单位:中石化西南石油工程有限公司湖南钻井分公司 邮编: 410007
摘要 在充分利用现有设备的情况下,通过较低投入,对ZJ70LDB复合驱动钻机的泥浆泵、绞车进行改造,同时升级电控系统,实现复合驱动钻机的直驱化改造,升级后钻机可去掉柴油机动力机组、并车箱及万向轴等机械传动连接装置,极大的简化传动系统及钻机平移装置,优化整体结构,提高了运转及搬迁、安装效率,可取得较好的经济效益。
关键词 钻机;直驱电机;电控;配重;平移;通用性
一、立项背景及目的
在目前投资计划收紧的情况下,新增钻机已变得极为困难,现有部分ZJ70LDB 钻机由于出厂时间较新,钻机报废还为时尚早,但受机械钻机固有缺点的影响,钻机柴油动力系统、传动系统等配套设备多,占用空间大,安装较为繁琐,整体传动效率低,设备故障率高,且在丛式井施工时钻机整体移运吨位较高,平移难度大,安全性不足。
鉴于此种情况,可在使用现有成熟技术的情况下,利用川内普遍实现的网电资源,最大限度的利用现场设备,投入较少资金对ZJ70LDB钻机进行直驱化改造,使钻机更加适应大小井场和丛式井作业,实现钻机的电动化以及整体性能的大提升,同时提高生产和搬迁安效率,实现降本增效和节能减排。
二、改造方案分析
选择出厂时间在10年内的ZJ70LDB钻机进行改造,钻机剩余寿命长,改造性价比更好,目前以分公司70687井队为例进行改造可行性分析,该钻机是宝石机械2011年生产出厂,采用四机双泵配置,旋升式底座,绞车低位安装,钻机整体状况良好,具体改造方案如下:
1.绞车改造方案一:
保留绞车传动箱,改柴油机驱动为交流变频电机驱动,去掉四级联动箱和后端传动结构,在绞车电机选型时,电机额定转速要与原绞车输入轴的转速、柴油机组至绞车传动比相匹配,电机总功率要能满足ZJ70钻机绞车承载需求。
机械钻机后台底座多,重量大,重心位置靠后,绞车升级后取消了后台1、2、3、4号柴油机组、并车箱及底座,后台重量减轻,影响钻机的起升配重,其中井架起升重量最大,需要重新核对井架起升配重。
改造前后台重量:
4×(柴油机重8.2吨+变矩器重2.2吨+底座重5吨+万向轴0.35吨)+并车箱25.5吨=88.5吨。
配重计算:
原70687钻机井架起升最大钩载为145t(底座起升最大钩载90吨),起翘最大位置在绞车水箱后侧,最大起翘实测约为h1=12cm,根据后台设备重心位置,以后台后侧为支点,进行力矩平衡受力分析,类比计算改造后的起翘量h2,小于12cm即符合起升要求:
设F1、F2、F3、F4、F5分别为原70687队1#、2#、3#、4#柴油变矩机组和并车箱的重力;L1、L2、L3、L4、L5为对应力臂。
F1=F2=F3=F4=15.75吨,F5=25.5,L1=7.95m,L2=6.05m,L3=3.92m,L4=1.45m,L5=5m
F6、F7分别为改造后绞车动力机组和配重水箱的重力;改造后后台重心变化,支点位置为后基座,L6、L7为对应力臂,L6=6m,L7=6.5m
F6=2×电机3.2吨+传动总成3吨+电机支座2吨=11.4吨,F7待定;
绞车水箱尺寸实测(长×宽×高):11×2.95×0.9m,考虑运输限制,假设配重水箱宽3m;
h2=(F1×L1+ F2×L2+ F3×L3+ F4×L4+ F5×L5)× h1/(F6×L6+ F7×L7 )≤12cm
计算得:F7≧56.03吨,
即配重水箱自重+注水重≧56.03吨的可满足井架起升安全要求。
如配重水箱自重设计为10吨,则水箱容积应大于46.3方,且配重水箱长度宜与绞车水箱保持一致,计算得配重水箱尺寸(长×宽×高):11×3×1.4m
绞车电机的选型
原绞车的参数如下:
绞车功率:1470kW
绞车输入轴转速为:464r/min
动力机组至绞车传动比:2.15
功率匹配:根据电机产品类型,选择2台800kW交流变频调速电机,可以满足绞车功率的需求。
转 速匹配:电机的额定转速要在4642.15=997.6r/min左右。
图一:改造前绞车传动图
图二:改造后绞车传动图
2.绞车改造方案二(直驱):
因70687井队绞车低位安装,绞车底座结构设计的改造空间大,可用目前钻机生产厂家成熟的JC70DBZ直驱绞车对原钻机的JC70B绞车进行整体更换,更换后绞车功率及滚筒尺寸与原绞车保持基本一致,同时与绞车改造方案一类似,对后台重量进行结构性补充。
原JC70B绞车总重量为43.58吨,JC70DBZ直驱绞车重量约32吨(厂家不同稍有差异),即绞车整体更换后,重量下降11.58吨,参照方案一计算结果,根据下降力矩(M)等比例计算,可适当放大配重水箱尺寸既可满足井架起升的安全可靠要求,以后基座为支点,等比计算:
减重F=11.58吨,减重力臂L=4m,配重Fa待定,配重位置位于方案一的配重水箱中心线配重力矩La=6.5m,计算Fa=F×L/La=7.13吨。
配重总吨位≥F6+F7+Fa=74.56吨,若设计水箱自重15吨,则水箱容积应大于等于59.56方,计算配重水箱尺寸为(长×宽×高):11×3×1.8m。
3.泥浆泵改造
以现有机械传动的F-1600型泥浆泵为基础,去掉万向轴及连接法兰,采用2台低速大扭矩盘式电机直接驱动钻井泵,电机定子安装在泥浆泵壳体上,电机采用固定悬挂式安装结构,通过安装法兰将电机固定在泥浆泵泵体上,电机转子通过万向轴与泥浆泵动力输入轴相连,实现对泥浆泵的直接驱动。
图三:改造后绞车传动图
泥浆泵电机选型
功率匹配:根据电机产品类型,选择2台600kW低速大扭矩盘式电机,可以满足泥浆泵功率的需求。
转速匹配:F-1600泥浆泵大小齿传动比为4.2,额定泵冲120r/min,输入轴额定转速即直驱电机额定转速应约为4.2×120=504r/min左右。
4.井场电控系统改造
70LDB机电复合钻机电动化改造后,为实现绞车和泥浆泵电机控制、电源接入(网电接口、柴油发电机控制柜),需要新制VFD的房及各类电缆,配置网电接口及4台发电机控制柜,新VFD房与原转盘VFD房的电机控制等操作在司钻房内需要集成统一控制,同时对司钻房进行局部改造,以满足司钻操作要求。
5.平移装置优化
70687井队配套的平移装置能实现井架底座、机房、并车箱、泥浆泵的整体移运,采用单边11节平移导轨配置,直驱化改造完成后,可去掉机房导轨单边3节及泥浆泵平移导轨,同时可去掉机房底座与泥浆泵的连接座以及泥浆罐升高座,仅保留单边8节底座导轨即可满足移运要求,大大简化了安装工作量,提高安装效率,且由于导轨的通用性,剩余导轨可与其他钻机平移导轨互为备件。
改造完成后性能分析
直驱改造升级后,70687钻机具有电动钻机的特性,绞车、转盘、泥浆泵均可实现无极调速,满足各种生产工况需求,钻机性能整体提升,特别是泥浆泵通过交流变频调速,能灵活满足生产需要的各种泵冲和排量,同时改造后去掉了机房4台柴油变矩机组、1台并车箱、1套泥浆罐升高座及后机房平移导轨,绞车后台设备基本清空,简化了传动结构,减少了传动环节的能量损失,免除了柴油机作为动力存在的空载损耗,钻机效能同步提高。
现场设备减少后,机械故障率下降,且钻机搬迁、安装工作量减少,节省搬迁运输车约8车次,车次下降率约10%(以70687钻机搬迁总车次为80车次计算),节省拆卸、安装时间约10小时,节省率11.9%(以70687钻机安装时间为7天,每天12小时计算),且采用直驱绞车、直驱泥浆泵后,绞车、泥浆泵安装尺寸和重量显著下降,设备吊装的安全性与便利性提高,钻机平移载荷下降,整体平移效率和安全性会明显提高。
改造经济性分析
1.预算明细
根据目前成熟的直驱电机产品价格及改造相关配件和工时费用预计,参照本年度钻机及配套设备采购框架,70687井队直驱改造费用(不含税)为886万元(或1211万元),明细如下:
方案一预算明细(万元):
名称 | 数量 | 价格 | 备注 | |
绞车改造(方案一) | 变频电机 | 2 | 48 | 800KW×2 |
配重水箱 | 1 | 16 | 50方 | |
传动总成 | 1 | 3 | ||
改造费 | 1 | 13 | ||
泥浆泵改造 | 泥浆泵电机 | 6 | 180 | 600KW,三泵 |
连接总成 | 6 | 6 | ||
改造费 | 3 | 9 | ||
70DB电控系统 | 1 | 600 | 含电缆 | |
司钻房改造 | 1 | 6 | | |
调试费 | 1 | 5 | | |
合计 | 886 | |
方案二预算明细(万元):
名称 | 数量 | 价格 | 备注 | |
绞车改造(方案二) | JC70DB绞车 | 1 | 380 | |
配重水箱 | 1 | 20 | ||
改造费 | 1 | 5 | ||
泥浆泵改造 | 泥浆泵电机 | 6 | 180 | 600KW,三泵 |
连接总成 | 6 | 6 | ||
改造费 | 3 | 9 | ||
70DB电控系统 | 1 | 600 | 含电缆 | |
司钻房改造 | 1 | 6 | | |
调试费 | 5 | 备注 | ||
合计 | 1211 |
2.经济分析
对比目前新增钻机动则五千余万的配套费用,半年以上的钻机生产制作及投产周期,上述直驱改造费用相对较少,改造周期短(约1个月),创效快,且经过费用资本化后,按固定资产15年折旧摊销测算,每年增加经营成本仅59.1万元(或80.7万元),对分公司经营影响小,经济上可行。
结论
在最大限度利用现有设备的情况下,通过对ZJ70LDB钻机的绞车、泥浆泵进行直驱化改造,优化绞车底座及钻机平移装置的结构,可实现钻机性能质的提升,ZJ70LDB钻机的直驱改造在技术上和经济上可行。
参考文献
[1].ZJ70/4500LDB17钻机图册/AZ701132-00TC.宝鸡石油机械有限责任公司.2010.11