(中国电子科技集团公司第五十八研究所,江苏 无锡 214000)
摘 要:本文论述了如何利用多变量分析(MVA)、测量系统分析(MSA)和实验设计(DOE)来分析和提高表面贴装技术(SMT)制造中的工艺质量。优化了印刷过程中的关键工艺参数(锡膏高度),减少了焊接不良造成的缺陷。本文通过统计过程控制(SPC)和DOE的联合使用,为提高表面贴装技术制造的可焊性提供了一个很好的解决方案。
关键词:SMT;生产;常见问题;优化;方法
引言
SMT(表面贴装技术)是制造许多电子产品(如蜂窝、寻呼机等)的前线。它有三个过程:焊膏印刷、器件贴片和回流焊。PCB的锡膏印刷是第一个也是最重要的过程,因为它决定了关键的质量特性(锡膏高度)。经过缺陷统计显示,在产线生产的印刷电路板中,有近3%的缺陷是因为锡膏高度,这导致了巨大的质量损失。优化锡膏高度并保持其良好控制是当务之急。锡膏高度公差为5.5-8.5微米,目标为7微米。通过对过程监控样本数据的分布分析,我们发现,由于过程没有得到充分优化,过程分布偏离了目标。
一、问题来源分析
在确定锡膏高度的变化之前,研究了测量系统的能力,以确保测量仪器具有可接受的重复性和再现性(R&R)。使用的测量仪器是一个三维激光仪,选择了三名操作员,并从过程中随机抽取了10PCB。三名操作员对10个零件进行了3次试验。对于每一个试验,操作员都会按随机顺序进行测量。根据测量数据,我们计算了方差分析和方差分量估计。公差的R&R%为10.86%,测量系统的总偏差来自重复性。测量系统的能力基本上是可以接受的,变化的主要来源不是由测量引起的。
为了确定锡膏高度变化的主要来源,使用多变量分析进行了变量来源分析。在MVA中,总变化分为3类:件内变化、件对件变化和时间对时间变化。在研究中选择了4个时间点(上午9点、上午11点、上午13点、下午16点),并在每个时间点取样3块PCB,选择5个位置测量每个PCB上的锡膏高度(见表1)。方差分量估计通过方差分析(ANOVA)计算(如表2所示)。
表1多变量分析数据
时间 | 上午9点 | 上午11点 | 上午13点 | 下午16点 | ||||||||
序号 | U1 | U2 | U3 | U1 | U2 | U3 | U1 | U2 | U3 | U1 | U2 | U3 |
1 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.8 |
2 | 7.0 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.0 | 6.9 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 7.0 | 6.2 |
3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 |
5 | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 5.8 |
表2方差分量估计
组成部分 | 方差分量估计 | %总共 | 总数 | 百分比 | 方差 |
时间 | -0.0075296 | 0.00 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
单位(时间) | 0.05100000 | 34.62 | 0.0510 | 34.6 | 0.2258 |
内部 | 0.09633333 | 65.38 | 0.1473 | 100.0 | 0.3104 |
从表1中我们可以看出,变化的主要来源是印刷电路板内部,占65%。总方差的38%。第二位和第二位之间的差异占34.62%。由于方差估计为负,不同时间点之间的差异不显著。
利用多变量分析中收集的数据,我们进行了工艺能力研究,以验证焊料印刷工艺是否可行。图1是由JMP软件生成的histograma、outlier box图和normal quantile图,表3是过程能力表。
图1直方图和正态分位数图
表3过程能力表
平均值 | 标准差 | Cpu | Cpl | Cp | Cpk |
6.417 | 0.374 | 1.856 | 0.816 | 1.336 | 0.816 |
规格 | 规格上限=5.5规格下限=8.5 |
从直方图、正态分位数盒图和过程能力分析可以明显看出,尽管过程是正态分布的,但过程偏离了目标值。Cp勉强合格,但Cpk较低。这意味着这个过程需要优化。
二、外部测量系统是非常重要的
制造过程可以总结为一系列受不同的多个因素影响的行动,所有这些因素都会导致最终结果。在SMT制造中,产生变化的原因通常如下:
机器-物料-方法-人员-环境-测量
在一个过程中,经常有很多原因导致变化。我们通常将可以识别的变异原因与无法识别的变异原因分开。有一种自然的“背景噪音”,由许多不可避免的变化组成。有时会发生变化的具体原因,如材料不正确、工具损坏或测量错误;这些原因被称为“系统性”原因。只有变化的偶然原因的过程被称为处于统计控制或稳定状态。为了尽量减少这些变化的原因,并减少“背景噪声”,使用一个测量系统作为参考是相对的。所有机器都应该使用相同的参考和工具进行控制。
自校准和自控系统与严格的计量政策和ISO标准不兼容。一般来说,测量工具的精度应至少是其测量精度的6到10倍。如果要测量的机器正在测量自身,则无法进行此操作。同样,这不能与贴片机或锡膏印刷配合使用。
三、工艺优化
为了优化这个过程,我们进行了因果分析。通过仔细分析每个因素,选择了三个主要的可调输入变量(印刷速度、压力和角度)。每个输入变量的电平设置如表4所示。因为我们不太确定这些输入变量之间是否存在相互作用。为了同时优化锡膏的平均高度和范围,进行了实验[3]的两级全因子设计。实验的目的是将目标值达到7um,并将锡膏高度的变化降至最低。在实验过程中,我们测量了每个PCB的5个位置,并在每个实验运行中产生了3PCB,并计算了每个PCB的平均高度和范围。每次实验运行的实验输出响应是每次实验运行中测量的3个PCB的平均高度和平均范围。为了得到实验的纯误差,并检查两级全因子实验的线性假设,我们在全因子基础设计下增加了3个中心点(见表5)。
对实验数据的模型拟合表明,三个主效应(X1、X2、x3)以及印刷速度和压力之间的相互作用(X1·X2)对平均高度有显著影响。印刷速度对PCB上的锡膏高度范围有显著影响。在筛选了模型中不显著的影响后,我们重新调整了模型,以获得表6和表7所示的平均高度的输出响应。很明显,该模型是显著的,模型中的影响也是显著的。
表4输入变量的级别设置
输入变量 | 高级(+) | 低电平(-) | 计量单位 |
印刷速度 | 40 | 20 | mm/s |
压力 | 9 | 5 | kg |
角度 | 75 | 45 | degree |
表5实验数据
输入变量 | 输出响应 | 实验随机顺序 | |||
压力(X1) | 速度(X2) | 角度(X3) | 平均高度 | 范围 | |
-1 | -1 | -1 | 6.95 | 0.1 | 10 |
+1 | -1 | -1 | 7.80 | 0 | 4 |
-1 | +1 | -1 | 6.40 | 0.4 | 7 |
+1 | +1 | -1 | 6.30 | 0.3 | 3 |
-1 | -1 | +1 | 7.15 | 0 | 8 |
+1 | -1 | +! | 7.90 | 0.1 | 2 |
-1 | +1 | +! | 6.55 | 0.3 | 5 |
+1 | +1 | +1 | 6.35 | 0.4 | 9 |
0 | 0 | 0 | 6.90 | 0.2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 6.85 | 0.2 | 6 |
0 | 0 | 0 | 6.95 | 0.1 | 11 |
表6 平均高度输出的方差分析
来源 | DF | 平方和 | 均方 | F比率 |
类型 | 4 | 2.98875000 | 0.724687 | 344.7162 |
错误 | 6 | 0.0126136 | 0.002102 | Prob>F |
总计 | 10 | 2.9113636 | <0.001 |
表7 平均高度输出的参数估计
序号 | 估计 | 标准误差t比 | Prob>t | |
拦截 | 6.9181818 | 0.013824 | 500.43 | <0.001 |
X1 | 0.1625 | 0.016211 | 10.02 | <0.001 |
X2 | -0.525 | 0.016211 | -32.39 | <0.001 |
X3 | 0.0+25 | 0.016211 | 3.86 | 0.0084 |
X1×X2 | -0.2375 | 0.016211 | -14.65 | <0.001 |
根据表7,我们可以得出平均锡膏高度的公式。
同样,我们可以根据每个实验运行中锡膏范围的模型拟合来推导范围公式。
通过残差正态性检验、等方差检验和输出独立性检验对模型进行了验证。流程优化的目标是找到输入变量设置,以减少R和hittarget(Y=7.0mil)。很明显,x2(印刷速度)=-1(实际印刷速度为20毫米/秒)的产量最小R,估计最小R=0.04。那么X2-1的第一个方程是
在模型拟合中,x3(角度)对Y的影响小于X1(压力)。根据工程经验,我们将X1=-1(实际压力为skg)和x3=-0.547(实际角度为52度)设置为Y=7mil。
四、结束语
为了验证实验结果,我们在新的工艺参数设置下进行了工艺能力分析,发现工艺质量得到了改善,缺陷率降低。Cp和Cpk分别提高到1.77和1.73。为了控制工艺,不断提高工艺质量,我们实施了Xbar-R控制图来控制锡膏高度的变化。
参考文献:
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