提质增效措施应用效果

(整期优先)网络出版时间:2021-06-10
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提质增效措施应用效果

王艳国 白双雪

大庆炼化公司 黑龙江大庆 163411

摘要:本文根据聚丙烯酰胺生产的工艺流程,装置运行情况,主要经济技术指标的完成情况;从生产数据着手,总结规律,对流程进行优化控制,通过各种提质增效措施在聚丙烯酰胺生产中的应用,达到了节能降耗,提质增效的目的。

关键词:聚丙烯酰胺生产 提质增效 措施 应用效果

1概述

大庆炼化公司聚丙烯酰胺装置全套引进法国SNF公司技术与设备。装置设计采用均聚工艺生产阴离子型聚丙烯酰胺。共分溶解、聚合、预研磨造粒、干燥、筛分、包装等五个工序,产品外观为白色颗粒,主要用于油田三次采油驱油助剂,提高油田采收率,具有较好的市场前景。设计年生产能力为52000吨(干基)(一套一、二装置),生产规模及工艺技术均居世界领先水平。装置自投产以来不断进行挖潜增效和技术改造,先后进行了干燥器加热介质蒸汽改导热油、干燥间外移、细粉再生、低温热利用、操作室外移、DCS改造等技术改造,直燃器改造均取得了预期效果。

2工艺原理及流程

聚丙烯酰胺装置采用丙烯酰胺水溶液聚合法生产聚丙烯酰胺,采用均聚工艺。均聚工艺为:原料聚合成胶体后卸料至预研磨器内,螺杆式预研磨器对胶体进行粗切后造粒,振动式流化床干燥器对产品进行两段干燥,可进一步提高产品的质量。而先造粒后干燥的工艺顺序,使粉尘的溢出降至最低限度,其主要操作和工艺控制均由DCS系统自动完成,不但降低了工人的劳动强度,而且产品质量控制平稳。

反应器中的胶体倾倒进预研磨器的过程,由DCS系统控制。通过液压系统使反应器缓慢倾斜,胶体沿反应器的聚丙烯壁滑下,并在重力作用下由横梁刀切成三块,此时胶体温度约为90℃。启动液压泵P*20.20。由液压罐S*20.20A/B/C/D将反应器缓慢倾斜,使胶体倒入预研磨器G*30.00A/B中,预研磨器内有6个平行的切割螺杆,切割螺杆将胶体切碎并压入进料螺杆S*30.40A/B中,然后由进料螺杆将胶体送入计量螺杆S*30.50A/B计量后,输入造粒机G*30.10中,调节计量螺杆的转速可控制胶体进入造粒机的速度。为使造粒容易,进入造粒机的物料需用Span20/研磨油溶液做分散剂,

3措施应用效果

3.1、节电优化措施

1)F4050B电机更换,由90kW电机更换为75kW,每年节约用电量131400kWh。

2)在风机6040与风机5090输料管线上增加一个跨线,改造后由50.90风机带60.40风机运行,停运60.40风机,每条线包装风机由3台同时运行改造为2台同时运行,保证正常输送物料,同时节约电量。每年节约用电量262800kWh。

3)优化研磨螺杆运行控制,节约电量:观察现场预研磨内物料研磨情况,总结经验规律发现,反应器倾倒开始2小时后,预研磨内的物料能够完全磨碎,根据物料运行情况对研磨螺杆运行时间进行控制,减少预研磨螺杆电机运行时间,A预研磨进料时,B预研磨停运;B预研磨进料时,A预研磨停运,反应器每倾倒一批物料(每8小时倾倒一次,平均每天3次),预研磨螺杆平均停运3小时,在DCS上组态内安装定时器与反应器倾倒程序建立顺控条件,反应器倾倒程序执行计时2小时后,预研磨螺杆自动停止,降低员工手动停止螺杆操作劳动强度,节约电量。每年节约用电量400000kWh。

4)优化氢氧化钠输料泵P071.10A/B运行时间,由原来每次输送20分钟调整至10分钟,每日需启停24次,日节电60kWh。

3.2、优化控制措施,降低研磨油单耗:

1)每周外操对研磨油雾化情况进行检查,对研磨油量进行标定,每条线用量控制在280ml~300ml每分钟。

2)员工对研磨油系统加强巡检,发现问题及时处理,减少由于泡、冒、滴、漏而造成的研磨油消耗。

3)每班要求班组对研磨油流量情况进行检查,发现异常及时处理。

4)在清理过滤器时,将排出的研磨油进行回收,节省研磨油用量。

5)在确保造粒机负荷正常运行的情况下降低研磨油使用量。

6)对清理过滤器产生的废油过滤后回收再利用。

7)及时关注聚合反应情况,反应物料状态良好,造粒机负荷正常,干燥器沸腾状态良好,降低研磨油用量。

3.3、提高产量优化措施:

1)实施装置产量奖励制度及班组核算制度。装置制定产量攻关奖励机制,每月从装置总奖金中拿出一部分金额,用于产量攻关奖励。月初装置根据公司产量计划下达班组产量计划,月底对超产生产线的操作人员按岗位进行奖励,奖励量化到每个班组、每个岗位,做到“多劳多得,不劳不得”,对未完成计划的操作人员按比例进行考核,从而大大增强员工工作热情。

2)定期对干燥器床层卸空,保证干燥器内无结块的小物料。对干燥器泡帽进行清理,杜绝干燥器结块现象的发生。提高干燥器泡帽的高度,增大通风量,降低风温。加强干燥器风量、风压控制。干燥器旋风、烟道、风道、风箱内胶体及物料影响干燥器风量及风压,对胶体及物料进行清理。增大风量提高风压。

3)通过优化各工序的衔接,严控干燥器平稳操作,减少设备维修工作时间,统筹设备工作,合并维修工作。加强考核,来尽可能保证干燥器连续、平稳运行,以避免在干燥工序产生更多的不溶物。

4)干燥器物料温度实现自动控制,干燥器物料温度与干燥器进气风温实现串级自动控制,风温根据物料温度自动调整,降低干燥器物料温度波动,减少员工调整操作。

5)可回收利用的物料全部进行回收,减少固废及协议品产量。在不影响产品质量的情况下,严格控制溶解批次和系统藏量,同时控制细粉再生成胶效果,防止细粉跑损。

3.4、节约仪表风优化措施: 

  1. 装置为降低净化风单耗在造粒机取风口处加设挡风板,使风机抽力更加集中,增大抽力,减少助力风用量。

  2. 在造粒机研磨油净化风线上安装自控阀,停线时减少仪表风的浪费。

  3. 对集尘器脉冲阀进行改造,脉冲风线阀由5分钟运行一次,改为30分钟运行一次,节约仪表风用量。

  4. 在管理上要求员工及时将集尘器内粉尘卸空,防止滤袋堵塞影响通风量,要求外操加大清理下料斗挂料频次,有效的减少了堆料情况,加强巡检发现漏风点及时处理。

3.5、节约燃料气优化措施:

1)干燥器中传热过程可以分为两部分,一为固体颗粒与热气体之间的换热;二为固体颗粒之间的热量传递。固体颗粒与热气体之间的热量传递,是在气体进入泡帽后,在固定床层极短距离内发生的。只在这个区域,气固相才有温差,而在这个区域之以上,则床层内部的温度是均匀一致的。由于固体颗粒在床层中激烈运动,使床层固体颗粒之间的热量传递比银的传热还强得多,因此,在流化床层各点之间传热很快,从而导致床层迅速处于等温状态。严格控制干燥器前段风温,保障质量、产量的同时节约瓦斯用量;在保证产品固含量合格的情况下尽量设定较低的物料温度。下调干燥器前后段物料温度,保证干燥器物料温度稳定情况下,充分利用低温余热水热量。

2)本年余热水温度较去年同期高,余热水利用率高,降低燃料气使用,将余热水来回水手阀全开,最大限度增加余热水用量。

3)加强巡检,杜绝现场瓦斯的泄漏,及时发现瓦斯漏点及时处理。对风砂过滤网采取随时清理树毛,根据风压变化清理阻火网,保证干燥器物料流化状态良好。加强风沙过滤网清理,确保余热水热量能够最大化利用。

4结论

高产和高质始终是聚合物生产的矛盾问题。追求一方必然要影响另一方。尤其是生产中分产品仍面临诸多困难,目前槽式反应器反应物料四角有稀汤料,反应效果不理想,反应熟化时间长等瓶颈问题,对产品质量(主要是过滤比)影响很大,装置管理及技术人员会继续摸索,开拓思路,加强精细化管理,通过各种提质增效措施在聚丙烯酰胺生产中的应用,达到了节能降耗,提质增效的目的

作者简介:白双雪,工作于大庆炼化公司。王艳国,工作于大庆炼化公司。

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