新疆焦煤集团 1890煤矿 新疆乌鲁木齐市 830000
摘要:对于瓦斯抽放钻孔的涌水问题,需加强对涌水的原因分析及防治,从而保证其施工安全和质量。基于此,本文阐述了某矿瓦斯抽放钻孔施工中的出水原因,并详细探讨了其涌水治理技术。
关键词:瓦斯抽放钻孔;涌水;综合治理
煤矿技术人员对探放水钻孔孔口管路固定进行了广泛的研究,并取得了一定的成果,然而,因瓦斯抽放钻孔的布置层位、方位的特殊性,此外,瓦斯抽放钻孔围岩由于抽采负压容易造成煤体破碎,以及后期可能与工作面采空区导通等,极易导致孔口管路封孔固结不严、后期涌水增大而造成安全事故,因而有必要采用可靠的治理技术。
一、涌水简介
涌水又称突水。地下峒室、巷道施工过程中,穿过溶洞发育的地段,尤其遇到地下暗河系统,厚层含水砂砾石层,及与地表水连通的较大断裂破碎带等所发生的突然大量涌水现象。它对地下工程的施工危害较大,涌水不仅给施工带来困难,并且也是造成地下洞室围岩失稳、大坝基坑渗透破坏或边坡塌滑的重要原因。如中国京广铁路的大瑶山隧洞,在施工中遇到规模大的断层破碎带或喀斯特发育的地段,均发生挟带泥沙的大量突然涌水,并且随着地下水的涌出,塌方频繁发生,从而严重影响施工的顺利进行。
二、工程概况
某煤矿生产规模为600万t/a,采3号煤层,其底板标高为334.35~579.25m,埋深300~570m。该矿在W4307回风顺槽施工132-1#瓦斯抽放钻孔,施工至118m时,发现岩石出水量达到20m3/h。其钻孔倾角+7°,方位角139°,钻孔直径94mm。
瓦斯抽放钻孔打钻开孔位置在巷帮距底板2m处,不设套管,目前水量稳定在28m3/h,出水后未移动施工钻机。根据已公开地质资料显示,132-1#钻孔在123m处存在Fw-159逆断层,走向北偏西25°,倾向北偏东65°,倾角51°,落差18m。根据钻探出水情况,预计132-1#瓦斯抽放钻孔与3#煤底板太灰水导通,出水钻孔处标高+512m,该区域平均奥灰水头标高为+650m,取水压为1.38MPa。
三、治理技术
1、治理目的。因132-1#瓦斯抽放钻孔可能与3#煤底板太灰水导通,水压1.38MPa,为保证钻孔的放水效果,防止后期涌水量突然增加,造成伤人和淹井等安全事故的发生,需对出水钻孔进行有效治理。因瓦斯抽放钻孔在打钻施工过程中出水,为防止退钻后出现涌水事故,在不起拔原有钻孔钻杆的同时,对钻孔进行下套管固管并在孔口安装阀门,对钻孔出水进行有效管制,恢复放水效果。
2、施工技术工艺
l)设备参数。充分利用井下现有的钻机设备进行钻孔扩孔施工,并采用泥浆泵进行注浆封孔固管。钻机采用DY4000S型全液压坑道钻机,钻机尺寸(长宽高)2380mm×1300mm×1520mm,钻机功率55kW,主机重量为1500kg,泵站重量为750kg,操纵台重量为190kg,额定工作电压为660V/1140V;注浆泵BW-250型泥浆泵,功率22kW,额定工作电压660V/1140V。
2)钻孔扩孔
①利用现场钻机将孔内钻杆切开至距离孔口位置500mm,用套孔钻杆沿钻杆方向扩孔。
②开孔孔径为Φ173mm,利用Φ146mm套孔钻杆前端装Φ173mm钻头进行扩孔,扩孔长度11m后取出,下入Φ170mm止水器携带Φ146mm控水管至孔底,套管长度为1Om,然后Φ168mm控水管再随着Φ146mm控水管下入,打开止水器,安装Φ146mm控水管与Φ168mm控水管相间环状间隙专用注浆装备,从Φ146mm和Φ168mm控水管中间往里旋转式翻浆,浆液从Φ168mm控水管外壁翻出。
③透孔孔径为Φ133mm,利用Φ108mm套孔钻杆前端装Φ133mm钻头进行扩孔,扩孔长度21m后取出,下入Φ130mm止水器携带Φ127mm控水管至孔底,套管长度为20m,然后Φ127mm控水管再随着Φ108mm控水管下入,打开止水器,安装Φ127mm控水管与Φ108mm控水管相间环状间隙专用注浆装备,从Φ127mm和Φ108mm控水管中间往里旋转式翻浆,浆液从Φ127mm控水管外壁翻出。
④扩孔要求:在钻孔扩孔时,钻进速度不宜过快,应采用匀速慢进的方法,并时刻观察钻孔返水情况。遇到钻孔返水量变小、不返水等钻孔返水量突变等现象,已扩孔钻孔供水不正常时,必须退钻,等钻孔返水恢复正常才可继续钻进,不允许干式钻进。
3)注浆固管。安装套管后开始注浆固管施工,包括以下步骤:
①施工前准备好注浆设备、材料、管路等。为保证注浆效果,观测注浆压力,需在注浆泵安装压力表,量程不小于lOMPa,预备搅拌棍、搅拌铁皮桶及封孔固管注浆材料,并提前准备好孔口套管和高压胶管的变径接头,在孔口管焊接Φ12mm钢管用变径接头与注浆用高压胶管连接。
②进行钻孔冲洗施工,将钻具下入注浆孔底,连接清水冲洗钻孔,时间10~15min,每个注浆孔注浆均需延长注水冲孔时间,尽可能将孔底冲洗干净。
③注浆采用孔外注浆方式,在准备好的铁质水桶内搅拌浆液,用人工搅拌法完成浆液配制。先按比例往水箱注入一定量清水,然后缓慢倒入封孔材料,水与封孔材料配比重量为1:1.5,注浆前需进行严格的计算,一定要保证浆液用量。
④当注浆泵上压力表达到3MPa时,开泵注浆。浆液通过套管与煤壁间的空隙压进,从套管内反出浆液后停止注浆。
⑤注浆结束后,及时清洗注浆泵。
4)透孔试压。采用Φ133mm、Φ94mm套孔钻头分别对两级套管进行透孔测压,如压力达不到要求必须进行复注,固管压力不低于3MPa,稳压30min。
5)耐压试验及安装阀门。瓦斯抽放钻孔扩孔及注浆固管施工结束后,在钻孔孔口安装法兰、四通、分水阀、注水测压阀、压力表等钻孔测压系统对钻孔进行耐压试验。要求试验时孔口压力不小于3MPa,稳压时间不少于30min,试验钻孔周边无泄漏水,压力稳定,水池内的水降耗不超10%合格后方可安装孔口阀门。
四、效果分析
采用以上技术措施对132-1#瓦斯抽放钻孔打钻出水后进行治理,通过对瓦斯抽放钻孔扩孔后安装孔口管和注浆封孔固管,在不起拔现有钻孔钻杆的情况下,解决了瓦斯抽放钻孔出水治理时孔口管的安装和封孔固结问题,保证了孔口管路的固结效果。在瓦斯抽放钻孔安装阀门并进行放水的过程中,钻孔无破坏,孔口管固定牢固,无松动,钻孔关闭封堵严实,未出现渗水和涌水现象,试验表明瓦斯抽放钻孔固结及放水效果良好。
五、结语
结合瓦斯抽放钻孔施工区域地质条件,对瓦斯抽放钻孔揭露的断层与含水岩层的水力联系进行分析,推断了该矿W4307回风顺槽瓦斯抽放钻孔出水原因。为了保证钻孔的放水效果,防止后期涌水量突然增大而出现安全事故,采用井下现有设备,在不起拔孔内钻杆的情况下进行钻孔扩孔、安装孔口管、注浆固管并安装阀门控制放水,在放水过程中钻孔无破坏,孔口管壁无渗水、涌水现象,保证了瓦斯抽放钻孔孔口管路固结和放水效果。
参考文献:
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