浅谈水轮机漏水检修的问题

(整期优先)网络出版时间:2018-11-21
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浅谈水轮机漏水检修的问题

韦启干

韦启干

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摘要:导叶漏水也是多数水电厂检修中感到比较困扰的问题,本文结某电厂水轮机检修经验,分析了漏水的影响,漏水的原因,提出了改进措施。

关键词:水轮机;导水机构;漏水;检修;水利机械

一、水轮机导叶漏水造成的影响

1.经济效益的损失

漏水的损失就是电能的损失,经济效益的损失,这往往容易被人们所忽视。某水电厂年运行小时均在4500h,耗水率约为4.5m3/kW・h,导叶漏水量为0.6m3/s,每台发电机每年在停机问损失的水量约为920万m3,折算损失的电量达204万kW・h。运行时间越少,停机时间越长,漏水量就越大,经济损失就越大。

2.停机困难

停机时漏水所形成的射流速度将导致机组转速难以控制到35%额定转速以下,从而无法加闸制动。特别是现在广泛采用弹性塑料推力瓦,其摩擦系数仅为钨金瓦的l/5~1/4,更无法停机。发电公司的某电厂机组,电厂机组都存在转速不能降至额定转速的35%的问题,强迫加闸制动,机组还需很长时间才能完全停机,一般需要10min以上,有时甚至需要切断水源才能停机。

3.可能导致烧瓦

停机后,大量的漏水有时会导致机组缓慢空转,弹性塑料推力瓦则更容易发生这种情况。其结果极易造成推力瓦和导轴瓦烧毁。某电厂都曾经发生过类似事故。停机过程中,低转速时间长,瓦面润滑破坏,也会造成瓦面磨损。

4.伴生的空蚀恶化

间隙存在,就会产生间隙射流,水压突然变化形成的间隙空蚀,会使过流部件损坏,其结果又促使漏水量加大。

导叶漏水给水电厂运行带来的影响是多方面的,既影响安全运行,又带来检修的困难,是多数水电厂感到困扰的问题。

二、导叶漏水因素分析

1.导叶关闭后,存在以下几种间隙漏水

①导叶相互之间搭接的立面间隙。导叶相互之间搭接的立面间隙要求用0.05mm的塞尺检查不能通过。实际中,只有少数导叶间隙符合要求,几年的检修检查统计,导叶间隙大的有2mm,一般在0.5~1.0mm之间。

②导叶上下端面与顶盖底环之间的端面间隙。按《水轮机通流部件技术条件》要求导叶上下端面总间隙应小于导叶高度的0.1%,当总间隙小于0.2mm时,取0.2mm。实际测量双河的端面间隙是1.5~2.5mm,下游的赶场电厂机组的端面间隙也在1.0mm以上。

③导叶各轴颈处的间隙。

2.导叶和顶盖在单侧水压作用下产生间隙

导叶和顶盖在单侧水压作用下,如果导叶本体刚度不够,则会产生弯曲,增大立面间隙,顶盖上抬,加大端面间隙,这些均使漏水增加,也加速导叶磨蚀破坏。

3.停机后接力器的压紧行程漂移产生间隙

在机组停机后,一般水电站是将调速器的主供油阀关闭,机械锁锭有间隙,油压消失后,接力器的压紧行程会逐渐发生漂移,导叶在水压作用下,会出现微开启,导致立面间隙加大漏水。实践经验表明,接力器压紧行程调整好后,经过一段时间的运行,也会逐渐发生漂移。

4.调速轴扭矩变形造成间隙产生

在中小型机组,调速器控制导叶方式一般不是接力器直接控制,调速器接力器布置在发电机层,通过较长的调速轴传递力矩。发电机层与水机层高差在7m以上,由调速轴的扭矩传递给推拉杆调整导叶,一般在接力器处测量压紧行程。在某机组检修后,开始运行期问,导水机构效果很好,运行后漏水逐渐变大,几年来一直是这种情况。最近一次检修后,运行一段时间,开始出现停机困难,检查压紧行程,在接力器处测量有2mm间隙,在水机层测量推拉杆,没有压紧行程。分析是调速轴扭矩变形造成,于是重新调整,在推拉杆处压紧行程调整为2mm,测量接力器处有8mm。调整后,漏水明显减小,停机转速下降快。检查其他三台机组,是同样的现象。全部调整后,在运行中,再没有变化,效果很好。

三、导叶漏水处理措施

1.导叶立面间隙处理

导叶立面密封,多是直接依靠相邻导叶头尾搭接研合封水,借助刚性平面接触构成密封,这种结构要求导叶本身特别是尾部应具有较高的刚性、耐磨性,接触面加工精度和光洁度高,波浪度小,才能保证闭合时接触良好,达到较好的封水效果。实际上,由于尾部单薄易变形,由于锈蚀,光洁度差,波浪度大,导叶纵向接合面的接触点是不均匀的,导叶从上到F受力不均,上小下大,变形量不一致,造成间隙也不一致。为了减少磨损和间隙空蚀,相邻两导叶接触面的两个立面应采用抗磨性能好的材料,如堆焊耐磨不锈钢焊条或铺焊不锈钢钢板。在检修中,立面间隙处理主要有以下四种方法:

①补焊法:个别导叶立面存在局部较大间隙,在间隙处补焊,然后磨平,达到平面接触,间隙合格。

②连杆调整法:只有个别导叶立面间隙过大,可以根据其周围导叶立面间隙的情况,通过调整连杆长度,将不合格的间隙向周围几个导叶依次分配。

③捆绑法:当导叶立面间隙多处不合格时,可将导叶传动部分拆除,使各导叶均处于自由状态,然后用钢丝绳加导链在导叶的中部进行捆绑,捆绑中用铜锤敲击导叶进行调整。捆紧后,测量立面间隙,对于不合格之处,可松去捆绑后进行焊补磨削处理,再次捆紧导叶,测量问隙合格后,装上导叶的传动部分。

④均布法:当若干个导叶均存在有立面间隙时,可采用均布法将每个间隙逐渐分解。某电厂在2#机组检修中,由于导叶立面接触面损坏严重,对接触面全部打磨后堆焊,然后蕈新磨削平整,采用逐段研合接触面达到平面接触。每个导叶均接好后,用钢丝绳进行捆绑,间隙合格后装上导叶拐背和连板,由于连板是不可调的,所以重新钻拐背与导叶的定位销孔。处理后,效果很好,间隙完全满足要求。

2.导叶端面间隙处理

导叶的端面间隙大小与水电厂工作水头,导叶高度和转轮直径有关。一般来说,为了防止运行中导叶上浮串动而卡住,上端面间隙为总间隙的60%-70%,下端面间隙则为总间隙的40%-30%,当水头超过200m时,下端面间隙只能为0.05mm,其余全留在上端面间隙。

如果导叶端面间隙普遍偏大,可在底环加垫处理;如果间隙普遍偏小,可在顶盖处加垫处理;因上下间隙分配不合理而造成端面间隙不合格时,通过调整调节螺钉或止推压板来重新分配间隙。如果端面间隙由于顶盖、底环和导叶端部磨蚀严重,可以采用抗磨性能好的材料,如顶盖和底环过流表面采用不锈钢或堆焊不锈钢,在导叶上下端部铺焊不锈钢钢板,提高抗磨性能,减少间隙空蚀破坏程度。

3.导叶轴颈、轴套的检修

不论是清水河流的水电厂还是多泥沙河流电站,轴颈始终有深度、面积不等的锈蚀坑,加速了轴套和密封的损坏,增大了漏水。

处理轴颈的最佳办法是按尺寸要求,将锈蚀磨损坑全部车削掉,然后热套不锈钢套,最后在保证同心的条件下对轴颈套进行精加工,保证轴颈结合水利工程的实际情况,合理选择防渗技术,针对其中的缺陷加强施工管理。并逐渐提升水利工程施工队伍的质量意识,重视各个环节的施工建设。施工队伍在建设前,需要强化现场实地考察,明确不同防渗技术的优点、缺陷,尽可能选取最佳的防渗处理方式。

3.2强化防渗施工交流

施工单位与建设单位要定期开展会议交流工作,通过会议的方式,强化各个部门的宣传工作,进而确保全体员工均能认知到防渗施工技术对工程建设质量的影响,以此实现对水利工程的综合管理。不仅如此,施工企业还需要强化人员培训工作,促使工作人员明白防渗技术对水利工程建设的重要性,并将其纳入重点工作。与此同时,还必须要详细记录施工材料的使用情况,为后期的质量保障奠定基础,从各个方面加大监督力度。

3.3加大防渗施工监督

为了全面提升水利工程防渗施工质量,必须要结合实际情况,全面提升水利工程防渗施工监督。结合水利工程施工现场的实际情况,采取双管齐下的方式,强化内部、外部监督。水利工程施工队伍需要成立专门的监督小组,针对水利工程施工中的防渗情况,要及时落实相应的记录,并监督现场情况。与此同时,还需要积极调动群众,开展社会监督,以此全面提升水利工程防渗施工建设质量。

结语

总之,随着我国经济的发展整体来说,我国水利工程建设在不断进步,对水利工程建设的要求也越来越高,尤其堤防防渗技术的要求,它对水利工程施工起着非常重要的作用。所以,必须加强对防渗技术的研究,既要保障施工的质量,也要加快水利工程建设的进度。同时,要加强堤防防渗技术方面相关人才的培养,勇于创新、不断进去,学习借鉴国外先进的水利工程堤防防渗技术。除此之外,施工企业也要严格按照国家水利工程建设的标准,加强对质量的监督和检验,对工程建设中出现的问题要及时处理。在具体的施工中,要结合具体施工区域的地质环境,制定合理的堤防防渗方案,促进水利工程的顺利开展,增强水利工程贡献力,促进国家水利工程建设的进程。

参考文献

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[3]周跃.水利工程堤防防渗施工技术探析[J].建材与装饰,2015(46):253-254.