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摘要:翻车机是一种重要的运输装备,对于煤炭、电厂、冶金等行业具有重要作用。本文对翻车机系统做了简单的概述,对翻车机的PLC自动控制系统原理做了详细介绍,并针对运行中常见的故障进行了分析,提出有效解决方案,以为专业人士提供参考。
关键词:翻车机;PLC控制;原理;典型故障
翻车机是一种适用于电厂、港口、冶金、煤炭、化工等企业的大型机械设备,对企业物料的运输起着至关重要的作用。由于翻车机一般会工作在不良环境中,为此其安全性能非常重要。可编程逻辑控制器(PLC)是八十年代发展起来的新一代工业控制装置,是自动控制、计算机和通信技术相结合的产物,是一种专门用于工业生产过程控制的现场设备。由于控制对象的复杂性,使用环境的特殊性和运行的长期连续性,使PLC在设计上有自己明显的特点:可靠性高,抗干扰能力强;编程方便,结构模块化;通用性强,控制程序可变,使用方便。
一、翻车机系统概述
我公司翻车机为武汉电力设备制造厂制造的C型转子型,由四大部套组成:翻车机、重车调车机、迁车台、空车调车机。这四大部套通过PLC(可编程序控制器)集中控制,将其连为一个有机的整体,按设定程序运行。PLC(可编程序控制器)采用MODICON公司Concept编程软件。上位机采用的软件为iFIX,大大地加速了工厂控制系统的标准化,可使用各种视窗工具开发软件,而且视窗支持软件将提高从系统设计到调试、维护和操作的整个过程的效率。并且支持柔性化的网络,通过自由组合网络,创建传送信息的网络,使工厂信息应用更加方便。控制方式严格说来有四种,其中:不常用的一种,即调试操作;常用的为三种,即:就地手动、集中手动和自动。
二、翻车机系统自动控制原理
该系统由机车牵引一列重车送至重车线夹轮器附近,这时用重调机牵挂重车退至原位,用夹轮器将第一节夹住,然后将夹轮器投入自动,同时空调机、迁车台也相继投入自动方式,接着将重调机投入自动方式并按下自动运行按钮,这时通过外部信号输入,由PLC自动控制系统的运行。
首先,夹轮器自动松开,PLC检测到松开信号,重调机马上牵引重车以正向中速前行,行驶11m时转为正向低速前行,重调机行进位置由接近开关和PLC共同判断。当行驶一个车长时,光电接通PLC控制重调机停止,同时夹轮器夹紧第二节,人工摘钩,并按下允许重调机前行按钮,重调机继续以低速牵引第一节车前行17.48m。这时如果满足这些连锁条件(翻车机在原位I1.0、翻车机的压车梁在原位I11、靠车板在原位I1.2、迁车台的推车器在原位I3.0、迁车台在重车线对准I3.2、重调机轻钩舌闭合I21)重调机马上转为正向中速行驶,行驶至30m时,改为正向低速,行至32m时,重调机停车(第一节车不存在对准问题),PLC输出自动提轻销,轻钩舌开,轻钩销自动落下,然后重调机退后4m,提重销,重车钩开,重销又自动落下,重调机又正向低速前行0.5m,停车升大臂至90°。然后重调机高速返回至12.7m,停车降大臂至0°,高速返回离原位1.5m时(这时翻车机投入自动)重调机转为反向低速,挂第二节重车。重钩舌闭合后,夹轮器自动松开,重调机按第一节程序前行至17.48m时,轻钩挂上前面一节重车,以正向中速前行到达减速值时转为正向低速,直到目标值时停车,重调机停车抬大臂时,翻车机压车梁自动压车,压车终点信号一有,马上自动靠车。等重调机退后4m,停止时表明重调机已离开翻车机[1];翻车机入口和出口光电接通(表明入口、出口无人员及设备),以上信号均输入后,PLC输出控制翻车机开始自动翻车,翻至155°时,振动器开始振动,到达165°,翻车机停车,振动继续振动,10s后翻车机返回,振动器停止,返回至20°,涡流制动器投入,使翻车机达到1/6额定转速平稳回到零位,翻车机回到零位,压车梁、靠车板同时自动返回到原位,当重调机牵引第三节车皮时要完成牵推、顶的动作,将翻车机内车皮顶到迁车台上,迁车台上的入口处接近开关检测四下,运用PLC内部的计数器控制得到一个条件,证明车皮已完全上了迁车台,再运用PLC内部的定时器延时10s后迁车台自动向空车线移动。到达空车线,迁车台对轨信号一来,5s后,迁车台上的推车器开始自动推车,将车皮推出迁车台,推车器行至终点极限,3s后自动返回,车皮向前滑行14m,地面接近开关检测两下,迁车台自动返回重车线。车皮继续向前滑行,越过牛坑,地面的接近开关检测四下,空调机电机旋转,并挂离合器,空调机出牛坑自动推车至终点极限停止,3s后电机旋转带动空调机返回。
三、常见故障分析及解决对策
1.线路故障
翻车机机上线路走向不合理,分线盒小,而且它的位置正好在液压台下面,液压台漏油,使线路接头处被油浸泡;线路接头多、乱,部分电缆、电线在穿管中受损,至使翻车机接地事故比较频繁。为此加大了机上分线箱,安装端子板,并且在走线方式上,采取两路走线方式,车台上配管,增加八个线盒;压车梁检测信号线路从车台走,其它线路(电磁阀等)从原来管中走;沿翻车机轨道铺一根管子,使需要串联的线路直接串联,不需折返。为了减少接头,在穿线时,尽量采取一步到位的原则,象油泵电机、加热器、两个溢流阀、温度、滤油器、液位、空气调节器、靠车电磁阀、靠车终点原位极限都是从机旁箱开始一步到位。这样共用了11根线路取代了原来的线路。使得线路接头减少了一半,并增加了线路的机械强度,使线路走向非常明了。实践证明,改造后的线路,事故率大为降低,出现事故时也易于查找。翻车机操作电源与PLC电源,在设计上混线,输出模块Q5.2-Q5.7直接去现场控制靠车电磁阀,易造成输出模块的损坏,加入中间继电器隔离,由输出模块驱动继电器,继电器的一对常开点去控制现场一、二溢流阀、靠车电磁阀,这样就杜绝了输出模块的损坏。PLC输出与机旁转换开关控制振动器,设计上也已混线,把输出点Q4.5通过翻车机K2继电器隔离[2]。采取这些措施后,PLC电源就能常送,从而可以实现单机自动控制。
2.迁车台、空调机故障
为保证迁车台、空调机自动控制的可靠性,在硬件、软件上同时采取了措施。硬件上:在迁车台机旁位置加急停开关,并引进PLC,可以在迁车台、空调机有事故时,由运行人员及时停车;在迁车台入口处和空调机推车位置分别加装了一对光电开关。光电开关的检测信号通过继电器隔离,在迁车台走行回路和空调机推车返回回路中,加入该条件,即满足光电接通,才能使迁车台,空调机动作。光电保护与继电隔离设计的加入,有效杜绝了因干扰造成的设备误动故障的发生。软件上:迁车台程序改动的思想是:当迁车台转换开关打到自动位置并启动自动运行按钮,这时数器C1、C2都复位。当车皮开始进入迁车台,光电开关从通到断满足了一个阶跃信号,这时允许计数器C1开始计数,四个车轮通过检测装置,计数器C1计满四下得电,此时若光电接通,即整个车皮上了车台,15s后,开始重车线向空车线移动[3]。程序如图2、3所示。空车线向重车线移动同理,只是使用计数器C2计两下。通过对这几个典型问题的分析与解决,大大提高了系统的可靠性,降低了事故率。避免因各种原因造成车皮掉到迁车台坑里,以及空调机顶车皮肚子的事故发生。
图2计数功能实现
图3.自动运行的实现
四、结语
总之,PLC控制系统在翻车机中的应用,使翻车机的使用更加的便捷,大大提高了其整体安全性能,降低了人为操作失误造成事故的概率,减轻了运行人员的操作负担,提高了生产效率。但机械始终会有故障的出现,对于出现的故障,工作人员一定要开展针对性的分析,只有深入研究,才能找到原因根本,改善问题。相信在技术的不断提升下,翻车机的技术会更加先进,为工作的开展提供更大便利。
参考文献
[1]杨丽丽.胜利发电厂翻车机系统PLC控制程序优化[D].中国石油大学,2011.
[2]吕春龙.基于PLC的翻车机系统改造[D].天津大学,2012.
[3]才东.基于PLC与组态王的翻车机自动控制系统[J].烧结球团,2012,03:49-51.