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摘要:在通常情况下,各大石化、炼油、发电及化工等装置均配有锅炉系统,锅炉系统的稳定运行对全厂设备正常运行有着重要意义,由于锅炉水具有高温、高压、介质易气化等特点,经常造成密封的泄漏,分析解决此问题对装置的安全运行及降低设备运行成本有很大帮助。本文通过案例进行分析,探讨某热电的联产装置中的蒸汽透平高压锅炉给水泵,其原轴封结构采用的填料密封,由于经常要停机来更换填料,无法实现长时间的周期的稳定运行,并且由于填料的密封功率损失比较大,冲洗水的浪费也比较大。为此,通过将原填料密封改为机械密封,以此来实现节能降耗的作用,并且可以大大的延长设备的连续运行的周期时效。
关键词:给水泵;轴封;填料;机械密封
1给水泵在电站辅机中的地位
高压锅炉给水泵作为电厂发电机组的重要辅机之一,其运行可靠性对整个发机电组的能否安全稳定的运行影响很大。从20世纪90年代以后,我国发电机组单机容量在不断扩大,自本世纪初开始,我国已开始自主发展技术先进的超临界、超超临界机组,而且起步容量在1000MW及以上。因为给水泵的容量在随之不断的增大,出口压力也在随之不断的增加,泵容量的配置由2×50%不断的上升,所以对给水泵的可靠性要求越来越高。给水泵的可靠性涉及泵的结构特点、材料、制造标准、装配、质量控制标准、试验、安装试运、配套产品质量等诸多技术问题。根据有关的资料统计显示,近些年我国大型电厂运行给水泵的主要技术原因是漏水、磨损、振动超标等问题;主要责任原因为产品质量不良和检修质量不良问题,漏水主要是由于轴封、级间、端盖等部位密封故障的问题,当然也包括轴承部位漏油;磨损主要是指轴承、密封间隙、节流间隙(含密封环、导叶套、平衡套部位)以及轴的磨损;而振动是很多故障情况的综合的反映,是属于比较复杂的技术问题。
2案例简介
某石化企业的热电联产装置中,有3台高压锅炉给水泵是130t/h流化床锅炉系统中的核心设备。该泵为沈阳水泵石化泵有限公司生产的BB4型单壳径向剖分两端支撑式多级离心泵;由高压蒸汽透平驱动;入口压力0.5MPa,出口压力14MPa,操作温度160℃,介质为除盐水;轴封采用传统的填料密封。因该泵需要定期停机更换填料,无法满足装置“长周期”运行的要求;在分析原有的轴封结构后,决定将原填料密封改造为机械密封。
3原泵轴封结构及运行情况
该泵两端填料密封函内嵌在泵轴承箱的中间连接体上,填料为16*16mm碳纤维柔性石墨条,共4层,中间带隔水环,通过循环水对填料函进行冲洗和润滑;填料压盖为两半式,方便拆装更换填料。填料函外设置翅片冷却夹套,接循环水进行冷却。由于填料密封的固有特性,需要适量的冲洗水外漏;同时,填料与轴套运行时会产生相对摩擦,增加设备功耗,降低设备效率。填料磨损会使轴封泄漏量增大,必需定期停机更换填料和轴套。据统计,每3-6个月需进行1次检修,维护成本高;除此之外,填料冲洗水无法回收对水资源造成极大浪费。
4轴封改造可行性分析
机械密封以泄漏量小、寿命长等优点,被大量的应用于各类机泵中,锅炉给水泵中也有较好的应用业绩,可以满足生产的需求。为顺利实现改造,尽量减少设备零部件的改动,需要对现有的结构进行测量,并由机械密封生产厂家设计提出最佳的密封腔体尺寸要求。对比情况(表1)
从表1的数据对比中,腔体外端面与轴承箱的距离排除了使用外置机械密封的可能性;腔体尺寸较小,无法满足内置机械密封的设计要求;原轴套通过螺纹锁紧套固定,轴上螺纹在机封安装时,易损伤轴套密封O形圈。所以,依现在有条件,无法在原有填料腔体中进行机械密封改造,需要将密封腔体尺寸扩大。由于密封所在连接体属单独部件,故可以对连接体进行改造,使其满足机械密封安装要求。
5轴封改造方案
根据泵的运行参数及介质特性,最终确定采用多弹簧单端面平衡型集装式机械密封(图1),密封冲洗设置布水挡环,实行多点注水;机封动环采用硬质合金,并在密封端面开圆弧深槽,以增加密封面的润滑和冷却效果;密封冲洗方案采用PLAN32(外冲洗),冲洗介质为40℃的除盐水。
为消除轴上螺纹对机封安装的影响,方便机械密封定位,选用双轴套结构;设计原轴套的专用备帽,保证轴肩光滑过渡。重新设计轴承箱的中间连接体(图2),保持原有连接及安装尺寸不变;材质选用ZG250,去除冷却水腔,增加加强筋板来提高连接体刚性;根据机械密封尺寸,设计密封腔体结构;另外,设计可拆卸的喉部节流衬套,以保证密封冲洗水的冷却效果,降低冲洗水用量;冲洗水可以直接进入泵体内,不再外排造成浪费。
6改造后运行效果
该汽动给水泵完成轴封改造后,运行状态良好,振动、温度都在标准范围内。轴封零泄漏,除去了循环水冷却系统及填料冲洗水,并节约了循环水的用量,消除了冲洗水外漏引起的水资源浪费;机械密封轴功率损失只有填料密封的5%-10%,提高了泵的运行效率。该机械密封改造后,未发现泄漏痕迹,大大减少了设备停机次数,减少了设备维护量。
7结束语
锅炉水泵的轴封改造后的效果非常明显,机械密封改造开车后密封性能优良,轴封泄漏的问题得到彻底解决。使得整个汽轮机及泵组可以长周期连续运行;同时,除去了填料冷却水及外排冲洗水,节约了水资源的消耗。机械密封在运行工况稳定,冲洗条件良好的情况下,其使用寿命基本跃10000h,且不会损害轴套等其他零件,大大的减少了维修成本。
参考文献
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作者简介:
刘博文(1994.05.05),性别:男;籍贯:山东省青岛市;民族:汉;学历:本科;职称:助理工程师;职务:作业组长;研究方向:水泵检修;单位名称:大唐山东电力检修运营有限公司.