大唐国际雷州发电公司 广东省湛江市 524000
摘要
二次再热技术代表当前世界领先发电技术,能有效提高机组效率、降低能耗、减少污染物排放,是火力发电机组实现节能降耗、清洁环保的有效技术手段。与常规超超临界一次再热相比,二次再热增加了一级再热器,热效率提高约2.0%,主蒸汽系统吸热量减少10%以上。因此,二次再热锅炉热量分配成为运行的关键。本文针对热烟气再循环技术特点进行分析,为同类型机组提供参考。
关键词:1000MW二次再热;Π型锅炉;烟气再循环;
引言
目前,设计二次再热锅炉主要技术路线分为三种:常规尾部两烟道、尾部三烟道以及烟气再循环技术和烟气挡板的组合,分别代表三大主机厂的技术路线。现在本文对1000MW二次再热Π型锅炉热烟气技术及运行情况进行分析,以便为同类型机组提供参考。
设备概况
某电厂锅炉采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司(简称哈锅)的1000MW超超临界二次再热锅炉。该锅炉采用螺旋管圈水冷壁,过热器系统为三级布置,分别为分隔屏、后屏、末过,两级再热器均采用两级布置,尾部采用双烟道布置形式,水平烟道分别布置高压末再和低压末再,尾部前烟道布置高压低再,尾部后烟道布置低压低再,烟气再循环为取自省煤器出口。
烟气再循环技术
烟气再循环是利用再循环风机(GRF)从省煤器出口烟道或除尘器出口高温或低温烟气,送入炉膛底部,从而改变辐射受热面与对流受热面的吸热比例,以达到调温的目的。通过下列控制可达到上述目标:调节烟气再循环(GR)烟气入口挡板,调节烟气再循环风机(GRF)转速。从循环烟气抽取点位置,总共分为三种:省煤器后、除尘器后、引风机后,对应热烟气再循环、中温烟气再循环、冷烟气再循环。
热烟气再循环优势与劣势分析
热烟气再循环从省煤器后抽取烟气,炉烟温度约在320~400℃之间,处于高浓度粉尘、高温烟气的环境下,对风机的耐磨及耐温要求很高,但对炉内燃烧影响较小,需定期进行维护,维护费用较高,不影响锅炉效率。
中温烟气再循环从除尘器后抽取烟气,烟气温度仅为100℃左右,对炉内燃烧稍有影响。由于再循环烟气量流经脱硝装置、空预器和除尘器,设备选型、初投资和运行成本都会增加,且增加了除尘器的运行电耗。再循环风机运行条件较好,寿命较长,但是锅炉效率降低。
冷烟气再循环从引风机后抽取烟气,经过引风机的烟气流量相应增加,且抽取口的烟气压力较除尘器出口要高,即再循环风机的全压升相对较低。因此,冷烟气再循环需要设置调节门进行调节,造成一定的节流损失。
热烟气再循环常见问题分析
烟气再循环风机磨损及防磨陶瓷脱落
烟气再循环风机的防磨工艺主要分两种,一种为贴碳化硅,另外一种是贴陶瓷片。机组调试期间,在对1、2号炉烟气再循环风机单体调试期间发现,当风机转速提升至800rpm左右时,出现耐磨陶瓷片脱落问题,就地检查能够听到明显陶瓷片脱落后撞击机壳异响,耐磨陶瓷片在风机运行时存在脱落所致。主要原因是耐磨陶瓷片采用燕尾槽安装工艺,不能很好地将陶瓷片固定,后来更换贴陶瓷片工艺后,消除脱落的情况,同时也满足了耐磨的要求。基本上,燃煤灰份在10%~15%,机组投产2年以来未出现过因磨损严重而停运检修的情况。
烟气再循环振动大问题
烟气再循环风机入口设计有集尘灰斗,在机组停运检查发现灰斗中积灰较多,且为细灰,烟气母管集箱中积灰深度达到300mm左右,不易清理。为防止风机因积灰导致振动大问题,在烟气再循环风机入口设置灰斗,可以通过沉降灰的方式降低进入风机的含灰量。75%负荷以下,烟气再循环风机需要维持到750rpm转速下运行,总循环烟气量约为600t/h,才能满足锅炉主汽、一二次再热汽温需求。在实际运行过程中,烟气再循环风机在转速越高,风机振动越大,因此,需要对风机定期进行甩灰。通常选择在90%负荷以上时,关闭进出口挡板进行盘车至常温,让在高速附着在风机叶片上的灰进行冷却沉降掉下,掉下的灰通过下次启动时,被烟道负压抽吸到系统里。
甩灰前后参数对比
甩灰前后 | 甩灰前 | 甩灰后 |
风机前轴承X向振动mm/s | 3.43 | 0.94 |
风机前轴承Y向振动mm/s | 1.23 | 0.34 |
风机后轴承X向振动mm/s | 2.51 | 0.72 |
风机后轴承Y向振动mm/s | 0.63 | 0.43 |
电机驱动端轴承X向振动mm/s | 1.72 | 0.92 |
电机驱动端轴承Y向振动mm/s | 0.42 | 0.63 |
电机非驱动端轴承X向振动mm/s | 2.13 | 0.69 |
电机非驱动端轴承Y向振动mm/s | 0.21 | 0.23 |
烟气再循环对汽温的影响
烟气再循环风机调整有滞后性,对两级汽温的影响时间大概持续20~30min后才能稳定。烟气再循环风机投入后,循环烟气量约300t/h,主汽温度上升约30℃,一二次再热汽温提高约40℃~50℃,烟气再循环率每减少1%,影响两级再热汽温变化约为0.85~1.32℃。由于烟气再循环风口进入炉膛的切圆形式与燃烧器的相反,对于烟气再循环风口的调整对水冷壁壁温、对主再热汽温的偏差均有不同程度的影响,尤其是后墙的烟气再循环风口的开度对前墙的壁温影响较大,从实际应用上看,通过关小后墙烟气再循环风口开度,可以将假想切圆往后墙推移,减轻前墙水冷壁辐射热量,从而降低前墙水冷壁温度,尤其在低负荷期间,下层磨煤机运行时,更加明显。
GRF分别对高压再热器、低压再热器、主蒸汽、屏底汽温、理论燃烧温度的影响
烟气再循环风机出口管道鼓风问题
由于烟气再循环风机出入口均为负压系统,正常出力时,出口压力较炉膛压力要高。高负荷时,由于锅炉自身烟气量大、烟温高,汽温较容易达到额定汽温。因此,随着负荷增加,烟气再循环风机出力降低,一旦其出口压力低于炉膛压力,烟气再循环风机内部产生鼓风作用,炉膛的高温烟气便会顺着出口管道返回到风机入口,导致风机入口烟温过高。尤其在高负荷,风机长时间低出力运行时,其管道外部积粘的煤粉非常容易产生自然现象。
烟气再循环风机高温下停运盘车问题
烟气再循环风机在运行中停运,存在风机转子变形抱死安全隐患。发生停运时自动强制进行盘转,以使沉重的风机转子得到均匀冷却的降温,实现防止转子抱死目的。具体程序控制如下:发指令至变频器停止→判断变频器指令下降至3.5%,联锁关闭再循环出口烟气挡板、关闭再循环风机入口烟气挡板,延时1800s停风机。
总结
烟气再循环作为有效调温手段,已经在二次再热锅炉进行推广。对热烟气再循环采取有效除尘措施,控制烟气的含尘量,提高再循环风机的耐磨措施,可以提高风机的磨损寿命,可为同类型锅炉提供借鉴经验。
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