中盐安徽红四方股份有限公司 安徽肥东 231602
摘要:甲酸钠绿色制备技术主要借助大型合成氨装置,经液氮洗工序,对尾气进行回收利用,通过合理控制温度以及压力,可有效生成氢氧化钠溶液,进而形成相应的甲酸钠溶液,在实行浓缩处理后,通过完成离心分离,最后接受气流干燥,完成甲酸钠产品获取,并且纯度较高。本文具体对甲酸钠绿色制备技术进行分析,以供参考。
关键词:甲酸钠;绿色制备技术;技术开发
引言:经济社会发展对环境质量提出了更加明确的要求,为有效响应国家绿色技术发展目标,企业应切实落实绿色技术研究工作。中盐安徽红四方股份有限公司以甲酸钠产品着手,完成了绿色制备技术的开发工作,并经投产试验,该技术在提升产品纯度,节能环保方面优势显著,可有效优化企业综合效益。
1.技术背景
中盐安徽红四方股份有限公司为有效实现自身发展规划,计划投资建设现代化化工园区,其中,在东区、西区分别完成了合成氨生产装置建设以及甲酸钠装置建设工作,前者可达到30万吨/年,后者可达到5.5万吨/年。结合以往甲酸钠工艺技术不足情况,该企业为有效降低自身生产能源消耗,促进企业高质量发展,实现对能源的有效应用,促进内部产业优化升级,该企业经大量论证后,结合试验开发数据,完成可甲酸钠绿色制备技术开发工作,通过使用合成氨装置,配套液氮洗工序,将解析处理后的尾气作为原料,可有效简化生产流程,降低生产污染,并进一步提升产品质量,提升企业综合效益,该技术可满足国家重点支持产业政策需求。
2.技术开发与应用
2.1以往国内外技术分析
以往行业多使用新戊二醇回收法,能够有效实现对甲酸钠副产品的回收,并且能够进一步完成相应的利用工作,但是易受到新戊二醇影响,产品存在一定的杂质,纯度整体低于94%,难以保障产品质量。半水媒体生产方法也较为常用,通过使用焦煤,经煤气发生炉,可有效完成甲酸钠制备,与回收法相比,该工艺在纯度方面相对较高,但是因为焦煤价格较高,因此该方法生产成本也相对较高,同时,产品同样存在杂质,环境污染较为严重。密闭电石炉方法借助一氧化碳,可完成甲酸钠制备工作,但是存在空气净化困难的情况,同时,还需要使用大量碱液对二氧化碳进行处理,因为需要进行气体压缩,电力消耗也较为严重,制备成本相对较高。
2.2技术内容
本文研究技术使用常压非均相法,主要构成包括公用工程以及DCS系统,涉及工序较为复杂。在完成液氮洗尾气处理后,可使用回收系统,并借助联锁输送系统,将上部分工序产生的一氧化氮送入到压缩系统中,进一步予以提压处理,以规定比值合理调配液碱占比,确保合成反应物能够始终保持最佳状态,对反应物进行混合,经预热处理后,合理设置温度、压力参数,使用专用反应器,完成甲酸钠合成工作,整个合成过程主要使用两段控制工艺,在确保一氧化氮转化率的同时,有效优化甲酸钠质量,进而提升获取到的甲酸钠纯度。应用后段烧碱过量工艺,可有效控制在尾气排放过程中出现的CO浓度,可确保其始终低于10PPm。在稀甲酸钠溶液中,可使用连续蒸发、采出处理,完成离心分离,在保证气流干燥情况下,能够确保最终产品纯度为99%,有效实现高纯度甲酸钠产品产出。在整个项目开展过程中,工作人员应充分将反应余热、余压等因素考虑在内,实现对能源的有效应用,同时,借助这一方式,在整个生产过程中,并未出现相关三废产品。其中,甲酸钠、合成氨装置分别为5.5万吨/年、30万吨/年[1]。
项目反应公式如下:
反应过程需要依靠氨装置液氮洗工序尾气一氧化碳作为原料,在此基础上,对物质进行制备。具体工艺流程见图1:
图1 制备工艺流程
在上述流程中,压力需要控制在1.8~2.0MPa,而加压的过程则需要通过压缩机而进行。后可经过加热以及合成反应等方式,进入气液分离器,并进行蒸发以及浓缩。此后,通过离心分离以及气流干燥的过程,便可产生甲酸钠产品。
经自主开发,借助甲酸钠制备工艺,与传统方法相比,可有效简化生产流程,并进一步减少能耗,在改善生产成本方面优势显著,有利于提升产品质量,并且满足当前行业绿色制备要求。同时,通过应用合成氨系统,经变换工序,能够进一步完成甲酸钠产量调节,从而提高CO含量的灵活性,能够确保各项资源得到有效利用。利用两段控制法,使用前段原料气、后段烧碱过量,经有效生产工艺,不仅能够优化一氧化氮转化率,还能够进一步优化甲酸钠质量,进而降低CO浓度,使其浓度始终不超过10PPm,并且确保甲酸钠含量始终高于99%。借助连续蒸发、采出,该工艺最终获取到的产品能源消耗相对较少,并且整个操作较为简单,可改变传统工艺复杂的情况,装置操作具有较高的平稳性,有利于提升操作安全性,并且甲酸钠产品品质良好,碳高收率显著。另外,通过使用专用反应器,可有效保障甲酸钠生产能力,具体装置能力应保持在5.5万吨/年。利用双效蒸发工艺,项目在能源综合利用方面优势显著,能够有效避免出现三废产品,并且整个生产环节成本低廉。在使用计算机控制技术的基础上,应用双路安全联锁系统,能够改善以往长距离输送控制情况,能够确保装置使用安全性,并且可保障各类溶液合成配比状态良好。
3.应用效果
该技术投产以来,整个生产线始终处于平稳运行状态,技术具有良好的可靠性。在使用该技术后,焦炭年节约量可达到1万吨,生产成本降低显著,该技术有效简化了洗涤净化等工序,在完成生产后,产品纯度可超过99%,满足行业绿色制备条件,在整体上实现了行业技术升级,可有效解决以往存在的尾气燃烧放空问题,该技术使用不涉及到二次污染,在优化废物利用方面优势显著,能够以环保方式完成尾气处理,在优化资源整合方面优势显著[2]。
结论;综上所述,通过结合企业实际情况出发,加大技术投入,落实甲酸钠绿色制备技术研发工作,并将其有效投入到实际生产环节中,可有效改善企业以往存在的耗能严重、生产成本高昂问题,有利于降低生产成本,提高产品纯度。
参考文献:
[1]徐盛.蒸氨废液电渗析法制备甲酸钙工艺研究[J].纯碱工业,2020(03):18-20.
[2]李仁军.甲酸钠绿色制备技术开发与应用[J].中国盐业,2019(19):59-61.