南京钢铁联合有限公司第三炼钢厂,江苏,南京 210035
摘 要:南钢电炉目前采用在线喂入铁水的冶炼模式,节奏快,在冶炼过程中经常发现电炉炉沿炉墙粘钢,严重的话要停等处理,造成生产的热停,影响生产的顺利进行和节奏的稳定。希望通过分析其产生的原因,寻求解决粘钢现象的措施,从而改善炉墙粘钢的问题。
关键词:电炉 炉墙粘钢 探索
引言:
主要工艺及设备概述
南钢电炉为1座90年代从Daniel引进的70吨超高功率偏心炉底电弧炉,经过2000年“双加”改造,在变压器功率不变的条件下由70吨改造为100吨。【1】炉型结构分为上下炉壳,上炉壳为水冷炉壁,下炉壳为偏心底形式。炉壳一用一备,炉役时进行整体更换炉壳。工艺技术方面采用高阻抗、超高功率供电,炉壁集束射流氧枪和主氧枪配合使用,在线喂入铁水、5孔加入石灰造渣,4孔除尘余热烟气回收等先进技术。
炉墙粘钢严重时带来的危害和影响
粘钢严重时带来的炉沿上涨,4孔弯头下方高,炉盖旋转困难,造成加料过程时间长,给生产的顺行带来影响。
若5孔处,炉墙粘钢严重,影响上料石灰的加入,给特殊钢的冶炼造成被动,同时延长了冶炼周期。如图:
粘钢严重时使得炉内空间变小,加料料高时存在打弧的风险。
冶炼过程中炉墙粘钢突然掉落,会砸断送电的电极,连带倒炉墙的耐火材料,在后续的冶炼中,有电极和耐材堵出钢口的危险。
下线后拆炉过程中,炉墙粘钢随时有掉落,存在一定的安全隐患。针对上述的影响和危害,我们要想办法去解决。
炉墙粘钢原因分析
电炉由原来的70吨改造成的100吨,经过不断的创新和改造升级,炉容比能满足现有的生产的需要。但在实际的冶炼生产中,炉内装入量和钢水量控制不好时,显得炉容比偏小,氧化反应剧烈时大量的钢渣漫上来,可能造成了炉墙粘钢。
主氧枪枪位控制不当,造成的前期喷溅。电弧炉冶炼过程中氧气吹入的角度直接影响冶炼的脱碳和成渣速度。电炉主氧枪使用的是拉瓦尔超音速氧枪,主氧枪可根据炉内反应情况,做上下、前后动作调整。在枪门周围未成渣前,过早地抬高枪位,出口角度加大,氧气射流动能变大,会造成强烈的喷溅,至炉墙和对面炉沿炉墙粘钢渣。
炉底形状的变化,炉底中心侵蚀严重时,EBT处炉墙粘钢会严重。随着电炉炉龄的不断提高,炉底和炉坡的侵蚀不能同步,会造成炉底和炉坡处形成明显的断层,经过垫补后的炉底高低不平,影响氧气射流流场,氧枪吹氧过程中极易发生喷溅,产生炉墙粘钢。
炉内留钢留渣量若控制不好,也是粘钢的原因。由于受电炉炉容量的限制,炉内留钢量应合适才能保证足够的渣量,从而更好地保持泡沫化炉渣的发泡时间,减少钢水喷溅至炉墙粘钢。实际冶炼过程中炉内钢水多时,炉墙炉壁粘钢会严重。
不同铁水比下集束射流氧枪模式的选择跟不上导致造渣不好,也会产生喷溅导致粘钢。由于受市场效益和公司铁水供应的影响,铁水比波动大,未及时选择转换模式,集束射流氧枪使用时,产生的动能比较大,对熔池的冲击力也较大,特别是炉内渣况流动性不好时,造成的喷溅也大,导致炉墙粘钢。
炉料结构中废钢粉碎料的布置不合理,加入炉内后附着在炉墙周围,冶炼过程中未能熔化,而是与炉墙黏在了一起,造成的粘钢。
采取的措施。
在电炉炉容量一定的情况下,我们为了减少炉墙粘钢,采取了下面几项措施:
供氧制度方面
1.1冶炼前中后期采取不同的主氧枪枪位。一次加料结束2分钟后,开始进主氧枪,流量以50NM3为宜。冶炼前期,在枪门周围未成渣前,过早地抬高枪位,氧枪出口角度加大,氧气射流动能变大,会造成强烈的喷溅,至2号炉墙和7号处炉沿粘钢渣。若控制不好,飞溅起来的金属颗粒,还会夹着炉渣粘在氧枪上,即氧枪粘钢。氧枪粘钢严重时会在氧碳枪上形成一个巨大的“纺锤形”结瘤使得冶炼难以进行。在冶炼后期,若枪位控制不好,未及时调整枪位增加渣中的氧化性,就会造成炉渣返干,这时的低枪位大流量也会导致钢水喷溅。冶炼中期,炉渣状况好的情况下,可以调整枪位和流量,保证渣子的泡沫化和氧化性同时,提高冶炼效率。因此我们采取了前期小流量高枪位,中期大流量中间枪位,后期小流量低枪位,根据冶炼情况,及时地调整主氧枪的枪位和流量,来减少喷溅。
1.2优化集束枪供氧模式。依据不同的铁水比,选择合适的供氧模式,原则是电炉4孔5孔和电极孔不能有钢花飞溅,若有则必须切换为保持或者烧嘴模式。特别是铁水比低,废钢堆比重大的炉次,我们的D模式调整了烧嘴的使用时间,确保枪前废钢完全预热后再进入切割废钢模式,炉内完全形成泡沫渣后进入集束氧枪模式,减少了钢渣喷溅和水冷件漏水事故的发生。
2.造渣制度方面。控制好冶炼全过程的泡沫渣化,并且与冶炼过程中的脱碳反应和通电升温有机地结合起来,可以减少钢水的喷溅。在脱碳反应开始后,根据脱碳反应的情况和炉渣状况进行喷碳操作,营造良好的泡沫渣氛围。形成泡沫渣的最佳条件为:炉渣碱度保持在2.0~2.5,熔池温度为1558~1581℃,在炉渣中w(FeO)为20%的情况下吹入氧气,产生C0和C02,形成持续沸腾的泡沫渣
【2】。脱碳反应剧烈时,控制其脱碳速度,延长其脱碳时间,维持好的泡沫渣状态。冶炼后期及时多频次地喷吹碳粉,补加二次铁水,维持好泡沫渣,减少钢渣的喷溅
3.装入制度方面。通过积极主动协调和沟通,配料根据炉长冶炼过程中的反馈(喷溅情况,造渣情况),选择合适的炉料结构,根据炉料不同的堆比重,及时调整布料,总之以炉子高效冶炼为宗旨。同时发动全员群策群力,创造性地采取定量出钢的方式,来根据出钢重量及时地预判炉内留钢留渣量,并且根据炉龄的前中后期,采取了不同的配料方案,减少了炉内喷溅的发生。
4.不断寻找先进的检测手段,利用大数据统计的方法,根据不同炉龄的炉底和炉坡厚度,进行检测,使得炉底和炉坡的侵蚀程度基本保持一致,维护熔池的原有形状,使得冶炼过程受控,减少钢水喷溅的发生。
5.炉壁化渣枪的使用。我们创新性地在7#水冷板和弯头侧容易粘钢的炉墙处安装一水冷小氧枪,利用吹出的氧气与熔池上方的CO气体反应,及时熔化当炉不当操作喷溅到该处的粘钢,从而减轻上面的粘钢。
总结
通过对电炉炉墙粘钢的危害和影响描述,初步分析了现有粘钢原因有主氧枪枪位控制不当造成的喷溅,炉底形状的影响,炉内留钢留渣量控制不好,不同铁水比条件下集束射流氧枪模式的选择与造渣不好的影响,还有炉料结构的影响。
随后简要探讨了为控制炉墙粘钢严重现象的发生而采取的措施,供氧制度中主氧枪枪位和集束枪供氧模式的优化,造渣制度中控制好碳氧反应的进程和喷吹碳粉,全程营造泡沫渣的氛围。装入制度中根据冶炼状况及时调整炉料结构和采取定量出钢方式,严格控制炉内留钢留渣量,减少喷溅。7号水冷板处化渣枪的安装能减缓炉墙粘钢的进程。
希望通过分析其原因,进而采取有效的措施,减少炉墙粘钢对生产和安全的影响,确保生产的高效运行。
参考文献
【1】武爱萍.中国金属通报.南钢电炉高效低成本生产的探索.2020-255
【2】杨俊峰.宽厚板.电弧炉偏心区炉壁挂料原因分析与改进措施.2018.18