中国中车长春轨道客车股份有限公司 吉林长春 130062
引言:
城铁底架工序一直以来是车体制造中的主要环节,无论从组对精度、焊接质量都要求严格,铝合金材质本身属于疏松多孔性材质,对焊接工艺要求高。焊缝多出现气孔、未熔合、裂纹、咬边等焊接缺陷,在RT检测时反映到胶片上的缺陷,需要定位返修并重新修补焊接。从新修复后如果缺陷未达到质检标准要求,还要继续修复。反复修补会降低焊缝强度,多次修补后工件报废。焊接质量不达标,直接影响生产制造成本,部件的安全使用性能。
关键词:
预热温度坡口处理打底焊操作层间处理盖面层数焊后处理
预热温度对焊接质量的影响。
铝合金MIG焊,电弧温度是有限的,由于材质本身熔点低,散热速度快,在焊接大厚度板时,电弧周边及热影响区温升速度快,在远端冷金属部分会阻碍熔化金属膨胀和收缩,在焊后会产生热裂纹,虽然X射线探伤对纵向裂纹不太敏感,但在胶片上呈现出来光亮的线,在判断缺陷时,很容易判断出,返修率高。焊前预热是在焊缝周边成区域加热,材质本身疏松多孔,会在室温情况下存水份,通过加热蒸发水分,也可以减少气孔的产生。
工艺要求焊前预热温度为90-120°C。底架牵枕连接焊缝为15mm,操作时焊前预热为100°C。
焊前对焊缝坡口的处理
由于城轨车料件公差区域较宽,组对精度很难保证标准。也可能点固过程中产生了焊接收缩变形,导致坡口宽窄不一。电弧如果直接作用在这样的坡口上,会使不同区域产生未熔透。所以我们焊前要对坡口进行细致的机械修磨处理。所用工具为风铣刀和直磨机以及碗刷机,必要是还需要工业擦布蘸酒精进行擦拭坡口及近表面。
修磨加工时,我们需要保证根部间隙3-4mm。坡口钝边厚度为0mm。坡口不能修出弧度,以免电弧作用不到坡口根部。


打底焊操作:
打底焊是决定探伤后胶片质量的关键环节。电弧作用位置分三个部分,分为两个坡口尖端和背板凹槽。在根部间隙3-4mm,坡口没有钝边时,电流选用165-170A,电感调至-0.5-0,电弧调至中等长度,采用停顿的焊接手法,均匀焊接,焊至组对上下存在间隙的位置,适当降低电流,通过危险区域,再将电流调大。从引弧板上起弧,收弧板上熄灭电弧。在焊接过程中,电弧是媒介、一种可控的因素,在电弧产生的熔池前端,会留下可控观察的光亮区域,气孔和夹杂出现时,需要停枪,然后用风动工具将此部分去除。起弧焊接时,起弧位置要在没出现缺陷的焊缝上开始,在出现缺陷的位置稍作停顿,必须要保证熔合良好在继续向前焊接。焊前清理时可能会在垫板夹缝内夹杂碗刷刺,焊前采用压缩风吹干净,它的存在,我们很难发现,所以要细致对待。
层间处理以及焊接方法:
我们在坡口深度已定,打底焊完了后,应该预先设定好焊接层数,比如说:4层12道。焊接的最终目的是保证焊缝与母材区域熔合良好,并保证焊缝强度、以及有效的横截面积。焊枪角度,层数,就显得尤为重要。
由于每层都在控制温度,所以风动工具不能在焊接完上一层后直接对焊缝进行修磨,由于铝合金焊后温度略高,风动碗刷机会在焊缝表面打出一层类似于油脂的东西,所以不能在焊后直接打磨,那层膜会阻碍电弧热量有效的作用于坡口,阻碍熔化金属过渡,产生焊接缺陷。缺陷类型包括:未熔合、气孔、线性裂纹等。
焊接规范的使用,打底焊完后,填充焊部分要调大参数。电流:225A,弧长:+0.2,电感:0;以上参数为参考区域、可调整。焊接每一层时,手法略带一点小圈,目的是为保证熔合良好,焊接速度不能太快,确保良好的热输入量。适当填加焊接手法会将电弧区域热量分散,作用区域变宽,起到搅拌作用。
盖面焊操作:
盖面焊为此焊缝的点睛之笔,盖面焊要均匀运枪,电流:240-250A,弧长中等长度,电感+0.5左右。盖面焊是给人最直观的效果,来判定焊缝的好坏,以及规范运用是否合理。在RT检测时,虽然对盖面焊质量没有太高标准,但焊接波纹均匀的情况下,会减少焊缝表面气孔、咬边、夹渣等缺陷的产生。也会间接体现出焊工个人素质。

如上图所示:
盖面焊层数为三层,每单道焊缝熔合线清晰明了,电弧清洁区域宽窄一致。
焊后处理:
焊后处理,既是将起收弧出进行机械切割去除!焊前我们使用的引、收弧板,目的是将起弧和收弧的缺陷拉出焊缝外侧,焊接结束进行手动去除。我们在满足焊缝整条长度为1090mm时,还要去除20-30mm,因为起枪焊接时气体供应有个过程,焊枪角度可能过于垂直焊缝。焊接收尾部分,由于体力和视觉受限,会导致焊枪角度过大,气体保护不到位等等。焊后处理,也就是去除缺陷的过程。

我们从上图看见胶片的起始端有长约5mm的黑线,经专业判定为根部裂纹或者是根部未熔合。返修过程费时费力,需要通过去除背面垫板,再重新拍照。如果缺陷依旧存在,则要求重新刨焊后再重新拍照。整个过程会需要3-4小时。我们用机械切割出圆弧,将缺陷全部去除,这样就能确保整个焊缝超高的通过率。
结束语:
城铁车牵枕焊缝在生产制造多年间,一直是一个公认的难题。在从业期间,与焊接质量管控部门沟通、相互学习,总结出整个焊接操作过程中每一步易出现的问题,并逐一解决完善,从近400台车抽检结果看,利用上述方法操作,实现焊缝一次交检合格率100%。疏通了整个工序流程,提高了焊接产品质量。
参考文献: 1.《铝及铝合金焊接》
2.《金属学与热处理》