一起典型的避雷器内部受潮引起发热故障分析

(整期优先)网络出版时间:2021-12-16
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一起典型的避雷器内部受潮引起发热故障 分析

赵明星 唐成年

国网阿勒泰供电公司

摘要:本文主要分析了一起典型的110千伏避雷器内部受潮引起发热,经长时间运行后导致避雷器炸裂的故障,综合对巡视、带电检测、停电实验相关数据进行了分析,通过对避雷器解体确定了受潮的故障部位,并对受潮原因进行了分析,制定了防范措施,为现场检修运维人员提高了一定的指导作用。

关键词:变压器;套管;受潮

前言

避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。避雷器一旦出现故障或退出运行,其他电气设备将面临过电压绝缘击穿的风险,因此要保证避雷器绝缘良好,最先承受过电压,避免其他电气设备绝缘受损。

1.案例经过

2021年5月21日,在110千伏某变电站例行巡视过程中,发现110千伏母线避雷器B相发热,A相27.0℃、B相32.0℃、C相26.9℃,环境温度20℃,最大温差5.1K,根据《带电设备红外诊断应用规范》(DL/T664-2016)电压致热型型缺陷诊断依据,并判定为严重及以上缺陷。2021年6月29日,停电对其例行试验,75%U1mA(kV)下的泄漏电流分别是A相12μA、B相54.7μA、C相8μA,可判断B相避雷器内部绝缘受潮,不易长时间运行,随即对B相避雷器进行了更换,各项试验数据正常。该避雷器型号:YH10WZ-100/260GW,生产日期2005年1月,2006年05月投运。

2.检(监)测技术和分析评价方法

2021年5月21日,变电运维人员在对该变电站例行巡视,进行远红外成像测温时发现110千伏母线避雷器B相发热,环境温度20℃,最大温差5.1K,根据《带电设备红外诊断应用规范》(DL/T664-2016)电压致热型型缺陷诊断依据,并判定为严重及以上缺陷。

热图信息

对应值

辐射率

0.9

环境温度

20℃

A相温度

27.0℃

B相温度

32.0℃

C相温度

26.9℃

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为进一步确定设备内部情况,对避雷器进行带电阻性电流检测,B相全电流较AB相略微偏大,阻性电流基本一致,都在合格范围内。

设备名称

运行电压(kV)

全电流IX(uA)

阻性电流IRP(uA)

结论

112Y避雷器A相

67.1

476

21

合格

112Y避雷器B相

67.2

533

20

合格

112Y避雷器C相

67.3

497

22

合格

检修人员根据缺陷情况准备相关备品,并于2021年6月29日,停电对其例行试验,75%U1mA(kV)下的泄漏电流分别是A相12μA、B相54.7μA、C相8μA,可判断B相避雷器内部绝缘受潮,随即对B相避雷器进行了更换,各项试验数据正常。更换前避雷器试验数据见下表。

耐压前绝缘电阻(MΩ)

耐压后绝缘电阻(MΩ)

U1mA (kV)

I75%U

(μA)

结论

200000

200000

159.1

12

合格

200000

200000

155.6

54.7

不合格

200000

200000

161.4

8

合格

将避雷器带回检修生产基地进行解体,发现部分氧化锌阀片有裂纹并有粘连痕迹,说明早期存在质量工艺不良问题,顶部密封盖锈蚀、内部弹簧及丝扣和垫片锈蚀,结合B相75%U1mA直流电压下的泄漏电流超标,说明避雷器内部存在受潮或阀片裂化迹象。

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图一:氧化锌阀片碎块

图二:避雷器芯棒


3.异常原因分析

避雷器氧化锌阀片有裂纹并有粘连痕迹,说明避雷器出厂组装工艺不良,存在先天性缺陷。由于该避雷器所处地区夏季雨水较多,冬季降雪量较大冬夏温差较大,运行环境较为潮湿,出厂工艺不良导致顶部密封盖锈蚀、内部弹簧及丝扣和垫片锈蚀,说明结合B相75%U1mA直流电压下的泄漏电流超标,说明避雷器内部存在受潮或阀片裂化迹象。避雷器在运行过程中会遇到瞬时过电压,将承受远高于额定电压的高电压,避雷器结构简单,但对避雷器的工艺要求很高,出厂装配工艺、物理特性都会影响运行状况。

4.经验体会

目前变电使用的几乎都是金属氧化物避雷器,具有良好的非线性伏安特性,这种避雷器和传统的避雷器的差异是没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。随着近年来随着带电检测技术的大力推广,检测技术越来越成熟,检测的效果更加明显,可有效发现设备内部潜伏性故障,通过带电检测与停电例行试验综合分析,可以准确判断设备内部故障,避免故障范围扩大,是确定设备运行状况的重要手段。由于避雷器在停电时只进行绝缘电阻和泄漏电流测试,在避雷器内部有轻微受潮时,试验数据变化不大,应当与历史数据或出厂数据进行比对,分析设备绝缘变化趋势,确定受潮程度,避免在避雷器承受过电压时出现炸裂,造成事故范围扩大。

结束语

随着变电运维一体化作业推进,变电运维人员需要掌握更多的带电检测技能,结合巡视开展带电检测是最有效、最节约检测时间的方式,可密切监测异常数据变化趋势,更是提高变电运维技能水平的有效方式。再发现带电检测数据或停电数据超标时,一定要查明原因,及时维修或更换,不能抱有侥幸心理带病运行,在出现轻微受潮后绝缘劣化的速度会加快,安全风险更高。

参考文献

[1]成永红.电力设备绝缘检测与诊断[M].北京:中国电力出版社,2004.2

[2]周泽村,沈其工,方瑜.高电压技术[M].北京:中国电力出版社,2005.3