电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的原因与对策

(整期优先)网络出版时间:2020-12-23
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电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的原因与对策

张楠

哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司 黑龙江省 哈尔滨市 150000

摘要:电厂锅炉水冷壁管内部的水投入之前,会经过化学处理,防止出现水垢问题,然而从实际的实践成果上来看,即使经过了全面的水体处理,但是依然会由于一些因素的存在,导致在锅炉的长期运行中,逐渐出现内腐蚀现象,因此在具体的处理阶段,必须要能够通过对内腐蚀现象成因的分析之后,建立专业性的管理标准和维修制度。

关键词:电厂锅炉;水冷壁管;内腐蚀

引言

当前,蒸汽锅炉的数量不断增加,但是由于蒸汽锅炉应用过程中,自身存在应用缺陷,氧腐蚀情况比较严重,日常维护不合理及运行情况复杂等问题的存在,极大程度对蒸汽锅炉的正常运行产生了不良影响,导致锅炉安全问题的发生,缩减蒸汽锅炉使用寿命,增加资金投入量,本文就蒸汽锅炉氧腐蚀的原因及预防措施展开论述分析。

1电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的原因

1.1故障基本情况

本文的研究过程中,以某电厂的锅炉水冷壁管为研究对象,发现该该系统内还有两台锅炉,炉膛的周围由φ60×6.5毫米,节距为80毫米的管道组成,该区域内的所有管道材质为20G,炉膛的宽度为11.92米,深度为10.8米,高度为45米。水冷壁管整体上可以分为上部、中部、下部以及燃烧器区域四个部分,煤粉燃烧器的配置高度为14.4~20.2米,前后区域内的水冷壁下部管道倾斜度为50°,并且在其中构成的冷灰斗中或许笼壁上部内,向炉膛内部弯折3米,从而构成折焰角,前后和两侧的水冷壁管最终构成了四个回路,形成了16路循环系统。

1.2金相分析

从水冷壁爆口处切取样品,进行预磨、抛光、腐蚀之后,对其显微组织进行观察。钢管爆口处有大量沿晶裂纹,分布于整个管壁;在高倍显微镜下观察可见裂纹周边珠光体组织已基本消失,具有明显的脱碳现象。观察部位离爆口处越远,晶间裂纹逐渐减少,珠光体组织逐渐增多,在远离爆口处,其金相组织为正常的铁素体+珠光体。对爆口管周边钢管取样进行显微组织筛查。部分水冷壁钢管内壁有大量结垢,结垢处部分管内壁有细小裂纹,这些微裂纹沿晶界分布,且裂纹周边还存在脱碳层;在近内壁处也有大量沿晶裂纹分布,这些裂纹破坏了晶间的联系,降低了管材的塑性和韧性,极大影响了运行中管材的安全性能。

1.3外观检查

在外观检查过程中,通过割管检查方法,可以确定发生事故锅炉在管口处的背火侧管内,通过肉眼观察发现整个结构表面平滑,并且管壁的厚度正常,而对于向火侧,内壁则呈现出坑穴状特点,并且其中存在黑色的垢层,且该结构局部表现为偏红色。

1.4力学性能分析

对爆漏水冷壁钢管取样进行常温拉伸试验,数据表明,水冷壁钢管向火侧与背火侧力学性能均符合标准要求,但向火侧力学性能较背火侧低,接近规程要求的下限。这是由于向火侧管材因氢腐蚀受损产生微裂纹,降低了其力学性能。

2内腐蚀成因

炉管向火面表面出现缺陷的可能原因主要为应力断裂、腐蚀、疲劳、磨损、质量控制失误(含外力影响)等,每一种失效形式起因及特征表现方式不一。应力断裂主因是过热运行;疲劳失效时伴有氧化皮、裂纹特征;管壁冲击磨损发生于外壁,主要外观特征为外壁减薄;炉管高温腐蚀与低温腐蚀发生于烟气环境中,主要失效宏观特征坑穴状、麻点或浅沟槽,覆盖有灰及铁质氧化物质,发生部位在炉管外壁。当受热面管内壁有水垢时,由于垢的传热性很差,垢下金属管壁的温度升高,渗到垢下面的锅炉水会发生急剧蒸浓,炉水的高度浓缩,炉水中的OH在垢层下方富集,具有很强的侵蚀性,水冷壁内壁保护膜受到破坏,铁和水形成碱性电池,发生碱性腐蚀,伴随有氧腐蚀(缺陷炉管内部有黑红色铁氧化物等生成物)在水垢出现之后,由于水垢本身具有极差的传热性,因此该区域的金属管壁温度会急剧提高,之后锅炉内的水会逐渐渗入到水垢下,会在该区域内发生急剧的蒸浓作用,炉水出现高度浓缩现象时,炉水中的氢氧根会在管壁中最终形成简化腐蚀环境,从而让水冷壁的内壁保护膜受到破坏。在炉水的作用下,形成碱性原电池效应,并且该过程伴随有氧腐蚀,阴极上发生的反应会生成氢气,而氢气能够和钢中的渗碳体反应,使得铁的体积缩小,让管道的结构变化,从而使得管壁强度下降,且该区域的问题影响速度加快,此时管壁的薄弱处无法承受汽水介质的压力,从而发生爆管问题。

3电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的对策

3.1蒸汽锅炉水pH值调节

经大量试验研究表明,对蒸汽锅炉水pH值进行调节,有利于对蒸汽锅炉氧腐蚀情况进行规避。依据相关研究结果研究表明,若是蒸汽锅炉水的pH值维持在10~12之间,在注水过程中必须充分对氧气进行去除干预,以此降低氧腐蚀的影响。由于蒸汽锅炉在应用过程中并未合理进行除氧设备的配置,及时存在除氧设备,其应用效果也未能达到预期要求,所以除氧干预的难度较大,这一pH值的应用也比较困难。工作人员在进行生产作业的过程中,必须准确对蒸汽锅炉的水pH值进行测定,依据实际情况对水pH值进行处理,一般情况下,pH值以12以下,7以上为合理范围,可最大程度对蒸汽锅炉腐蚀情况进行改善。

3.2对水冷壁管缺陷部分进行大面积更换

根据解剖测厚结果,水冷壁管存在大量结垢和大幅减薄,已基本不具备酸洗条件,由于四面炉墙工作环境基本相同,缺陷情况也基本相似,加之爆管区域的分散性,为保证机组安全运行,须对已发生腐蚀的水冷壁管缺陷段进行全面更换。为确定更换高度,对1#锅炉后墙甲往乙第58根、第115根进行扩大区域割管检查,发现自锅炉标高13m高度向下、33m向上部分,肉眼不可见水冷壁结垢情况,且内壁情况良好。确定锅炉四面墙共552根水冷壁管,自标高13~33m部分进行大面积更换,彻底消除水冷壁腐蚀减薄和管材球化缺陷。

3.3水温控制

在开式蒸汽锅炉系统之中,若是水温数值处于65~70℃情况下,将会产生最为严重的均匀腐蚀,若是温度在90~100℃的情况下,将会产生强烈的局部腐蚀,所以在设计过程中,必须对水温度进行综合考量,蒸汽锅炉的出水温度应尽可能降低,也可以尽可能的提高,以规避氧腐蚀情况的发生。无论蒸汽锅炉的水温过高还是过低,均会导致腐蚀情况的发生,冷凝水的产出量均会提升,对金属材料产生严重腐蚀,缩减锅炉的使用寿命,所以这就需要在锅炉运行过程中,在其锅炉旁边添加通管,对水温问题机械能解决。具体根据企业生产实际情况决定,以此对均匀氧腐蚀及局部氧腐蚀的温度进行规避,降低水温对锅炉产生的氧腐蚀作用。

结束语

综上所述,电厂锅炉水冷壁内腐蚀现象的原因是,管道长期运行过程中,会在管道内生成水垢,而且由于水垢导热性较差,会在水垢下方形成原电池反应环境,从而让管道出现腐蚀问题,降低了承力性能。对于内腐蚀缺陷的缓解,可以采取的方法包括对已经腐蚀管道的全面替换、构造自动控制系统、落实自动监督工作等。

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