风电机组变桨系统紧急顺桨轴3桨叶未收回原因分析及处理

(整期优先)网络出版时间:2021-10-28
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风电机组变桨系统紧急顺桨轴 3桨叶未收回原因分析及处理

何陆能

(国投云南风电有限公司东川生产部 云南昆明 650000)

摘 要:风电机组桨叶是否能安全可靠收回,直接关系着风机运行的安全稳定性。我场实际运行中发现5号风机MOOG变桨在轴3紧急控制顺桨回路出现异常时,该回路故障未被检测出来,直到其它故障触发紧急顺桨后桨叶无法顺回91°安全位置才暴露出该问题。本文结合上海电气2MW机组调试和检修工作中积累的经验,对MOOG变桨紧急顺桨轴3桨叶未收回故障进行了原因分析及处理,进一步提高风机设备的可利用率及稳定性。

关键词:变桨系统;紧急顺桨;原因分析;测试方法

  1. 概述

上海电气W2000H-93-80型风力发电机组变桨系统采用MOOG变桨。其变桨方式为变桨距控制系统,它的主要功能是通过调整桨叶节距在0~91゜之间变化,以改变气流对叶片的攻角,在风机的起动过程中依靠风力方便地自行起动,在达到额定风速时使风机能够稳定的保持输出功率恒定,以及在达到切出风速或者风机因发生重要故障(包括机舱强烈振动超出允许范围、偏航时发生扭缆开关保护动作、急停按钮被按下、电网突然停电等)而使安全链断开时,使浆叶全顺浆到91゜,进行空气制动,改善风机和浆叶的受力情况,确保叶片偏离受风的角度,防止风机超速、飞车、倒塔等严重后果发生。本文针对东川野牛风电场风电机组MOOG变桨系统轴3的2个编码器偏差超限故障停机,暴露出紧急顺桨轴3桨叶未收回的情况进行分析。

  1. 故障情况

2021年3月9日,野牛风电场05号机组报出变桨轴3的2个编码器偏差超限故障停机,故障代码300643。查看SCADA后台变桨监视界面发现,轴1、轴2的两个编码器在89゜,轴3的2个编码器电机编码器在89゜、叶片编码器在86.1°,符合故障触发停机逻辑(两个桨距角编码器角度最大偏差3°)快速停机,3个轴顺桨至89°(由电网电源控制电机驱动)故障停机。

  1. 现场判断及检查

3.1通过机组主控变桨监视系统数据可知,轴3的2个编码器电机编码器在89°叶片编码器在86.1°。就地触发该机组塔底控制柜急停按钮,查看顺桨至91°后轴3的2个编码器角度上的变化存在以下两种情况:

1)如果编码器角度偏差依然未变(偏差3°)则说明机械部分存在问题;

2)如果编码器角度偏差有变化(小于3°)则说明编码器测量不准或是存在检测线路干扰。

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将急停按钮按下后,轴1、轴2叶片顺桨至安全位置(91°-92°),而轴3两个编码器未动作(图1),此状态不符合机组紧急顺桨控制逻辑(机组紧急情况时,三支叶片顺桨至91°位置)。

图1 变桨监视屏

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.2进入轮毂在轴3叶片86.1°位置做标记线(图2),然后对轴3叶片进行手动变桨控制到0刻度找准后在顺桨至89°位置做标记线(图3),比较是否在同一位置。

图2 叶片86.1°位置 图3 叶片89°位置

发现实际两个编码器角度与机械位置一致,此判定编码器无异常情况,根据两个编码器位置可判定机械转动部分存在异常,将轴3变桨电机拆除后发现电机轴键磨损(图4)在运行过程中与减速机轴座出现滑移导致轴3的2个编码器出现偏差导致故障停机。617a3c009c468_html_d5abf83235f940b.jpg617a3c009c468_html_7d5bb9a1133ffd1e.jpg

图4 电机轴键及减速机轴座

3.3急停触发时轴3叶片未顺桨至安全位置(91°-92°)的判断检查。根据MOOG变桨紧急顺桨控制原理图(图5)“紧急控制回桨,需要接触器8K1(控制电池为电机提供电源)、8K3(控制电池供电打开电机抱闸)得电主触点导通供电驱动变桨电机;控制接触器得电电源由各自独立的后备电池提供24VDC,91度限位开未触发时导通,96度限位开关未触发时导通,8K7接触器需要变桨PLC检测安全链正常后才会动作故紧急状态时为导通状态,同时8K7闭锁控制7K1(控制电网供电打开电机抱闸)和7K3(控制电网为电机提供电源)接触器,在紧急状态下切断电网对电机的控制,且7K3(21、22)及7K1(21、22)触点导通,所以8K3(控制电池供电打开电机抱闸)接触器得电,8K3(13、14)触点闭合,因此8K1(控制电池为电机提供电源)接触器得电,方可对电机进紧急顺桨至91度安全位置,顺桨到91度后触发91度开触电断开,使8K1、8K3接触器失电,停止对电机的驱动”。

根据控制原理图,对轴3柜实际控制接线进行检查发现安全顺桨回路8K3接触器A2线圈接线鼻子未压实导致线路虚接(如图6),故在触发紧急顺桨时紧急顺桨控制回路失效无法控制桨叶顺回91°安全位置。



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图 5 MOOG变桨紧急顺桨控制原理图

图5 MOOG变桨紧急顺桨控制原理图

图6 8K3接触器A2线圈接线



  1. 3紧急顺桨失效原因分析

4.1轴3紧急顺桨功能失效。紧急顺桨失效未报故障停机,根据05号风机变桨紧急顺桨回路8K3接触器A2线圈接线线鼻子未压实导致线路虚接,而机组一直未报故障停机,查看MOOG变桨图纸可知在紧急控制回路中并没有检测点来对其回路进行监视,所以在正常运行的机组中我们很难知道紧急顺桨功能是否正常。要想在紧急情况时变桨系统能够可靠顺桨至安全位置,每个中间控制环节都不能出现异常,一旦出现异常均不可实现紧急顺桨。

4.2轴3变桨电机轴键磨损,在运行过程中与减速机轴座出现滑移导致桨叶不能收回到890

  1. 紧急顺桨失效预控措施

针对我场出现5号风机出现紧急顺桨轴3 桨叶未完全收回的问题,制定以下防控及试验措施:

    1. 紧急顺桨测试的几种方法:

1)模拟通讯故障测试:通过风机主控控制变桨系统将桨叶停止在89度位置,在风机机舱主控侧断开与变桨系统的通讯线路,随后变桨系统进入紧急顺桨模式,将桨叶安全顺桨至第一个限位开关停止;再将通讯硬件恢复,确认主控与变桨通讯正常,查看变桨给出的“所有轴的桨叶都处于限位开关信号”信号存在,复位变桨系统后应无故障报警。

2)模拟风机安全链故障测试:通过风机主控控制变桨系统将桨叶停止在89度位置,在风机机舱主控侧断开安全链信号,随后变桨系统进入紧急顺桨模式,将桨叶安全顺桨至第一个限位开关停止;再将安全链信号恢复,查看变桨给出的“所有轴的桨叶都处于限位开关信号”信号存在,复位变桨系统后应无故障报警。

3)紧急顺桨功能测试:通过风机主控控制变桨系统将桨叶开桨停止在80度位置,风机主控 模拟发出紧急顺桨指令(如拍急停开关),随后变桨系统立即进入紧急顺桨模式,将桨叶安全顺桨至第一个限位开关停止;在顺桨过程中,查看并确认三个轴的以下实际值:顺桨速度值、实际角度值、电机电流值;之后复位变桨系统应无故障报警。

4)后备电源驱动紧急顺桨功能测试:通过风机主控控制变桨系统将桨叶开桨停止在80度位置,风机机舱侧模拟断开变桨系统400V主电源,随后变桨系统保持正常运行模式并完成3秒的低电压穿越后,开始进入后备电源紧急顺桨模式,将桨叶安全顺桨至第一个限位开关停止;在顺桨过程中,查看并确认三个轴的以下实际值:顺桨速度值、实际角度值、电机电流值;之后将变桨系统主电源恢复,等待三个轴的电池都充满电后,复位变桨系统应无故障报警。

    1. 运行中的建议

1)现场运维人员需增加对紧急顺桨功能的测试频次,可随着机组运行年限的增加而适当增加测试频次。

2)可参照本文的几种紧急顺桨方法为标准,对机组进行定期测试。

  1. 结论

通过此次上海电气 2.0MW 机组 MOOG变桨系统轴3的2个编码器偏差超限故障停机事件,暴露出安全顺桨回路的问题,分析了紧急顺桨的原理和存在的问题、测试方法,对风力发电机组MOOG变桨系统安全顺桨有一定的预防作用。紧急顺桨控制回路上的不足,可以通过人工测试,及时发现清除机组存在的安全隐患,保证设备的安全稳定运行。

参考文献:

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[2]姜全越,董霞威,刘瑞刚.一起超速未飞车事故给我们的启示[J].第六届中国风电后市场交流合作大会论文集.2019:77-79.

[3]马绪勇.风力发电机组变桨控制系统解析[J].科技展望.2016 (27):98.

[4] 陈飞.风电机组PLC安全链反馈丢失故障原因分析及处理[J].广西电业. 2020(06):68-70.

作者简介:

何陆能( 1990 -),男,国投云南风电有限公司东川生产部,675000。