摘要:目前中能化工空分岗位要求对气化送去合格的氧气,对气化、合成、低温甲醇洗等岗位送去合格的氮气外,还要向新扩建及老长改造的设备送去合格的高压氮气,以供其置换。如今仪表气的需求量也在加大,总体消耗大幅上升。在这样的情况下怎样才能使空分实现高产增效,节能降耗呢?这就需要我能苦练内功,提高业务技术,加强班组管理人手、优化工艺。
关键词;空分岗位;高压氮气;节能降耗
一、岗位设备一览
二、公司简介
现是集化肥、化工、热电联产于一体的综合性煤化工企业,为中国氮肥五十强、中国化工五百强、安徽百强企业。目前公司占地1500亩,拥有总资产28亿元,员工2000余人,年营业收入25亿元,利税2亿元。装置年产能力为氨醇100万吨、尿素100万吨、甲醇30万吨、双氧水18万吨、复合肥10万吨、碳酸氢铵10万吨。公司"泉河"注册商标被评为安徽省著名商标,主导产品"泉河"牌尿素是安徽名牌产品,畅销全国各地,远销越南、马来西亚、澳大利亚等国际市场。
公司全面通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证,拥有国家级农化服务中心和优秀省级企业技术中心,获得安徽省高新技术企业和安徽省创新型企业认定。中央政治局委员、国务院副总理回良玉、原安徽省委书记周子健、卢荣景、郭金龙、王金山及中国航天科技集团总经理马兴瑞等曾亲临企业视察指导,并给予高度评价,寄予殷切期望。
中能化工将充分发挥行业领先的HT-L粉煤加压气化技术优势,本着"人本、责任、竞合、创新"的企业核心价值观,遵循"以人为本,科技兴企,以肥为主,肥化并举"的长远发展战略,在发展中促转变,在转变中促发展,打造"百年中能、百亿中能、百姓中能"的综合性煤化工企业。通过以HT-L粉煤加压气化为龙头、以合成氨加工发展化肥和无机化工、以煤制甲醇发展有机化工和煤基替代燃料,形成依托循环经济模式相互支撑、相互促进的煤化工产业链。计划到"十二五"末,使公司装置年生产能力达到总氨180万吨,尿素160万吨、甲醇80万吨、复合肥60万吨、纯碱30万吨、氯化铵30万吨、双氧水38万吨、煤制清洁燃料20万吨、三胺6万吨,营业收入65亿元,利税8亿元。
1、高压氮气主要是供给气化、联合用的短时置换保护气体。如今,新老厂区都随时用此气体来充压、置换,这样就加大了本岗位的消耗。
2、人员操作水平低,业务不精,责任心不强,造成工艺波动,空分工况不能长期稳定运行。
3、机组仪表气的大量供出,必须使机组高负荷运转,长周期以这种状态运行,减少了设备的寿命。
4、设备维护差,保养不到位。设备的“黄金”周期已过,面对我们的已是故障率过高问题。
针对以上情况,我们维修小组讨论并制定了对策表
序号 | 项目 | 对策 |
1 | 人员 | 1、加强人员培训 |
2、一位师傅带一位徒弟 | ||
2 | 设备 | 1、消除设备跑冒滴漏 |
2、设备承包到人 | ||
3 | 工艺 | 1、工艺员定期检查 |
2、保证各工艺合格率 | ||
4 | 安全 | 以“精心操作,保安全”为题加强各项安全管理 |
1、针对空分存在的问题,我们维修小组不断的进行分析和总结经验,加强管理。对空气进塔气源严格控制,并有专人负责,保证进塔空气的合格率。为空分长周期,高产增效,稳定运行提供了保障。
2、人员培训工作本着以人为本的管理思想与班员进行思想沟通,并在每个循环班集中组织一次学习。提高他们的业务水平,并实行一位师傅带一位徒弟,徒弟的成绩与师傅挂钩,定期对他们进行考核,成绩优秀者给予师徒相应的奖励。只有他们的技术好了,责任心才能强,设备才能发挥潜能,才能改进工艺、节能降耗。
3、严格控制工艺,严格按照规程办事,严防超温、超压、超负荷。发现违规者通报批评并与绩效挂钩。实行“谁监盘,谁负责;谁影响,谁买单;谁发现,谁提醒;班长,副班长监管的制度”确保了空分、机组各工艺的稳定。
4、设备实行承包到人,认真巡检制,即一人对应一台设备。设备的运行水平直接考核承包人,改善了以前设备无人管,无人问的状态。设备的跑、冒、滴、漏减少了。同时,现场也得到了很大的改观。
5、在现代制氧生产中,分子筛吸附器再生的加热方式主要采用蒸汽加热或电加热。而蒸汽成本比电低。我们公司现有6台锅炉,4台汽轮发电机。蒸汽气源充分,所以我们选择了以蒸汽加热分子筛再生的方法,从而降低了成本。但是,分子筛加热的蒸汽却排入了地沟,与公司的经营思路不相符。针对这一问题,我们维修小组经研究讨论,建议对1.3MPa蒸汽冷凝液回收再利用。
(1)、建议理由
a、分子筛加热器冷凝液直接排入地沟,浪费严重。
b、每天频繁开关加热器疏水阀门,操作不便,易损坏阀门。
c、贯彻实行公司经营思路,充分利用资源,节能降耗。
(2)、具体措施
a、加工一容积约5立方米的液体贮槽。
b、配置一台冷凝液泵。
c、水泵出口接入凝结水管网。
d、正常生产时加热疏水阀保持一定开度。
e、根据冷凝液贮槽液体情况,每班启动一至两次水泵,将冷凝液排入管网再利用。
通过一年来我们维修小组成员的不断努力,以基础为本,只有基础牢了,设备才能平稳运行,为公司的安全稳定运行奠定了基础。我们空分运行周期也大幅提升,节约的成本难以计算,就拿对1.3MPa蒸汽冷凝液的回收再利用来计算:1吨蒸汽冷凝成水,体积变化,质量不变。分子筛每天运行周期为六次,每次的加热时间为1.5小时,蒸汽流量为3吨/小时。凝结后的脱盐水按3元/吨计算,每天可节约脱盐水27吨,即每天可为公司节约81元,每月合计2430元,每年可节约29160元。建议中所用的材料按10000元来计算,这项计划可为公司省去大量的成本。
六、打算
成绩的取得只能代表过去,中能的未来发展还需要大家的共同努力。不断探索,不断的改进。我们深信在各级领导的正确领导下,我们企业的“三百愿景”一定能够得以实现。