,避免商标纸折叠免角缺陷。
2.2新型折叠器调试试验
为了验证商标纸折叠器有效性,本文对1#A牌号包装机组进行了6天的跟踪试验,并对商标纸折叠成型处故障情况进行记录统计。
表1 使用新型折叠器后商标纸折叠成型处故障频次统计表
时间 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 均值 |
商标纸折叠成型处故障频次(次/天) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.2 |
调整设备时间(min) | 3 | 5 | 0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.5 |
图3新型折叠器实物图
试验结果表明:使用新型商标纸折叠器后,商标纸折叠成型处故障频次可以降低至1.2次/天,调整设备时间由2.5min/天。
2.3新型折叠器使用情况跟踪及分析
安装调试完成后,新型折叠器在车间内全面使用,本文对2021年9-11月A牌号盒商标纸折叠成型处故障情况进行了跟踪,从统计中得出:跟踪阶段,使用新型折叠器后,A牌号商标纸折叠成型处故障频次由平均9次/天降低到1.2次/天,调整设备时间由16min/天降低到2.5min/天,提高调整设备的效率为540%。
3 结论
本文设计的新型折叠器明显减少了A牌号盒商标纸折叠成型处故障频次,保证了产品外观质量,降低了盒商标纸免角频次,不仅使设备物料消耗降低,同时包装机组设备的效率得到提高,实现了提质降耗降本增效的目标,减轻了操作人员的劳动强度,促进了精益生产,为解决盒商标纸免角缺陷问题提供了可行的解决思路和方法,在行业企业内具有一定的应用推广价值。
参考文献
[1] 喻树洪,解建斌,何建军.烟机设备修理工(包装)专业知识[M],北京:河南科学技术出版社,2012.
[2] 胡仁喜,刘昌丽,路存红.Pro/ENGINEER Wildfire5.0机械设计完全实例教程[M],北京:化学工业出版社,2011.
作者简介:王瑞,(1989.01-),男,汉,山东滕州人,硕士研究生,工程师、经济师,研究方向:机械设计及理论,邮箱:wangrui595@163.com