天津轨道交通运营集团有限公司 天津市 300000 摘要:TSG18G(04)型受电弓主要应用于地铁车辆,本文以天津地铁6号线电客车受电弓托架组焊裂纹故障为出发点,分析故障原因,改进托架设计结构,增加母材壁厚,从而明显降低使用应力,提高结构使用寿命。
关键词:TSG18G(04)型受电弓;托架组焊;疲劳;裂纹;
概述
天津地铁6号线电客车的受电弓为TSG18G(04)型受电弓。该型号受电弓是一种通过空气回路控制升、降动作的铰接式机械构件,主要应用于地铁车辆。通过支持绝缘子安装于车顶,并通过弓头上的碳滑板与供电网线接触。受电弓从接触网上集取电流,并传送到车辆电气系统。
近期天津地铁6号线受电弓检修时发现托架组焊出现细小裂纹,经过普查,共发现20架弓均存在相同的裂纹故障,如图1所示。经过统计,托架裂纹具有以下特征[1]:
(1)裂纹均位于碳滑板安装侧。说明碳滑板承受的弓网间接触压力、摩擦力、弓头自身重力共同产生的高频振动和冲击,是产生托架裂纹的外力来源。
(2)裂纹由连接板边沿开裂,顺势向上扩展,或沿焊缝边沿扩展,或穿过焊缝。说明裂纹由连接板母材边沿起裂,与结构的焊接质量关系不大。
图1托架组焊裂纹
1裂纹原因分析
为进一步分析托架组焊开裂的原因,选取两件托架进行检测分析,主要包括渗透探伤、断口检测、宏观金相、微观金相和成分分析等内容。
(1)探伤结果表明,裂纹产生后,主要以裂穿壁厚的方式扩展,如图2所示。
(2)断口检测表明,母材上断口整齐,扩展至焊缝时,疲劳贝纹细密,说明疲劳振动频率很高。
(3)金相检测表明,焊缝内部无裂纹、夹渣等缺陷,如图3所示
(4)机械性能检测表明,材料的抗拉强度和屈服强度均满足要求。
综合上述检查和分析,托架在一定时间内承受了高于其母材许用强度的瞬时冲击力,致使母材发生裂纹;在后续运行过程中,高频振动使得焊缝部位疲劳失效,致使裂纹沿焊缝延伸。
图2渗透探伤情况
图3焊缝宏观金相
2改进措施
托架组焊结构如下图4所示,滑板支架(件1)采用3mm不锈钢0Cr18Ni9材料压型,托架(件2)采用2.5mm不锈钢0Cr18Ni9材料压型,两个零件压型后,采用焊接成型为为托架组焊。
为更好的提高托架组焊的结构强度,将托架组焊结构中的滑板支架和托架的板厚均改为4mm。
图4托架组焊结构图
3改进前后仿真对比
3.1计算工况
根据TB/T3271-2011《轨道交通受流系统受电弓与接触网相互作用准则》规定,交流系统受电弓承受的最大弓网接触力不超过300N。考虑到受电弓使用过程中,供电网线拉出值最大300mm时,为受电弓的最恶劣工况,仿真计算施加接触力在300mm位置进行偏载施加。受电弓实际运行中弓头会产生纵向冲击力,参照西南交大对TSG22受电弓的疲劳寿命计算时采用的弓网接触力数据,弓网动态纵向冲击加速度为5g,确定静强度计算工况为:300N接触力,作用位置向左侧偏移300mm,弓头纵向5g冲击力,垂向1g自重。
3.2计算模型的建立
用有限元分析软件建立TSG18G(04)型受电弓计算模型,如下图5所示,对受电弓弓头托架托架组焊结构进行静强度和疲劳寿命计算。
图5.1 受电弓几何模型
图5.2 受电弓有限元模型
3.3仿真结果分析
改进前后的托架组焊对比如下表所示:
项点 | 改进前结构 | 改进后结构 | 结果 |
最大应力/MPa | 115.632 | 71.9 | 降低37.8% |
托架开裂位置应力/MPa | 37.9 | 14.87 | 降低60.8% |
寿命/km | 672506 | 1504453 | 提高2.24倍 |
质量/kg | 0.79 | 1.19 | 增重0.4kg |
综上所述,改进后的结构,使用应力明显降低,使用寿命大大提高。由于改进后的结构质量变大,导致弓网跟随性下降,具体使用情况还有待验证。
4结论
本文对天津地铁6号线电客车受电弓托架组焊裂纹故障进行了分析,并提出改进措施,通过增加壁厚,能够降低部件使用应力,提高使用寿命。目前新型托架组焊已装车试验。
参考文献:
[1]陈贞韬,肖伟良.TSG19A型受电弓上框架焊接裂纹故障分析及改进措施[J]技术应用,2018,10(25):145.