冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 内蒙 阿巴嘎旗 011400
摘 要:该公司2500t/d水泥熟料新型干法生产线,为4级预热器,自投产运行以来,预热器系统阻力大,各级旋风筒的压力梯降也不合理,系统能耗高,经过对系统研究分析,决定对预热器一级旋风筒降阻、分解炉、撒料箱等实施改造,改造完成后,产量提高至4200t/d,标煤耗降低 8.65Kg/t,电耗降低2.1kwh/t。
关键词: 旋风筒降阻, 分解炉扩容, 撒料箱,提产降耗
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司为一条2500t/d熟料生产线,实际投料量252t/h左右,C1出口压力6300pa左右,各级旋风筒压损均偏大,标煤耗约117kg/t.cl,电耗33.94kwh/t,与同类型企业相比,属于落后型生产线。经过多次现场数据标定,以及结合其他设计院专家现场诊断,决定利用2020年淡季检修时对一级内筒进行了降阻改造、分解炉扩容改造、撒料箱改造。改造完成后,产量提高至4200t/d,标煤耗降低 8.65Kgce/t,电耗降低2.1 kwh/t,C1出口负压降低427pa
现将改造实践介绍如下:
一、系统存在问题
1系统阻力大
本系统为4级预热器,自2010年投入运行以来,预热器系统阻力一直为6300pa左右,各级旋风筒的压力梯降也不合理,各级间的压力梯降分别为:C4-C3 1470Pa;C3-C2 1234Pa;C2-C1 1843Pa;各级旋风筒压损均偏大。
2系统热耗高
预热器C1出口温度410℃左右,单位熟料电耗、热耗较高。通过近一年的熟料产质量统计结果来看,熟料标煤耗为117.15kgce/t,烧成热耗在827-870kcal/kg之间,同规模生产线750-800kcal/kg。
3气料换热不充分
分解炉及鹅颈管容积偏小,容积为1111m³,气料停留时间较短。
4风煤料混合不佳
经标定,三次风入分解炉位置及形式不合理,风煤料混合不佳。
二、改造方案
现有分解炉为早期设计的分解炉,分解炉容积较小,炉内气体停留时间较短,暂时勉强能满足煤粉完全燃烧的需要。经计算分解炉柱体的风速高达13m/s远高于常规合理区间范围,但由于框架空间限制分解炉直径加大的方案不可行;故本次改造从两方面入手,一是将鹅颈管抬高一层楼面的方式扩大分解炉炉容。
(1)鹅颈管整体抬高7.41m至74.7层楼面上方,炉容可以增加180m³;
(2)修改锥部三次风管进风,变动喂煤点和下料点;(相应的窑尾煤粉输送管道需相应变动。含煤粉四路分料阀,铠装陶瓷弯管、管夹、煤粉管道及附件等)。
根据烧成系统中控记录以及现场标定,在现在熟料产量下,窑尾预热器C1旋风筒出口压力6300Pa左右,系统阻力略高。为在提高产量的情况下,保持预热器系统合理的阻力,需要对各级旋风筒进行技术改造,达到降低窑尾系统阻力进而降低电耗的目的。通过初步核算得知,除C1外各级旋风筒进口风速均较高,本次改造重点考虑将对旋风筒进口进行改造,扩大旋风筒进口面积,并相应改造各级连接风管。具体措施如下:
C1旋风筒是窑尾烟气经过的最后一级旋风筒,设计上要求具有较高的分离效率,降低出预热器烟气粉尘浓度,减少出预热器烟气带走的热量,在保持较高分离效率的同时,还应降低旋风筒的阻力。生产线原有C1旋风筒在现有产量下入口截面风速为20.3m/s,风速较高;本次改造对旋风筒蜗壳部分加高761mm,内筒部分相应加高至5565mm,以保证分离效率,降低系统阻力。
为改善风管内物料分散效果,提高换热效率,更换新型撒料装置。
C2下料管更换锁风阀,减少内漏风。
三、改造前后生产数据对比
1、改造前后生料配料方案对比
入窑生料质量统计台帐 | |||||||||||||
日期 | CaO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O | Na2O | R2O | HM | SM | IM | 细度 | 水分 |
2020/7/1 | 43.33 | 14.44 | 3.12 | 2.59 | 0.37 | 0.37 | 0.05 | 0.25 | 2.15 | 2.53 | 1.20 | 17.2 | 0.2 |
2019/6/1 | 42.97 | 13.29 | 3.18 | 2.51 | 0.86 | 0.43 | 0.10 | 0.39 | 2.26 | 2.34 | 1.27 | 15.10 | 0.20 |
2、改造前后熟料质量对比
熟料率值 | 抗压强度 | |||||
日期 | KH | HM | SM | IM | 3天 | 28天 |
2020/5/1 | 0.88 | 2.11 | 2.45 | 1.27 | 29.4 | 58.0 |
2020/6/1 | 0.89 | 2.11 | 2.44 | 1.17 | 29.9 | |
2019/5/1 | 0.89 | 2.12 | 2.37 | 1.28 | 29.3 | 58.0 |
2019/6/1 | 0.89 | 2.11 | 2.37 | 1.25 | 30 | 57.3 |
3、改造前后操作画面对比
改造前操作画面
改造后操作画面
4、能耗指标对比
标煤耗(kgce/t) | 电耗(kwh/t) | |
改造前 | 117.15 | 33.94 |
改造后 | 108.5 | 31.84 |
差异 | 8.65 | 2.1 |
四、结论
改造完成后系统运行稳定,产量提高到4200t/d,标煤耗降低8.65Kgce/t,电耗降低6.47 kwh/t,C1出口负压降低427pa,熟料质量稳定。生产周期按照165天计算,节省费用: 8.65/7000*5500*4200*165*0.689=526万元,电耗降低2.1kwh/t,节省费用:2.1*4200*165*0.465=68万元。每年可增加效益594万元。