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摘要:根据实际调查可知,电厂循环流化床锅炉在使用的过程中具有众多的特点,不仅能够降低污染还能够适应各种煤的燃烧,被广泛地应用到电厂中。但是目前我国存在流化床锅炉飞灰含碳量过高的情况,导致在工作时燃烧的效率不符合标准。本文分析了容易出现飞灰含碳量严重的问题,以及提高燃烧效率的基本途径,笔者根据自身经验与研究,将可能导致飞灰含碳量的问题表述。
关键词:循环硫化床;飞灰含碳量;锅炉
引言
由于循环硫化床锅炉具有其他设备不具备的特性,并且在运行工作的过程中能够符合电厂的基本要求,但根据实际情况观察,循环流化床锅炉近期出现飞灰含碳量过高的情况,导致燃煤的数量在不断地提升,而且锅炉的热效应也在逐渐降低,造成锅炉在运行工作时安全性受到影响,同时也会降低电厂的经济效益。
一、飞灰取样点对飞灰含碳量的影响
大部分电厂在采取飞灰样品时,需要利用煤粉锅炉撞击飞灰取样器进行收集,然而这种方式会出现众多的误差。经过某电厂的对比发现,当利用这种撞击方式进行飞灰取样5%时,而利用电除尘的方式进行取样时,飞灰含碳量会可达到18%。因此使用撞击的方式进行取样会出现严重的误差,造成误差的主要原因是由颗粒的含碳量以及颗粒的分布情况,因此在检测飞灰含碳量时应该使用电除尘的方式,避免出现严重的物产情况。
二、燃料特性的影响
循环流化床锅炉具有众多的优点,其中最重要的就是其能够适应大部分的煤种,然而当循环流化床锅炉设计已经完成时,为了使其能够达到较高的燃烧效率,则需要使用与设计相符合的燃煤,如果使用了与设计出现严重偏差的燃煤时,就会使飞灰含碳量出现过高的情况。通常而言,挥发程度较高的煤种,在使用燃烧的过程中较高,燃烧过程中燃料的粒径会逐渐地放大,然而一些挥发程度较低的煤种,燃烧的速度就会相对减少,燃料的粒径也会逐渐减小。与此同时,如果锅炉有充足的循环煤量,并且能够保证炉膛内的温度较高,促使煤种在燃烧的过程中能够提高效率,进而降低飞灰含氮量。某电厂将煤种在实际燃烧过程如表1所示,实际燃烧的煤种1为褐煤,实际燃烧煤种2为贫煤,两者与设计的煤种都存在较大的差距,当燃烧煤种1时锅炉出力不足,而且排烟温度在不断的升高,当燃烧煤种2时,锅炉的燃烧情况并不理想,进而使飞灰含碳量逐渐升高。
观察测试结果表明,在选择煤种时应该尽量选择接近设计的煤种。并且需要根据实际情况进行分析,避免出现实际燃烧的煤种与设计煤种出现较大的偏差,相关电厂可以将低挥发份煤种与高挥发份煤种进场尝试的结合使用,并且合理地添加细石灰进行使用,从而能够保持炉膛中的温度,以及降低飞灰中的含碳量。
三、工程实践存在的问题
根据我国电厂实际情况可知,目前循环流化床锅炉大部分都出现飞灰含碳量过高的问题,导致在使用循环流化床锅炉时不能有效地发挥起作用,锅炉的燃烧效率也普遍降低,促使循环流化床锅炉生产企业严重地损失经济效益。引发飞灰含碳量过多的原因有很多,下文详细分析了容易出现的问题。
(一)旋风分离器问题
再循环流化床锅炉研究开发的过程,为了能够使锅炉的设计与结构更加完整,进而使用CFB设备的应用,从而有效地减少了成本的使用。大部分都会使用旋风分离器,但是这种分离器的分离效果较低,不能够有效地将细碳颗粒捕捉,进而导致不能分离众多的细碳颗粒,然而细碳颗粒重新回到炉膛进行燃烧,从而导致循环流化床锅炉飞灰含碳量逐渐的升高。
(二)布风板与流化质量问题
由于众多的循环流化床锅炉的布风板设置存在不合理的情况,使用的过程中出现布风不均匀的情况,导致在工作的过程中出现工作不到的区域,促使该区域的流化质量较低,燃烧和传质在交换时受到严重的影响,从而使锅炉工作时热效应降低,同时飞灰含碳量也会逐渐增加。还有部分锅炉布风装置不合理时,导致布风板传输的空气不能形成细流,进而使气泡的直径不断地增加,严重的会出现气泡表面出现裂缝的情况,飞灰量也会不断地增加,燃烧细粒在炉内停留的时间不断减少,飞灰含碳量也会逐渐地升高。
(三)颗粒分布不均
随着循环流化床锅炉企业竞争的激烈,导致众多的锅炉出现煤粒粉碎不达标的情况,部分燃煤颗粒使用的过程不均匀,粗颗粒与细颗粒的数量分布不同,而且出现两头多中间少的状况出现。大多数细颗粒在循环燃烧是被风吹到炉膛的上部燃烧,然而炉膛下部的燃烧量较低,导致部分的热量被上部带走,促使循环流化床锅炉上部温度高,然而下部温度出现较低的情况,因此飞灰含碳量出现明显的升高。
(四)燃烧温度的影响
当细粒相同的情况下,炉膛的温度越高,燃烧所需要的时间就会相对减少。然而循环流化床锅炉属于低温进行燃烧,通常在运行工作时一般控制在800~1000℃之间,因此在这种温度的情况下进行煤粒燃烧,会利用较长的时间,并且要比正常情况下使用较多的时间。只有将温度升高才能降低飞灰含碳量,如果温度降低则会使飞灰含碳量逐渐地提升。因此在日常工作的过程中应该将循环流化床温度提升,然而仍然需要控制炉膛的温度,防止出现温度过高的情况。
(五)除尘灰再循环燃烧的影响
在施工锅炉的过程中在对无烟煤以及相关的煤种,进行分离过后仍然会出现飞灰含碳量过高的情况。为了能够有效地降低飞灰含碳量,相关技术人员需要利用飞灰再循环的方式,并且利用电除尘的方式将飞灰重新送入炉膛内,从而能够有效地降低飞灰中的含碳量。相关条件允许的电厂可以尝试后进行热效应的试验,将不同的煤种进行燃烧并记录,并根据经验采取一定的措施进行调整。
(六)均匀给煤的影响
某电厂在使用原煤斗时,由于设计的不合理,从而导致原煤斗与燃煤机的接口出现堵煤的情况,进而导致锅炉的运行参数在逐渐地升高,而且流化床的温度也会降低,由于正常运行的过程中不能使用施工锤子或者替他物品将原煤砸碎,只能使用三台或者多台机器循环使用,因此导致炉煤使用的不均匀,输煤口的煤较多,造成一定的缺氧现象,从而使飞灰含碳量增加。经过尝试使用物粒疏松机,进而将拥堵的情况加以解决,促使循环流化床锅炉的数据参数逐渐恢复正常。
结论:
(1)在循环流化床锅炉运行工作时会受到众多因素的影响,进而导致飞灰含碳量增加。因此相关技术人员与管理人员应该根据实际状况,将颗粒分布不均匀、炉膛结构不合理、燃烧温度的问题进行解决,并且根据自身经验将容易出现故障的区域进行解决。促使锅炉的热效率降低,同时飞灰含碳量也会有效的降低。
(2)有效地降低循环流化床锅炉飞灰含碳量最佳方式有两种,其一,将煤种颗粒长时间停留在炉膛内,确保其能够有效的燃烧。其二,将颗粒的大小控制,并且利用先进的科技控制燃尽的时间,使燃烧的质量得到提高。
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