华能淮阴发电有限公司 江苏 淮安 223001
摘 要:本文通过对火电、新能源协同调峰研究,在不对机组进行改造的情况下采取一定的技术策略,能够保证火电机组在AGC投入状态下全程30%负荷深度调峰,为同类型机组提供了成功案例。
关键词:协同调峰;低负荷稳燃;安全环保
1前言
随着新能源发电比例的日益增加,电网峰谷差日益增大,调峰容量严重不足,各区域电网公司出台激励政策来刺激火电厂不断提升机组灵活性。在宁夏地区,火电与风电、光伏等新能源装机比例约为3:2,能源监管机构对“弃光率”、“弃风率”的限制,必须保证风电、光伏的利用小时数[1],部分省能源监管机构已要求2020年底燃煤统调机组必须达到30%的调峰能力。
某厂机组为330MW亚临界燃煤机组,锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-1018/18.6-PM19型、单炉膛自然循环汽包锅炉。5台中速磨直吹式制粉系统、摆动燃烧器四角切圆燃烧方式,先后进行低氮燃烧器、脱硝、WGGH改造以满足环保要求;汽轮机组为北京北重公司生产的的N330-17.75/540/540型单轴、三缸、亚临界、一次中间再热、双排汽、凝汽式汽轮机。给水泵原配置为3台50%容量的电动给水泵,后改造为1台100%容量的汽动给水泵,两台电动给水泵备用。后期进行了机组供热改造,设计工况下单机对外提供1.64MPa、100t/h的供热量。
2问题分析
(1)锅炉低负荷稳燃。机组在降负荷调峰时,炉膛负压变化较大,氧量波动非常大,容易造成锅炉燃烧不稳。两台磨运行时,跳磨煤机或给煤机对机组安全运行威胁仍非常大,如处理不当将导致锅炉火焰丧失MFT[2]。
(2)控制脱硝入口烟温。机组经过2013年脱硝改造、2016年超低排放改造,脱硝系统入口烟气温度要求不低于300℃。
(3)低负荷确保机组供热量。随着机组负荷降低,供热蒸汽参数、流量不能满足要求,需要采取措施保证对外供热量,满足社会蒸汽用量。
(4)汽泵运行安全。在深度调峰运行时,汽泵来自五抽压力降低,会造成汽动给水泵入口压力较低,导致汽泵跳闸。给水流量减少,再加上由于汽蚀造成给水对汽动给水泵内壁作用力的改变,引起给水泵轴向推力变化,易造成串轴现象。
(5)深调期间原来逻辑、保护、自动调节等不能完全满足调节需求,通过讨论研究确定深调时调整措施,各项保护逻辑随着深调时不同的负荷能够自动进行切换。
3应对策略
3.1锅炉低负荷稳燃
机组30%额定负荷以下,C、D磨组运行,炉膛稳燃问题成为重点,为了稳定燃烧,一方面控制入炉煤热值,掺配后收到基低位发热量4500-4700kcal/kg,空干基挥发份大于28-31%、全水份小于15%,禁止潮煤、粉煤、粘煤进仓(表3-1为#5机组深度调峰用煤);二是对运行调整进行优化,关小C、D磨煤机冷风、开大其热风、提高C、D磨出口温度至90℃以上、降低C、D磨煤机一次风量等;三是用下游评价上游、下游督促上游的方式来规避入炉煤掺配不均带来的风险。运行人员每个班通过上仓的皮带秤,分析待烧煤种的瞬时比例和总量比例,提前预见掺配可能存在的问题,并根据比例偏差提前做好风险管控,进一步督促燃料掺配提高均匀性,做到精细化掺配。四是为防止出现意外,能在燃烧不稳时第一时间自动投油助燃,深调时增加了自动投油逻辑:
(1)C或D磨煤机断煤时C层油枪自动投入、同时点火枪自动点火;
(2)C或D层煤火检强度低至30%时C层油枪自动投入、同时点火枪自动点火。
表3-1机组深度调峰用煤
供煤单位 | 比例 | 低位发热量(Qnet,ar)KJ/kg | 挥发分 (Vad)% | 硫分( St,ad)% | 灰份 (A)% | 全水分 (Mt,ar)% |
华能优2 | 1.0 | 23230 | 31.48 | 1.14 | 15.65 | 11.10 |
华能优1 | 1.0 | 19910 | 26.79 | 0.32 | 11.29 | 22.20 |
徐州东方 | 1.0 | 13500 | 26.00 | 1.10 | 43.33 | 8.00 |
掺配值 | 3.0 | 18880 | 28.09 | 0.85 | 23.42 | 13.77 |
3.2控制脱硝入口烟温
为了保证机组并网前NOx能达标排放,启动时选择了B、C中下层磨组运行方式(B一次风喷口有小油枪),脱硝入口烟气温度只能升至290℃,短时间采取退出脱硝烟气温度低保护的方法投入喷氨系统,随着负荷上升,脱硝入口烟气温度能在2小时内能满足300℃运行条件,对催化剂的寿命影响不大。
深度调峰时间较长,催化剂如果长时间低于300℃运行,将严重影响催化剂寿命。为了防止脱硝入口烟气温度低,采取的措施有:
(1)提前8小时停止低温过热器、省煤器吹灰,以提高脱硝入口烟气温度;
(2)采取中上层C、D磨煤机运行,炉膛的火焰中心上移,提高炉膛出口的烟气温度;
(3)增加炉膛的通风量,97MW负荷炉膛的通风量630t/h,接近200MW的风量,氧量达10%左右
3.3低负荷确保机组供热量
通过采用关小中调来提升高排压力,以达到提供热参数的目的。经过试验,汽机中调关小到18%,汽轮机轴向位移、差胀、各瓦振动正常,高排压力提高至2.18 MPa,单机供热流量达40.7t/h。
另外,电厂通过小改小革,将锅炉本体吹灰暖管(汽源取自后屏过热器出口)时的疏水集中回收,并用调门进行控制,可提供8t/h高压蒸汽。因此,双机深调同时供热时,在中调门开度18%工况下,可以满足向外供75-80 t/h的高压蒸汽,基本能够满足供热的需求。
电厂进一步进行改革创新,对锅炉进行热再供热改造,彻底解决深调低负荷期间供热受限的瓶颈。
3.4深调期间自动优化调节
本着深调逐渐变为常态化工作的考虑,将深调前需要热工到场调整的临时措施固化下来,植入DCS组态,通过按钮进行投退。对中压调门控制逻辑改造情况(见图3-1),选择后运行人员可以手动控制中调开度(见图3-2)。
图3-1中压调门控制逻辑 图3-2中压调门手动控制
3.5深调时的经济运行
深调时机组负荷低,辅机电耗减少不明显,为保证运行经济性,维持汽动给水泵运行满足锅炉给水,凝结水泵变频运行降低厂用电率。
经咨询小机厂家,其进汽压力不低于0.2MPa时能保证小机稳定运行。深调且单机供热量达到40t/h时,小机进汽压力在0.235MPa以上,因此修改小机进汽保护定值为0.22MPa。通过多次深调来看,小机排气温度最高达58℃,小机振动、调节稳定,满足运行要求,避免了深调时电动给水泵运行带来的厂用电率的增加。退出凝泵变频自动,将其降至低转速,通过凝结水再循环门和除氧器上水调门的协调控制,能够保证凝汽器和除氧器水位在低负荷的稳定。维持变频凝泵运行,节约了电能。
4结束语
通过火电、新能源协同调峰,深度挖掘火电机组调峰幅度、变负荷速率,以适应电网对火电机组负荷大幅变化、快速响应的要求。火电机组灵活性能力的增强,必须要达到主机安全运行、环保参数达标排放、锅炉不投油稳燃、供热能力的挖掘等。机组能力的变化导致了设备工作环境的剧烈变化,低负荷稳燃、低负荷脱硝、供热等矛盾凸显,需要电厂根据自身的经济效益、电力系统特性和自身的机组特性,因地制宜的选择不同的改造方案来达到深度调峰的目的。
参考文献:
1.杨建涛 330MW机组深度调峰的技术措施及运行注意事项 [J].《中国科技博览》,2018年第05期
2.唐先龙 300MW机组深度调峰能力的探索与分析 [J]. 《硅谷》,2012年13期
3.周琼芳 300 MW机组深度调峰能力试验和安全经济性分析[J]. 《能源与节能》,2019