(神华国能哈密电厂新疆哈密839000)
摘要:针对神华国能哈密电厂4x660MW机组空预器前置灰斗气力除灰系统出现的故障情况,深入分析空预器前置灰斗料位高、输灰频繁堵管的原因,从检修和运行方面提出了相应的整改措施。在运行和检修的多次整改下,该机组空预器前置灰斗料位高报警频率明显降低,空预器前置灰斗输灰运行工作顺利进行。
关键词:脱硝;灰斗;料位高;堵管;措施
一、空预器前置灰斗输灰系统介绍
神华国能哈密电厂为4×660MW国产超临界空冷燃煤发电机组。锅炉为上海锅炉厂生产的2236t/h超临界参数变压运行螺旋管圈直流锅炉,单炉膛塔式布置、四角对冲正反切向燃烧、摆动喷嘴调温、一次再热、平衡通风、全钢架悬吊结构、紧身封闭布置、固态排渣。辅控输灰系统采用新华DCS操作系统。
机组空预器前置灰斗输灰系统采用正压式浓相气力除灰系统。输送用压缩空气为0.6-0.7Mpa。该机组在脱硝催化剂层出口和空预器入口之间设置4个灰斗,A、B侧各2个灰斗,位于锅炉13.7m平台,接收储存锅炉垂直烟道的沉降灰。
每个灰斗设置1个料位计,位于灰斗垂直高度的2/3处,料位计为射频导纳式。在每个灰斗下各设置一个仓泵。A/B侧2个仓泵,包括压缩空气进气阀、补气阀组构成一个输灰系统。
空预器前置灰斗A、B侧输灰系统共用一根输灰母管,输送至粗灰库。A、B侧输灰程序交替运行,A侧输灰完毕后,B侧输灰开始进行。输灰母管设置一路泄压管道。输灰管道堵管时,可以通过泄压管道将灰气排至灰斗内。在正常运行状态下,该机组空预器前置灰斗输灰系统的输灰设计出力为3.0t/h。
空预器前置灰斗气力输灰系统输送过程分为三个阶段。
进料阶段:输送系统投入运行后进料阀打开,物料自由落入泵体内,当料位计发出料满信号或达到设定时间时,进料阀自动关闭,随后开始输送阶段。
输送阶段:出料阀打开→小助吹阀组打开→进气阀组打开→补气阀组打开,输送开始,仓泵内物料逐渐减少。
吹扫阶段:当泵内物料输送完毕,压力下降到等于或接近管道阻力(关泵压力)时,补气阀组、进气阀组、小助吹阀组依次关闭,然后出料阀关闭,从而完成一次输灰循环。
二、空预器前置灰斗输灰运行现状
该机组自投产后,空预器前置灰斗输灰系统运行良好。空预器前置灰斗输灰是自动程序控制输灰,正常情况下根据PLC控制自动输灰,无须人为干扰。输灰系统完成一次输灰过程需要时间大约4-5min,输灰压力为0.25MPa左右,进料时间为30s,灰斗落灰顺畅。输灰压力曲线平滑,类似抛物线形状,如下图2-1所示:
图2-1输灰曲线图
随着机组运行小时数增加,输灰管道受飞灰磨损严重频繁泄漏,经常停运检修。且空预器前置灰斗输灰管道输灰压力增加,最高为0.6Mpa,输灰系统完成一次输灰过程需要时间7-8min。大大降低了输灰频率。同时输灰管道频繁堵管,影响输灰频率,输灰曲线如下图2-2所示:
图2-2
灰斗由于系统设计原因导致落灰不畅,不能正常落灰,种种原因导致灰斗灰位不断累积上升,触发灰斗高料位报警。
灰斗高料位报警后,运行人员精心调整,检修维护全力配合,仍然无法使灰斗灰位下降。灰斗灰位不断积累升高,越过空预器入口挡板,进入空预器,可能导致空预器差压升高,烟风系统阻力增大,会严重威胁机组安全稳定运行。
三、空预器前置灰斗料位高原因分析
3.1空预器前置灰斗输灰系统设计缺陷。
与机组静电除尘器下灰斗相比较,空预器前置灰斗没有设置气化风板和气化风管道,没有设置灰斗电加热器。灰斗气化风的作用是将进入灰斗内部的灰处于流态化,使灰很容易地从灰斗内排出,同时防止灰板结。灰斗加热器使灰保持一定温度,防止灰温度低板结。随着灰斗灰位不断累积,在无法及时输送的前提下,积灰会逐渐堆积在下灰口,且积灰颗粒较粗,由于没有气化风,积灰会逐渐板结,从而造成落灰困难。
仓泵没有设置排气管道和阀门。由于输灰管道输送媒介为压缩空气,每次输灰过程结束后,仓泵内会残留一定压力的压缩空气。在仓泵进料之前,必须将仓泵内的压缩空气排出,才能使灰顺利落入仓泵。由于仓泵没有排气阀,在相同的进料时间内,仓泵的落灰量时多时少,基本没有确定性。运行人员需要在现场通过敲打仓泵来判断落灰量,帮助监盘人员增减进料时间,给运行调整带来很大困难。
另一方面,由于空预器前置灰斗A、B侧输灰系统共用一条输灰母管。A侧系统输送完毕后,B侧才开始输送,不能同时输送。这样设计,在单位小时内,就造成了整个系统输灰能力降低。若输灰母管因泄漏或出料阀故障检修时,必须将A、B侧输灰同时停运,这样停运时间越长,灰斗积灰会越多。
3.2输灰管道频繁堵管。
该机组空预器前置灰斗仓泵出口至灰库入口的管道长度为485m,输送高度为32m,输灰管道90度弯头约15个,45度弯头约2个。经过现场检查分析,仓泵落灰量超过仓泵容积的1/2时,输灰始端压力为0.4-0.5Mpa,输灰时间较长,大约8min左右。管道堵管时,压力高达0.6Mpa,输灰时间超过15min,即为堵管。单位小时内只能完成6-7次的输灰循环。
按照飞灰堆积容重0.75t/m3,仓泵容积为0.5m3计算,每小时完成6次输灰循环,单位小时内系统输灰量大约为2.25t/h,小于设计出力。
3.3锅炉燃煤灰分增加。
该机组燃煤采用高碱劣质褐煤,热值低,灰分高。机组投产初期,在BMCR工况下,燃煤量为420t/h,化验灰分含量为16.75-23.01%。空预器前置灰斗积灰量为1.93t/h。
随着机组运行,煤质发生变化,在BMCR工况下,燃煤量最高为470t/h,化验灰分含量为30.04-32.58%,空预器前置灰斗积灰量为2.82-3.0t/h。对比同一负荷下灰分增加约46.1%。按照飞灰堆积容重0.75t/m3,仓泵容积为0.5m3计算,每小时完成6次输灰循环,单位小时内系统输灰量大约为2.25t/h。单位小时内输出能力小于产生的灰量。
四、空预器前置灰斗料位高解决办法
4.1检修人员在仓泵顶部加装了临时手动排气阀。每次灰斗开始落料时,检修人员必须将排气阀打开,将仓泵内残余的压缩空气排出,落灰完毕后,将排气阀关闭。落灰量明显增大,对灰斗料位进行测量,灰位有所下降。
4.2加装临时排气阀后,落灰效果明显。但是,因为管道输灰量大,输灰管线较长,导致管道经常性堵管。于是将进气管道的节流孔板进行更换,将节流孔尺寸由Φ5增大为Φ7。进气量增大,管道堵管频率降低。增加进气量带来了一个问题就是,管道因飞灰磨损而泄露。通常,每天有2次以上因输灰管道泄漏而被迫停运检修。
经过运行和检修两方面的精心配合,灰斗料位有所降低,料位报警消失。但是,增加了机组的运行压力和维护负担。因此,趁机组检修期间进行输灰增容改造迫在眉睫。
五、空预器前置灰斗输灰系统增容改造
利用机组C级检修期间进行输灰增容改造。
5.1原设计为A、B侧公用一个输灰管道,现增加一路输灰管道至粗灰库,同时在新增的输灰管道上增加一路泄压管道,接入对应灰斗上部。增加一路辅助吹扫管道及阀门。保证A/B侧能够同时独立输灰,提高输灰能力。
5.2对输灰程控进行了改造。
5.2.1进料阶段:输送系统投入运行后排气阀和进料阀打开,物料自由落入泵体内,当料位计发出料满信号或达到设定时间时,进料阀自动关闭,随后排气也自动关闭。
5.2.2输送阶段:出料阀打开→小助吹阀组打开→进气阀组打开→补气阀组打开,输送开始,仓泵内物料逐渐减少,输灰压力开始上升。
5.2.3吹扫阶段:当泵内物料输送完毕,压力下降到等于或接近管道阻力(关仓泵压力)时,补气阀组、进气阀组、小助吹阀组等关闭,然后出料阀关闭,从而完成一次输灰循环。
5.3在每个仓泵顶端安装排气管道和气动阀。排气管道接入该灰斗的最高处,将空气排入灰斗内部。同时将阀门开关信号接入DCS控制系统,由运行人员远方控制开关。
改造完成机组投运后,运行效果显著:
(1)解决了灰斗落灰不畅的问题。仓泵在排气的作用下,灰斗落灰顺畅。进料时间为30s左右,仓泵基本落满灰。减少了运行人员反复调整进料时间的负担。
(2)系统输灰能力提高。输灰系统完成一次输灰过程需要时间大约4-5min,输灰始端压力0.25-0.3MPa,末端压力0.04MPa。A、B侧可以实现同时输送,单位小时内能够完成12次的循环,系统输送能力显著提高。输灰堵管频率降低,输灰压力曲线平滑,如下图5-2所示:
图5-2改造后输灰曲线图
(3)因改造后输灰堵管现象减少,输灰始端压力降低,所以管道磨损泄漏事件减少,为检修维护提供便利。
结语
空预器前置灰斗输灰系统增容改造弥补了系统原设计的缺陷,为灰斗顺利落灰提供了便利,提高了空预器前置灰斗的输灰能力,满足了机组满负荷阶段输灰能力的需要,改造后效果显著,可以为其他3台机组增容改造提供实践基础和经验总结。
参考文献:
[1]李培荣,李金伴.发电厂除灰控制技术化学工业出版社,2006.