中国石油四川石化 四川 成都 611930
摘要:近些年以来,加氢裂化技术的发展速度不断加快,而开发催化剂则是该技术得以持续进步的关键。通过有关的催化剂级配技术,本文针对当前四川石化的两种加氢裂化装置反应器,做出相应的改造处理。最终得出的结果表明,对催化剂级配与加氢选择级配进行有机的结合,可以促使多芳烃得以有效的转化,继而对链烷烃进行保留,以将重石脑油与喷气燃料多产的目标实现,同时将反应器的压降与循环氢的压缩机运行所产生的能耗降低,从而使投资的成本减少。
关键词:加氢裂化;催化剂级配;技术开发
前言:加氢裂化工艺可以把高硫蜡油等劣质的原料,通过相应的技术手段,转化为优质的柴油、石脑油及喷气燃料等等,在升级炼化企业油品质量,以及优质化工原料生产中,属于是一种核心的工艺技术。该技术的催化剂拥有双重功能,即加氢与裂化,按照性能进行分类主要有四种,分别是轻油型、灵活型、中油型与无定形型。在这当中,轻油型的催化剂分子有着较高的筛含量,以及最高的催化剂活性;无定形型的催化剂基本上是没有分子筛的,而且有着最低的催化剂活性。即便这四类催化剂能够生产出优质的柴油、重石脑油等,但它们都有着较大的操作条件与产品分布差异。此类装置在建成并投产之后,其在催化剂的类型与产品的方案等方面,均较为固定,并且加氢裂化的反应器一般仅是装填一种常用的催化剂。基于此,本文对高效加氢裂化催化剂级配技术开发及应用进行探讨,便具有一定的价值。
1高效加氢裂化催化剂级配技术开发
因为灵活型的催化剂能够对反应的温度,做出适当的调整,因此可以对产品的分布进行明显的改变。高中油型的催化剂不但有着良好的中间馏分油选择性,并且其在加氢方面的性能,相比于灵活型要好很多。高中油型催化剂所生产出的喷气燃料,存在着高烟点,加氢尾油的芳烃指数(BMCI)值要更高,但其在裂化方面的活性相较于灵活型较差。针对四川石化1.50Mt/a的实际加氢裂化装置的操作工况,本文分别对比了不同的催化剂装填方式。
针对于催化剂选择相对单一的装填方式,极易有产品的选择性单一的问题发生。除此之外,还会出现较多的反应热损失,而催化剂级配技术在加氢裂化装置的内部进行应用,是基于反应过程的机理,考量到原料油不同的内烃类型,其在催化剂活性中心反应发生的顺序与竞争吸附,在不同的反应区域内,选择出类型较为合适的裂化剂,进行装填操作,继而将各类级配的特殊应用性能激发出来,从而使优势互补得以实现,有效富集目标产品内的不同烃类的组分,并尽可能地提高产品的质量。其中,第一周期的催化剂装填,选择的主要是密相装填的方式,催化剂的总量为457t,第二周期则以普通的装填为主,用量为426t。同时,在第二周期内,选择4种保护剂级配,逐步降低有关的直径与孔隙率,加氢的活性则会不断的扩大,可以完美融合孔隙率与梯度的级配,将脱金属剂的总装填量减少,其有关的体积空速2.3倍于第一周期。在实际的生产当中,合理监控原料油的金属含量,防止反应器的压差发生过快增加过快的情况。精制一床层内的脱金属剂有关的反应体积减少,一般是将脱氮催化剂当作补充,为将反应压降削弱,第二周期的精制反应器有关的床层空隙率,要大于第一周期,其体积空速1.08倍于第一周期,与裂化-床层所使用到的精制催化剂进行结合,第二周期的有关精制催化剂的整体使用量减少了15.5%(w)。
为进一步对冷氢操作进行优化,第二周期在裂化反应器的下方床层,对活性较低的催化剂,进行级配处理。此外,该周期的相有关加工方案有着较高的转化率。同时,为保证该周期内的有关裂化剂的装填数量大于第一周期,体积空速相对不高。在裂化反应的装置内部装填催化剂,需要遵循自上而下的顺序,使活性得以不断地下降。其中,第一床层为最高裂化活性的 ,可以使多芳烃的转化率显著提高。而第二、三层的活性则相对较低,为使用有着选择性较强的石脑油 ,将航煤与重石的收率提高,最后一层有着最低的活性,选择有着较强选择性的芳烃开环 型的裂化剂 。选该工艺进行装填的操作,可以对链烷烃的转化加强控制,并从最大程度地保留尾油组分当中的链烷烃,以将尾油BMCI减少。
2高效加氢裂化催化剂级配技术开发应用
2.1应用工艺参数分析
通过上述分析发现,在有着相同处理量的条件之下,第二周期内部的裂化及精制反应器的整体压降,与第一周期的结果相比要小很多,整体的降幅约在20%以上。而在第二周期当中可选普通的装填方式,对催化剂进行装填,第一周期内则可选择密相装填方式,因常规的装填床层相比于密相装填,其孔隙率要更高,致使第二周期的床层空隙率扩大,并减少了压降。即便是掺炼的催化在第一周期内的比例较高,但是第二周期内原料的氮含量,整体达到了44%,硫含量整体达到35%。由于该裂化装置内部的油氮含量,一般是低于10ug/g,在产品指标相同的情况之下,进一步提升了第二周期内的有关精制脱氮、硫的深度。而在第二周期内的有关精制反应的温度均值相比于第一周期,有1度的偏差。
此外,精制剂在第二周期中的总装填质量和约降低了16.5%,表明装填量在精制段要更加的少,而在加氢脱硫、脱氮有着较高反应深度的情况之下,反应温度有着更低的需求,而RN-410与KF-848这两种精制的催化剂,其脱硫、脱氮的活性都很高。第二周期均温与第一周期的精制反应温度总和具有相似性,表明在两个周期内的裂化段,其具有大致相同的进料条件。而裂化均温在第二周期内与第一周期相相比较,高出了8℃,转化率的结果相比于第一周期,要高出8℃,相比于第一周期的转化率,则高出3%,表明相比于第一周期,催化剂的活性出现了整体的下降。
2.2应用运行结果分析
在第二周期内,选择了反应器级配、保护剂和普通装填等方式,使催化剂的整体用量进一步减少,投资成本显著降低,而裂化、精制反应器压降的减少均在20%以上,使运行的周期增加。其中,精制催化剂在选择 的组合方式之后,相比于第一周期的结果,在装填的催化剂低至16.5%的情况下,加氢脱硫率整体增幅为1.6%,脱氮率的增幅为0.4%。裂化反应器选择的主要是活性逐渐降低的有关级配方法,相比于第一个周期的结果,催化剂的整体活性均显著降低,而在尾油、重石脑油有着相同收率的条件之下,喷气燃料与重石脑油的收率总和在50%以上,其中有关的喷气燃料收率,在整体提高1倍的情况之下,有关烟点提高了3mm,而尾油BMCI则降低5.5个单位,在多产喷气燃料与重石脑油初步达到的情况下,极大地提高了尾油的生产品质目标。运用催化剂级配改造优化裂化、精制反应器,可以使整体的操作性能显著提高。
结论:综上,通过系统分析催化剂级配有关技术,可以对其在改造反应器当中,所具有的应用效果,实现精准掌控,继而为后期高效加氢裂化催化剂级配技术的应用,提供一定的借鉴。