包钢集团公司白云铁矿 内蒙古包头市 014080
摘要:本文针对在白云铁矿露天采场的采掘穿采设备升降段的实践,一方面是缩短电缆线的使用长度控制在一定的范围以内,合理的使用发电车提高穿采设备的快速移动,不影响采场内其它设备的生产,提高穿采设备的生产效率。
关键词:露天采场,穿采设备、生产效率。
前言
我矿东西两个采区采出矿山供给包钢,由于包钢(集团)公司高炉对矿石的需求量大,使我们的生产任务更加繁重,工作节奏加快。采场矿岩分布的不同,要不断的根据生产的需要调整采掘部位,钻孔机、挖掘机需升降段或长途开车。而采场已进入深深部开采,使运矿汽车行驶的路宽受限,正常路面宽度18米,有的路段宽度只能达到15米,而电铲的宽度是8米,发电车的宽度3米,运矿车的宽度是8米,即使电铲沿着路基行走,电缆仍占路宽6米范围,发电车与电缆并排行走,它们的总占路范围是10米,这时运矿汽车与电铲无法会车,使运矿汽车无法运行,以前我们是利用交接班时间及运矿汽车检车时间进行长途开车、升降段,避开运矿汽车运行是时间段,但有时穿采设备出现故障,造成电铲占用路面,多辆运矿汽车被堵在运输途中,影响生产,为此我们提出优化改进新方法。
二、存在的问题
穿采设备长距离升降段时,开动设备所在的线路其它设备都要切断电源,为了防止其它设备电缆线爆使线路控制柜跳闸停电,造成开车设备发生溜车。由于运矿汽车行驶的路宽受限,正常路面宽度18米,有的路段宽度只能达到15米,而穿采设备的宽度是8米,发电车的宽度3米,运矿车的宽度是8米,即使穿采设备沿着路基行走,电缆仍占路宽6米范围,发电车与电缆并排行走,它们的总占路范围是10米,这时运矿汽车与电铲无法会车,使运矿汽车无法运行,这时只能先将电铲开到一个路面宽度大于18米的路段,将电铲停下等运矿汽车先过去在组织电铲继续开车,存在的问题是穿采设备长距离开车或升降段时要进行倒电缆线2-7次,倒电缆线、停送电、试项序,每倒一次电缆要用1个小时左右,有时生产的需要要倒电缆线5次才能将电铲钻机开到生产位置投入生产。在挂电缆放电缆完全要操作人员来完成,增加了操作人员的劳动强度造成身心的疲惫,不仅如此还影响到采场当天的生产计划,造成穿釆设备生产经营指标不能按时完成,存在安全隐患,制约了现有的正常生产。
现场倒电缆线图片:
三、改进实践的可行性分析
三、改进优化实践的分析
目前我矿东西两个采场都已进入深深部开采,釆坑深度在200米左右,环形下降坡度为8%,由于生产的需要穿采设备长距离开车升降段的频率高,我们就是根据不同的采场条件采取相适应的改进措施,对不能跟得上现有的生产形势的现状,就必须改进与采场生产相适宜的能起到优化现有不足的各种因素,以减少或消除对现有采场生产造成的影响,同时提高设备的生产的效率,才能创造良好的经济效益。
穿采设备从推土机倒电缆线改进为发电车配合升降段开车。用一根长80米没有接头的电缆一头接入设备引入箱,另一头与发电车引入箱连接。启动发电车运行穿釆设备试项序,穿采设备占用路面主要是因为设备挂的电缆导致,设备上挂电缆的棕绳是在电铲尾部中间位置,造成电缆占用路面的范围大,要缩小电缆占用路面的范围,必须改变挂电缆线的位置,我们利用行走电动机底座将电缆由中间位置改到一侧,选用Φ20mm的圆钢做成两个钩子,把它们焊在行走电动机底座上,这样电缆就在电铲一侧履带板行走的范围内,所占路面范围为3米,发电车与电缆并排行走总占路面范围缩小为6米,这时运矿汽车就可与升降段设备会车,使采场运矿汽车达到正常生产,且穿采设备开车生产两不误,其它设备可根据生产的需要正常生产,从而提高穿釆设备的作业效率。
改进优化后的现场图片:
四、优化实践后取得的成果
穿采设备在长途开车、升降段时,所有运矿汽车均可正常运行生产,可有效提高生产效率。完全避免了影响作业时间7小时左右年创效在30万左右。
通过优化实践,极大的提高了操作人员的操作技能,经过长时间的使用在职工的脑海里就会形成新的模式,节约了成本的支出,提高了生产效率。增强了岗位操作人员在工作中的创新思维,为今后各项工作的提升打下坚实基础。
结束语
通过我们的优化实践,在工作中,把相关的工作实际经验与穿采设备长距离开车升降段的有机结合,总结经验不断的创新,提高穿采设备的生产效率。
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