直吹式制粉系统的节能优化调整研究

(整期优先)网络出版时间:2020-07-15
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直吹式制粉系统的节能优化调整研究

苏洪亮

华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂, 黑龙江 齐齐哈尔 161041

摘要:制粉系统是电站内常用配套装置,是用电量极高的“门户”,故而在节能减排理念大力被提倡的背景下,制粉系统便成为节能管理工作中的重点对象。文章首先阐述制粉系统运转阶段常出现送风通道阻塞、系统工效偏低、能耗高、燃料燃烧稳定性偏低等现实问题,有针对性的提出几点改善措施,以期对制粉系统平稳、低能耗运行过程有促进作用,整体提升系统的经济效益。

关键词:直吹式制粉系统问题;节能优化措施探究

制粉系统为原煤加工处理阶段常用设备装置,其运行效率和整个电厂经济效益、社会效益密切相关。直吹式制粉系统是国内各地电厂生产阶段频繁使用的一类磨煤设备,设备早期投资较大,但因为其储煤粉能力偏强、对负荷变动过程表现出较强适用性,在低挥发与高水分煤种研磨领域表现良好使用性能,故而在发电厂等均有较广泛应用。降低电厂运行成本,提升制粉系统的综合经济性,是应对当下能源紧缺现状的重要举措之一

1、直吹式制粉系统锅炉运行现状及存在的主要问题

1.1分离器类型选择欠妥,调节性能偏差

现如今,磨煤机在大中型电站锅炉直吹式制粉系统内有较广泛应用,且于磨出口处均会安置粗粉分离器,大部分工况下,粗粉分离器选用旋流或者重力分离形式实现分离粗、细煤粉的目的。正常情况下,原煤会在24m标高位置被整合至磨煤机入口的干燥短,在进入磨煤机前进行预干燥处理,而后进入至打击轮中,在高速旋转打击轮离心力强烈撞击下,抛出至机壳的周圈护甲上,再次承受冲击,未能被粉碎处理的大粒原煤,由返回撞到打击板上,数次撞击后被粉碎成煤粉,合格煤粉经风量分配挡板与一次风管道挡板被整合至炉膛内。既往有研究发现[1],主要是因为折向打击板时对煤粉粗细度指标形成的作用效果不显著,并且因为其持有的阻力值较高,故而制粉系统的工效偏低,锅炉带负荷能力被削弱。

1.2通粉系统局部堵塞,以致配置不均匀

当下,国内使用的直吹式制粉系统尚未实现在线清理木块、木屑等杂物,系统运行阶段,体积偏大的物体易被夹在系统通道狭窄处,诱发堵塞问题,常见部位有如下几个[2]:一是径向分离器的挡板处;二是粉管可调缩孔处,以上部位发生阻塞将会对系统运行状态形成直接而严重的影响,很容易诱导系统通风量和设计值存在明显偏差的问题,不利于煤粉均匀配置,若未能指派专人定期将杂物清除或者调整有关技术措施,则很可能导致系统停运,使企业蒙受不必要的经济损失。

1.3煤仓堵煤情况时有发生

配置直吹式制粉系统的锅炉煤仓内并没有加设煤粉仓,故而在操作煤粉过程中缓冲作用不足,增加了煤仓堵煤情况发生的风险。外加制粉系统锅炉在国内工业领域中应用历程相对较为短暂,不论是在设计、组装还是运维管理等方面,技术还有很大的提升空间,例如,煤仓堵煤对机组运行状态形成的干扰问题至今尚未解除,煤仓斜度未能科学设施及煤仓和给煤机接口规格偏小,若仓中滞留的杂物较多时,均可能导致给煤机运行阶段出现断煤状况,煤仓若出现堵煤情况很可能还会降低机组的工效,影响资源利用效率。

  1. 直吹式制粉系统的节能优化策略

2.1维持适宜的一次风量

提供给磨煤机的一次风,对其通风出力、干燥出力大小均形成直接影响。当通风、干燥出力和研磨出力之间有较高匹配度时,方能有更高概率取得最低的磨煤单位耗损。一次风量过低,通风出力不够,出粉过于精细,在磨煤机中原煤循环批次将会有增长,磨煤单耗量也会相应增多;干燥力不够,磨煤机中原煤湿度均值上升,可磨性能降低,磨煤单耗量也会有一定增长。

在操作实践中,系统通风出力要符合如下标准要求:出口细度符合标准要求,煤机电流两未见持续性增长,出口风差压值也不持续上升。若在以上工况内,如分离器出口风温和标准要求间存在较大出入,则提示系统干燥出力水平不够,采取的调整方法是提升入口通风温度,而不必增加通风量。

2.2加大设备整改力度,应对煤仓堵煤问题

很可能因为煤仓设计环节存在质量缺陷,而造成煤内杂物清除缺乏时效性,及煤仓内壁衬板角度最终引起煤仓下煤等过程不能顺利推进。为应对以上情况,建议对设备进行升级整改,例如加大煤仓中杂物与水分含量的调控力度,也可以采用调换煤仓内壁衬板材料、角度、定时降低煤仓煤位等办法管理湿煤贴壁情况[5]。从最基本环节维持制粉系统长期安稳运行过程,设备运转的可靠度也相应提升。

2.3定期检修易磨损件

首先,针对使用寿命相对较长的打击板,若没有到更换周期时,若发现衬板被磨穿,则要进行局部焊补处理。其次,针对结构磨损程度的护盘、护钩、护条等易磨损部件要及时予以焊接修补或调换新品;一定要及时更换护盘的紧固螺栓,要求采用对角更换法,严禁出现将所有螺栓拆卸后,在更换新螺栓的行为。最后,要在组装打击板前期完成前、后轮盘盘面与外圈磨损的焊补工作。针对磨损程度偏轻的情况,建议采用焊补处理,但若磨损程度过于严重时,则推荐使用贴板修复。贴板修复过程中,一定要使用车床车平磨损位置,以防影响贴板修复阶段贴板和母材之间的粘合效果。

  1. 结束语

在现实生产活动中,直吹式制粉系统有快速响应锅炉负荷、出现故障问题后检修流程简易、运行操控流程简洁等诸多优势。但是因系统自体设计存有一定不足,故而运行阶段难免增加能耗量,降低电站锅炉的工作质效,还会污染周边环境。故而,在生产实践中,一定要认真分析现实用煤质量,强化其与锅炉设备真实规格大小间的匹配度,这样方能取得良好的节能效果。

参考文献:

[1]孟德彪,吴兆香,王伟.大型火电机组制粉系统节能优化研究及应用[J].能源与节能,2018(12):78-80.

[2]李明冬.一种引进型600MW机组塔式锅炉点火技术的应用[J].电力安全技术,2019,21(03):62-67.