应城电厂2号机组磨煤机一键启停方案的研究与应用

(整期优先)网络出版时间:2021-10-09
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应城电厂 2号机组磨煤机一键启停方案的研究与应用

李献平 曾宪辉 石义坤 高健 高越

华能应城热电有限责任公司,湖北应城 432400


摘要:介绍了华能应城电厂2号机组磨煤机一键启停方案的研究与应用。制粉系统智能化是复杂的系统工程,需要不断探索和优化,积累形成具有可操作性的技术。

关键词:磨煤机 一键启停

一、概述

华能应城热电厂#2机组为350MW国产化超临界燃煤机组。锅炉是东方锅炉生产的DG1130/25.4-II2型锅炉,该型号锅炉是超临界参数变压运行的直流锅炉,一次再热、平衡通风、单炉、膛、尾部双烟道,采用烟气挡板调节再热汽温,固态排渣、全钢构架、前后墙对冲燃烧的全悬吊结构Π型锅炉。制粉系统型式:中速磨正压冷一次风直吹式制粉系统。

二、磨煤机一键启停应用

1、 制粉系统一键启动步序:

1) 油系统自检:(同时进行自检)

a. 顺控投入后,检查润滑油泵是否运行,若未运行,顺控启动润滑油泵。润滑油泵运行且分配器前油压>150KPa且分配器入口油压低低信号消失(2/3),延时5s,判定为润滑油压自检完成;

b. 顺控投入后,检查液压油泵是否运行,若未运行,顺控启动液压油泵。液压油泵运行信号来,延时3s,触发液压油自检完成;

c.液压油自检完成后,作用力控制投入自动,将作用力设定为0MPa;反作用力控制投入自动,并将设定值设定为2.5Mpa;检查磨煤机磨辊提升到位信号是否均来。若1D磨煤机磨辊提升到位均来且反作用力控制在2~3Mpa区间,延时3s判定反作用力控制完成;

2) 启动分离器:

a.顺控投入后,启动磨煤机分离器润滑油泵,15s后磨煤机分离器润滑油泵自动停,判定磨煤机分离器油泵润滑正常;

b.分离器油泵润滑正常后,启动磨煤机分离器,分离器运行且分离器冷却风机联启正常后,投入分离器转速自动,偏置设定为0,判定分离器启动完成;

3)密封风自检:

a. 油系统自检完成后,检查密封风母管压力是否>13Kpa,延时3s,判定为密封风母管压力合适;

b. 密封风母管压力合适后,检查磨煤机密封风门是否已开,若未开启,顺控开启磨煤机密封风门。磨煤机密封风门开启后,延时3s,判定顺开磨煤机密封风门完成;

c. 顺开磨煤机密封风门完成后,检查给煤机密封风门是否已开,若未开启,顺控开启给煤机密封风门。磨煤机密封风门开启后,延时3s,判定顺开给煤机密封风门完成;

4)开启出口门:

逐个开启1D磨煤机出口插板门,时间间隔为3s;磨煤机出口插板门全开后,判断出口门开启完成;

5)一次风压自检:

磨煤机出口门开启完成后,检查一次风母管压力是否>6.5Kpa,延时5s,判定为一次风压自检完成;

6) 磨煤机暖磨:

a. 一次风压自检完成后,检查1D磨煤机热风调节阀开度是否<2%,延时1s,判定为1D磨煤机热风调节阀已关;

b. 一次风压自检完成后,检查1D磨煤机冷风调节阀开度是否<2%,延时1s,判定为1D磨煤机冷风调节阀已关;

c.磨煤机热风调节阀已关后,开启1D磨煤机热风关断门。延时1s,判定为1D磨煤机热风关断门已开。

d. 1D磨煤机冷风调节阀已关信号来且热风关断门开启10s后,开启1D磨煤机冷风关断门。磨煤机冷风关断门开反馈来,延时1s,判定为1D磨煤机冷风关断门已开。

e. 磨煤机关断门开启后,1D磨煤机热风调阀投入自动,磨煤机一次风量控制自动切换至暖磨模式(新增),暖磨模式下,热风调阀调整一次风量;

f. 磨煤机冷风关断门已开后,根据热风调阀指令的二分之一开启冷风调阀;

g.当1D磨煤机入口一次风量>20t/h且60℃<磨煤机出口温度<80℃,延时10s,判定磨煤机暖磨完成。

7)启动磨煤机:

磨煤机暖磨完成后,启动1D磨煤机,磨煤机运行信号来,延时3s,判定磨煤机启动成功。

8) 开启二次小风门:

磨煤机启动成功后,开启二次小风门,开度为50%;延时3s,判断小风门开启成功

9) 启动给煤机:

a. 小风门开启成功且给煤机密封风门已开后,开启给煤出口电动门,给煤机出口电动门已开信号来,延时3s,开启给煤机入口插板门;

b. 给煤机启动允许后,启动给煤机,给煤控制设定值设定为最小给煤量10t/h,投入给煤机控制自动;

10) 加载压力控制:

给煤机布煤完成后,解除反作用力控制时作用力设定闭锁(0Mpa),并增加作用力设定值偏置0.8MPa,避免启动初期加载力不足导致磨煤机堵煤,现场由运行人员检查磨煤机振动情况后,自行更改偏置量。作用力设定投入后,若磨辊提升到位信号均消失且作用力与反作用力差压>2MPa,延时3s,判定加载力控制完成。

2、制粉系统一键停运步序:

1) 顺序停止投入后,退出给煤机自动,并以0.02t/(h*s)的速率减小给煤量,直至10t/h。顺控停止投入后,同时检查磨煤机一次风量、一次风温控制是否在自动,未在自动时,投入冷、热风调阀自动。当给煤机给煤量<11t/h,延时10s,判定给煤机降出力完成;

2)停运给煤机,给煤机停止后,判定给煤机切除完成,并联关1D给煤机出口电动门后联关密封风门,检查给煤机出口门及密封风门是否关到位;

3) 给煤机停止完成后,延时10s,将加载力油压设定为0MPa,动作速率为1MPa/s,磨辊提升到位(3取3)信号来,延时3s,判定加载力切除完成;若磨辊提升过程异常或磨煤机振动大,则由运行人员手动停止磨煤机; 4)给煤机切除后,热风调节阀设定值设定为0t/h,速率为2t/(h*s),冷风调阀开度维持在20%,磨煤机出口温度<55℃,延时1s后判定吹扫完成;吹扫完成后,停止磨煤机,联关磨煤机冷风调阀(速率2%/s)后,联关热风关断门及冷风关断门。期间,若冷、热风调节阀故障或指令与反馈偏差>3%时将闭锁冷、热风调节阀设定值与冷、热风调节阀指令(避免调阀故障恢复时,指令与当前开度过大,导致调阀猛关从而影响炉膛负压及一次风母管压力),故障消失且指令与反馈偏差<2%时,复位设定值及指令闭锁,风门全关后,延时1s后判定磨煤机停止。

61613caf2b54f_html_a5e48e12a36353b9.gif 5) 磨煤机停止后,关闭1D磨煤机密封风电动门,并将1D制粉系统二次风门退出自动,并以0.2%/s(定值待定)的速率逐步关小至10%;磨煤机密封电动门关到位信号来且1D制粉系统二次风门开度<12%时,判定顺序停止完成。

三、 小结

通过磨煤机一键启停的应用,能有效提高机组负荷响应速度,满足电能产品质量需求,减少电网调度“两个细则”考核;能使机组负荷加减过程更加平稳,减轻锅炉受热面热应力冲击,有利于机组安全运行;能促进现场跑冒滴漏、风、粉挡板卡涩和自动调节品质治理,提高机务和热控维护管理水平;能减轻运行操作量,使运行人员把精力集中于参数调整和事故防范,降低误操作误判断机率。


参考文献

[1] 金以慧,过程控制[M].北京:清华大学出版社,1993.

[2] 毕贞福,王文宽,孟祥荣.火力发电厂热工自动控制实用技术[M].中国电力出版社,2008 ISBN978-7-5083-6246-5.