(国网河南方城县供电公司河南方城473200)
1事件简述
电压无功是电网安全运行的重要指标,AVC系统通过调度自动化SCADA系统采集全网各节点遥测、遥信等实时数据进行在线分析和计算,在确保电网与设备安全运行的前提下,通过SCADA系统自动执行对电容器、变压器有载开关的控制,实现主变分接开关调节次数最少和电容器投切最合理。因此,提高AVC的控制合格率,对提高电压合格率,提高电能质量,降低输电网损,保证电网稳定、经济运行意义重大。
自2014年电网采用AVC系统对电压和无功实行在线自动控制以来,AVC系统在提高电压合格率和功率因数的作用方面亦显得尤为重要。AVC系统运行的好坏直接影响电能的质量输出。2014年AVC的在线控制平均成功率为86.67%。
AVC系统在线控制成功率偏低,势必会增加人工干预操作的可能性,对于AVC系统而言也会失去它自身存在的意义,同时也会极大影响电能质量指标的考核。
小组成员来到调度运行中心,查阅AVC系统2014年12月份运行日志,对不成功的关键问题进行统计分析,找出造成AVC系统在线控制成功率低的关键问题。在30天内按照AVC系统平均每30分钟在线控制一次计算,AVC系统共在线控制1440次。电压越限AVC系统不发令和AVC系统发令后对设备操作失败是造成AVC系统在线控制成功率低的主要原因。
2原因分析
1)查阅AVC系统2014年在线控制成功率记录,2014年11月曾经达到过93%以上,另外在同业对标中我们也发现有AVC系统在线控制成功率达到96%以上的地区出现。
2、通过现状调查,找到了主要症结。根据QC活动原则,我们以解决问题的70%来计算:[1440-319(次)×(1-70%)+11]&pide;1440(次)×100%=94.12%。经过讨论,我们把本次活动的目标设定为:AVC系统在线控制成功率由活动前的86.67%提高96%。
针对AVC系统在线控制成功率偏低的因素进行查分析得出主要原因有:1)通道误码率高;2)主变档位上传方式不完善;3)AVC系统控制方式不完善。次要原因有:1)人员责任心不强;2)人员缺乏技术培训;3)AVC系统管理规程不完善;4)设备故障拒绝分合闸;5)计算机终端配置低;6)无恒温、恒湿设备。
3采取的对策
针对AVC系统在线控制成功率偏低的主要因素采取了详细的对策:
实施1:降低通道误码率
在各站各通道两端增加光耦隔离防干扰设备,4月12日,小组成员来到调度自动化机房,在与自动化厂家人员积极沟通后,为每一个变电站通道主站端安装了光耦隔离设备,之后又在各通道变电站端加装了光耦隔离设备。
实施2:完善主变档位上传方式
对采用BCD码遥信方式上传主变档位信息的变电站认真排查,找出主变档位上传方式不完善的厂站,对上传方式进行修改。
4月10日小组成员来到调度自动化机房,对采用BCD码遥信方式上传主变档位信息的厂站认真排查,确定为白湾站和城郊站,并联系相关综自厂家,组织对上传方式进行修改。4月17日,白湾站和城郊站主变档位信息上传方式由遥信上传转为遥测方式上传修改完毕。
修改完成后AVC系统能正确判断出控制是否成功。AVC系统判断变压器滑档、跳档次数减少为零。
实施3:完善AVC系统判断无功装置投切方法
4月13日,小组成员与AVC系统厂家技术人员联系,对AVC系统判断无功装置投切方法不完善的问题进行沟通讨论。
4月15日AVC系统厂家技术人员针对安棚变电站、吴城变电站由于企业机组启动无功负荷突变的问题,修改了电压无功装置控制方案。对无功补偿装置的控制增加“无功负荷稳定周期判断”这一条件,来减少负荷突变造成的设备频繁投切。程序修改后,安棚和吴城变电站无功补偿装置一天的投切次数下降为原来的一半。
4结束语
经过两个月来对通道、设备和程序的整改实施,AVC系统在线控制成功率提高明显。AVC系统控制成功率的提高带来的直接效益是电能质量的提高,方城电网电压合格率由原来的99.15%提高到99.24%。
AVC系统在线控制成功率的提高,直接带来的是电能质量的指标之一电压合格率的提高,从而降低了线损率。2015年6月-8月平均线损率比2014年同期降0.12个百分点,电量损失同期相比平均每月减少4.82万度。按公司综合电价0.465元算,每月可创效益:4.82×0.465=22413元则活动期间6至8月创造效益:2.24万元×3=6.72万元,效益十分可观。