磁混凝沉淀除磷工艺应用与浅析

(整期优先)网络出版时间:2022-06-30
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磁混凝沉淀除磷工艺应用与 浅析

赵辉 王洪超

上实环境水务股份有限公司

摘要:随着经济发展以及人民生活水平不断地提高,社会对生态环境改善的需求日益迫切,尤其表现在对水环境的向好改善上。为进一步改善流域水质,巩固河道环境综合治理的成果,各地方污水处理排放标准近年逐渐提高。断面水质“倒逼”污水处理行业强化运行、精准管理并技术革新,下面将就化学除磷工艺的应用实例与大家分享经验。

关键词:磁混凝沉淀;除磷

一、导言

目前常用的污水除磷工艺根据原理分为:化学法及生物法。生物除磷是通过聚磷菌厌氧聚磷,形成富磷污泥,经脱水外运转移,从而达到系统除磷。该法通过控制生物反应环境实现,运行成本较低,但降解程度受限,一般很难控制到1mg/L以下。化学除磷是通过向生物池或二沉池出水中投加铝/铁盐等混凝剂,使得金属离子与磷酸盐络合反应形成难溶物,再经沉淀分离达到除磷目的。该法运行费用相对较高,但稳定高效。随着新建、改扩建污水处理项目“一级A”特别是主要指标“准四类”出水排放标准的推广运行,化学除磷工艺也得到极大地推进与发展。

二、化学除磷应用实例

1、山东某市政污水厂新建工程

化学除磷工艺选型为高效沉淀池,具备澄清及浓缩功能,分为混凝区、絮凝区、沉淀区,经过前段混凝区投加铝盐/铁盐等混凝剂、絮凝区投加PAM产生的混凝、絮凝反应,再利用沉淀区斜管分割成一系列浅层沉淀层,进行泥水分离。

设计参数:1座4组,总设计规模200000m3/d,峰值系数1.3。占地面积2135㎡,沉淀区16*16米,有效水深7.75米。絮凝池停留时间5分钟,混凝池停留时间10分钟,沉淀池峰值表面负荷13.8 m3/m2·h。

调试运行数据如下:

1)除磷药剂(PAFC,液体,铝含量以氧化铝计8%,铁含量以三氯化铁计2-3%)投加量小试

序号

水样名称

除磷剂成分

除磷剂投加量(mg/L)

PAM投加量(mg/L)

加药前TP

加药后过滤 TP(mg/L)

1

1、2#二沉池出水

PAFC

60

0.5

1.14

0.66

2

1、2#二沉池出水

PAFC

90

0.48

3

1、2#二沉池出水

PAFC

120

0.39

4

3#二沉池出水

PAFC

60

1.86

1.05

5

3#二沉池出水

PAFC

90

0.75

6

3#二沉池出水

PAFC

120

0.49

7

3#二沉池出水

PAFC

150

0.4

2)通过小试,选定PAFC药剂调试投加量为120mg/L。高效沉淀池调试运行数据如下:

日期

TP(进水,mg/L)

TP(出水,mg/L)

总磷去除率(%)

PAFC投加量(mg/L)

PAM投加量(mg/L)

运行水量(m³)

运行负荷率(%)

3月14日

1.84

0.39

78.80%

120

0.3

146000

73.00%

3月15日

1.54

0.45

70.78%

120

0.3

143000

71.50%

3月16日

1.81

0.45

75.14%

120

0.3

144000

72.00%

3月17日

1.73

0.46

73.41%

120

0.3

132000

66.00%

3月18日

1.75

0.41

76.57%

120

0.3

129000

64.50%

通过上表,调试期间在二沉池出水总磷1.54-1.84mg/L范围内,在PAFC投加120mg/L、PAM投加0.3mg/L的配比下,高效沉淀池可保证74.9%左右的总磷去除率,稳定达标一级A。

另经过该项目2016-2021年的连续稳定运行,特别是2020-2021年“准四类”的提标运行探索,在PAFC投加100mg/L、PAM投加0.25mg/L的配比下,可实现出水总磷0.3mg/L以下稳定运行。

2、河南某园区污水厂扩建工程

化学除磷工艺选型为磁混凝沉淀池,主要由混合池(含混合区一、混合区二、絮凝反应区)、澄清池(含沉淀浓缩区以及斜管分离区)组成。混合区一投加混凝剂与水中磷酸盐反应形成细小絮体,混合区二投加磁粉与回流污泥、进水充分混合絮凝,絮凝反应区投加PAM强化絮凝,絮体慢速地由絮凝反应池进入沉淀浓缩区,再经逆流式斜管沉淀区完成深度的絮体沉积。

设计参数:1座2组,总设计规模30000m³/d,峰值系数1.33。占地面积339.5㎡,沉淀区8*8米,有效水深5米。水力停留时间45min,沉淀池峰值表面负荷18.83 m3/m2·h。

1)磁混凝沉淀池2019年调试运行数据如下(参考一期高效沉淀加药量:聚合硫酸铁100mg/l、PAM1.0mg/l,浮动调整):

日期

TP(进水,mg/L)

TP(出水,mg/L)

总磷去除率(%)

聚合硫酸铁投加量(mg/L)

PAM投加量(mg/L)

磁粉投加量(mg/L)

运行水量(m³)

运行负荷率(%)

7月3日

1.52

0.06

96.05%

140

1.0

33.33

15000

50.00%

7月4日

1.14

0.04

96.49%

120

1.0

-

15000

50.00%

7月5日

0.97

0.06

93.81%

100

1.0

5

15000

50.00%

7月6日

1.0

0.07

93.00%

100

1.0

5

15000

50.00%

7月7日

1.08

0.06

94.44%

90

1.0

5

15000

50.00%

7月27日

0.68

0.04

94.12%

80

0.9

2.1

28000

93.33%

7月28 日

0.81

0.04

95.06%

80

0.9

2.1

28000

93.33%

7月29日

0.86

0.06

93.02%

80

0.9

2.1

28000

93.33%

7月30 日

0.97

0.09

90.72%

80

0.9

1.8

31000

103.33%

7月31日

1.16

0.08

93.10%

80

0.9

1.6

31000

103.33%

8月1日

1.25

0.1

92.00%

80

0.9

1.6

31000

103.33%

通过上表,调试后期满负荷运行期间,在二沉池出水总磷0.97-1.25mg/L范围内,在聚合硫酸铁投加80mg/L、PAM投加0.9mg/L、磁粉投加1.6mg/L的配比下,磁混凝沉淀池可保证91.9%左右的去除率,稳定达标“三类水”总磷要求。

另经过2020-2021年的连续稳定运行,在投加聚合硫酸铁(全铁含量11%)60mg/L、PAM0.6mg/L、磁粉0.7mg/L的配比下,可实现出水总磷0.2mg/L以下稳定运行。

  1. 磁混凝单组超负荷性能测试

日期

时段

流量(m³/h)

药剂投加(mg/L)

出水情况

聚合硫酸铁

PAM

磁粉

7月9日

15:30-17:30

800

90

0.9

3.9

絮体沉淀正常,出水稳定。

7月9日

17:30-20:00

900

90

0.9

3.5

观察絮体沉淀正常,出水感官透亮度降低,并取样检测:TP:0.16mg/l,SS:7mg/l。

7月10日


1000

90

0.9

3.1

1小时后出水浊度明显增加,1.5小时出现范围性翻泥遂减小进水量,停止超负荷运行测试。

7月11日

8:00-10:00

400

100

1.5

-

絮体沉淀正常无翻泥现象,出水稳定。

7月11日

10:00-10:30

500

100

1.5

-

30分钟后斜管出水絮体明显增多、逐渐出现局部翻泥现象,停止测试。

通过本次进水量的运行测试证明,单组磁混凝沉淀池进水量900m3/h、表面负荷20.4 m3/m2·h时絮凝沉淀正常,出水指标稳定。

三、结论

磁混凝沉淀池除磷工艺在常规混凝沉淀中同步加入磁粉,作为内核与絮体结合,加强混凝、絮凝,使生成的絮体密实度及半径增大,从而达到高速沉降的效果。通过与普通高效沉淀池的调试及运行数据比对,其在总磷去除率、运行负荷上有较强的优越性。