风力发电机组振动分析方法

(整期优先)网络出版时间:2021-05-07
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风力发电机组振动分析方法

刘新峰

中车永济电机有限公司 710018

摘要:风力发电机组振动超限类故障较为常见,不仅因为风电机组结构,细长的叶片及塔筒,沉重的机舱容易产生振动。还有多环节的传动链及偏航系统;复杂的控制策略,开关过程、控制过程,加之一系列动态载荷,如:阵风、湍流、波浪(海上风机)、地震、叶轮转动等;都有容易激发机组的强烈振动;另外测量回路中测量本体,线路虚接及干扰问题造成的测量信息错误引发故障也占了该类故障触发相当大的比重。本文主要通过描述一个真实振动案例分析和解决的过程,寻求一个该故障的普遍解决办法,为解决风力发电机组振动故障提供参考和借鉴。

关键字:风力发电机组;振动;控制;

1引言

风电机组振动超限类故障是一个非常常见的故障,因为涉及电气、传动、控制、结构、环境很多因素,使得该类故障分析及处理有一定难度。本文通过一个真实案例,详细阐明机舱加速度超限故障分析过程,为该类故障提供解决方案。

二、测量回路引发故障

2.1检测回路基本原理

为防止机组振动引发严重后果,一般风电机组会配备加速度传感器计量机舱振动情况,有些机组厂商还会增加摆锤作为后备保护串入安全链中,通过调节摆锤的重心高度,达到相应的加速度限值要求。加速度传感器主要通过对内部质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值,根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。

2.2检测回路故障处理

无论使用哪种加速度传感器,都会不同程度的受到其测量本体可靠性、传输线路可靠性、接收信号模块故障及干扰问题的影响从而引发故障。因测量本体、接收信号模块以及线路虚接问题,经细致检查或替换备件的方法可以找到故障点。另在新投入风电场可能出现设计算法过于敏感,特殊天气导致机组误报振动加速度故障。

信号干扰问题,风力发电机组使用的振动模块,更加注重低频段测量精度,模块本身就具备滤波及抗混频功能。为防止机组误报,主控程序中还会再次对有效值进行滤波,所以一般情况下不会发生信号干扰引发故障。如果排除真实振动引发故障及测量本体及线路问题,可针对干扰问题,对信号通道屏蔽层进行接地(必须保证接地点可靠);远离强电场或增加屏蔽管;找到干扰源。

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三、实际振动引发故障

机组实际振动触发限值并不多见,即便发电机及齿轮箱轴承、主轴轴承发生异常,一般不会引发机舱加速度超过限值。除非严重失效,但也因此故障点已十分明显,本文不做讨论。实际振动故障特点:

(1)发生在相对高风速段或启停过程;

(2)能够感受到机组运行声音异常及高能振动;

(3)从加速度数据(毫秒级)看幅值存在渐变过程,不存在跳变。导致实际振动的原因有:

(1)塔筒基础或结构刚性未达到设计要求,导致固有频率下降,与叶轮转频过于接近引发共振;

(2)机械传动链的某一异常振动频率与系统固有频率重合;

(3)控制系统设计缺陷,导致机组在启停过程中没有很好的避开大部件固有频率。

(4)控制系统异常;

(5)叶轮转矩波动导致共振。下面通过1个真实案例,详细说明实际振动分析过程。

四、案例解析

4.1基本情况概述

某风场数据库故障日志查询,截至2018年2月该机组报“机舱加速度超限故障”频次达到642次,查看故障数据见图3(采集间隔20ms,故障前90s,故障后30s)在故障0时刻,机舱加速度有效值滤波后为0.146g,达到故障触发值。观察故障特点,故障时均处于额定风速(12m/s)区,故障时刻感受晃动明显。

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图3故障B文件机舱加速度有效值

4.2故障分析

通过观察振动数据及实地勘查,明确该机组为实际振动,排除检测回路问题导致误报的可能。对机组机械部分进行检查,包括桨距平衡度、基础水平度、塔筒螺栓连接、轮毂内部螺栓情况、主轴承情况、叶轮锁定销、叶轮锁定闸、塔筒连接螺栓、偏航刹车盘、偏航轴承、偏航余压,叶轮空转、机舱偏航、均未发现异常情况。其中桨距平衡度检查包括:机械0度与电气0度校核;机械0度与合模线校核;录制机组空转及运行中叶片扫风声音,捕捉音频异常。至此故障排查渐入僵局。通过傅里叶变换,观察机舱加速度振动频谱,振幅最大频率为0.45赫兹,该频率为塔筒(前后、左右)一阶模态固有频率(来自机组厂家主要部件固有频率仿真结果)。可确定某一个振源与塔筒发生了共振。

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此时需要确定的就是振源来自何处,通过故障文件查看见图4,该图采集了母线电流(boost电流)、母线电流给定值(boost电流给定值)、二极管整流后电压(不可控直流电压),y轴机舱加速度值。

可见在故障触发前有一段明显的震荡过程,同时加速度幅值不断扩大,最后达到限值触发故障,经过计算该震荡频率为0.45HZ左右,与捕捉到的最大振幅频率相同。可基本确定导致塔筒共振原因是叶轮转矩波动引发。


4.3故障处理

通过以上分析,一是确定导致塔筒共振原因是叶轮转矩波动;二是叶轮转矩波动是由桨距角变化造成的。疑问在于为什么该机组桨距变化不同于其他机组(其他机组没有因桨距角变化引发振动),通过TwinCATScopeView软件检测其他机组桨距变化发现,在额定风速至切出风速之间,每10秒变化周期在7个以上,完全可以避开共振频段。

机组进入额定风速以后,通过桨距角调节控制转速,然而桨距角变化必定带来叶轮升力和阻力(大部分为前后推力)变化,如果可以将这个量引入发电机转速---叶片桨距角控制环路中,为振动提供阻尼适应风速变化,将大大降低塔架疲劳载荷。

从PID控制可以看出加阻后变桨机构动态特性是受到加速度(前后)影响的。当湍流越大,为了抑制振动直接表现为响应速度越滞后。通过对比该机组附近的其他机组,桨距角变化速率并没有变化,说明实际情况中并没有遇到较强湍流。那么机组启动加阻的原因是什么呢,将排查重点放到机组fore-aft方向塔架加阻闭环控制中。最后通过排查发现加速度模块(如图1),X(前后)与Y(左右)信号反接。这就导致了发电机转速---叶片桨距角控制环路中引入的其实塔架左右振动的加速度,实际控制就变成了非闭环控制,控制桨距角变化的量没有得到真实反馈,将持续变化,直到桨距角变化频率与塔筒一阶固有频率发生共振导致机组停机。

五、总结

机舱加速度超限故障可以把握以下几个基本方法,让我们有的放矢。判断是否为真实振动,查看故障时机组运行状态。例如:风机处于停机或维护模式下报出很有可能和测量回路有关;观察振动加速度时域图,查看是否有振动放大过程,而非突然变化。如果判断为实际振动,观察振动频域,振幅较大频段是否集中,对应该频段找到与此相近的大部件各阶各模态固有频率,同时通过频段推测震源所在位置。例如:故障时叶轮转速为10-15rpm,对应转频为0.167~0.25Hz,共振频率如果在该频段内,很有可能因气动不平衡引发振动。注意观察,特殊异响发生是否有规律,每只叶片的扫风声音,周边环境是否具有一定特点,故障发生时是在哪种特定情况下等。例如:如果机组处于并网过程或功率控制过程那么很有可能和控制策略有关。

参考文献:

[1]邱锦英.风力发电机组振动分析及加阻控制研究[D].哈尔滨工业大学,2010:.36-38.