某矿山高位溜井卸矿站除尘工艺探讨

(整期优先)网络出版时间:2019-10-20
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某矿山高位溜井卸矿站除尘工艺探讨

朱德才谢桂芳

(紫金矿业集团股份有限公司,福建上杭364200)

摘要:福建某矿山铜矿开采,井下部分系统采用电机车转运,在卸矿过程中产生的大量冲击性粉尘,导致运行巷道充满了呼吸性粉尘,严重影响矿井职工的身心健康。为了有效控制卸矿过程中的冲击性粉尘,在分析矿石溜井的产尘机理和特点的基础上,采取卸矿过程中同步补充细水雾,并强化运输巷道的通风条件,在未实行大规模投资条件下有效控制了粉尘,实现卸矿5分钟后,粉尘浓度达2.0mg/m3,该技术措施可为其他矿山企业防治溜井防尘提供参考和借鉴。

关键词:矿石溜井;冲击性粉尘;细水雾;控制措施

1引言

福建某矿山,井下部分子系统采取溜井—电机车转运—矿石溜井—皮带运输工艺,矿石溜井在卸矿过程中产生大量冲击性粉尘,污染作业环境,严重危害劳动者的健康。该系统从2015年开始启用,前期采取抽风外排除尘方式,效果一直不理想。该如何采取有效的防治措施降低卸矿过程中产生的冲击性粉尘浓度,对该矿山来说已是迫在眉睫的问题。本文主要研究了矿山开采过程中,卸矿溜井中冲击性粉尘产生的主要机理,并结合矿山实际给出了防尘综合措施,为矿山溜矿井粉尘治理提供参考。

2矿石溜井冲击性粉尘产生机理

利用溜井下放矿石是矿山的一种节能运输方式,已在金属矿山得到广泛应用。

在矿山生产过程中,尤其是装、卸矿石时,由于受到溜井壁的限制,破碎的矿石在下落过程中将压缩溜井内的空气,形成类似于活塞的运动。同时随着矿井开采深度的增加,部分溜井在卸矿过程中放矿落差可以达到几百米。此时如果没有任何降尘措施,会使主溜井内的空气急剧压缩并产生相当大的动压,进而生成强大的冲击风流,风流夹带着粉尘通过支岔溜井和卸矿硐室溢出井外,造成空气污染,见图1。溢出卸矿硐室的气流携带大量的冲击性粉尘,造成卸矿硐室附近区域空气严重污染,同时由于巷道内通风风向问题,时常会有部分污风随风流窜入生产巷道,造成井下生产区域内空气污染。因此,溜矿井粉尘也成为井下尘源之一[1]。

3防尘措施探讨研究

3.1风机抽尘捕尘

该系统在设计时,采取矿石溜井卸矿站矿仓内设置风道,卸矿站周边设置轴流风机-旋风除尘器抽尘捕尘的方式,效果极不理想。矿石在卸矿过程中,只有极少部分粉尘经风道被轴流风机捕作,大部分粉尘随矿石溜井气流返喷,从卸矿站周围喷射,瞬间造成卸矿站周围聚集大量粉尘,瞬时浓度达40mg/m3。

该矿也曾考虑在车厢上方加装吸尘罩、吸尘风管,吸尘罩内装干雾喷嘴,除尘室内安装一套干雾抑尘系统、云式除尘系统,将扬起的粉尘抑制在吸尘罩内,并引至云式除尘器内沉降的综合方案。主要方案内容:1)在卸矿坑上方搭起吸尘罩,尺寸略大于车厢;2)吸尘罩内部布置一圈干雾抑尘喷嘴;3)吸尘罩与车厢的空隙布满橡胶挡帘;4)由吸尘罩上方引吸尘风管到云式除尘器入口;5)安装干雾抑尘设备、云式除尘器、风机,连接管路;6)安装控制系统。

但该方案投入预算260万元,现场空间受限,安装难度大,且轴流风机功率达160KW,风流达6万立方/小时,运行能耗太大,运行过程中噪音太大等等。

3.2减少冲击气流

由于溜井高差达450米,在生产过程中发现,一旦井存较低,冲击粉尘瞬时达60-100mg/m3。为减少卸矿冲击气流的影响,在确保正常生产的情况下,可以适当提高主溜井的贮矿高度,一般为溜井深度的2/3-4/5。此措施可大量减少冲击气流量,大幅减少气流返喷。

运行过程中也可控制每次卸矿量,减少每次连续卸矿量或者延长每次卸矿所用时间,也可减少冲击气流的强度,减小粉尘污染。

该措施有一定的效果,但要求井存较高,生产中控制难度较大。可实现粉尘浓度在5-10mg/m3,但仍然无法实现现场粉尘浓度达到职业卫生健康的要求。

3.3卸矿过程补充水雾及巷道强化通风联合措施

由于细水雾在除尘领域应用广泛,因此其技术成熟,实施难度较小;同时细水雾相比洒水除尘,所用水量小,可以节约水资源,同时减小矿石因水而增加的黏度,利于矿石转运;细水雾粒径小,与空气接触面积大,蒸发率高,能使含尘区水汽迅速达到饱和,吸尘能力强。因此采用细水雾能满足改善粉尘湿润性所必需的水蒸汽条件,并完成对粒径10μm以下的呼吸性粉尘的迅速捕集。

生产过程中产生的冲击性粉尘的粒径各不不同。对于呼吸性粉尘,通过细水雾可以实现控制,但是对于粒径较大的粉尘,细水雾降尘效果不良。实践证明,在卸矿站内部安装不同角度的细水雾补水喷头,水雾压力控制在5MPa,喷头孔径控制在0.15mm-0.2mm,可实良好除尘效果,方案示意图见图3。水雾在卸矿过程中打开,初期水雾随矿石一同被吸入井筒内部,相互混合,后期水雾被冲击气流返喷,湿润冲击粉尘,粉尘被水雾包裹后,迅速沉降。

该方案水泵投资10.5万元,其它配套设施投资0.8万元。

单一的补充水雾,可加强粉尘的沉降,可将粉尘浓度抑制在5-6mg/m3。但若巷道通风不良,卸矿过程中类似活塞运动,不停搅动巷道内沉积的粉尘,导致巷道风流紊乱,仍然无法实现粉尘浓度低于2mg/m3的目标。

为保证风流稳定,巷道末端应有通风措施,风流强度控制在1.0-1.5m/s。可有序地将风流稳定交换,实现新鲜风流补充进卸矿站,并排出巷道内水雾包裹的粉尘。如此补充水雾及排风措施联合,可迅速实现卸矿站粉尘浓度在5分钟之内低于2mg/m3的目标。

4结论

针对类似作业模式的矿山,在溜矿卸载站除尘中可以采用以下技术措施:

1)尽可能提高主溜井的贮矿高度,降低矿石冲击高度,能极大地减少冲击气流,降低粉尘浓度。

2)采用在卸矿口安装细水雾喷雾系统进行降尘,可以节约水资源,同时降低

增加粉尘湿度,能使粉尘迅速沉降。

3)机车通行巷道必须要求较好的通风条件,风流达1.0-1.5m/s,可迅速置换气流,实现卸矿站粉尘浓度5分钟之内低于2mg/m3的目标。

参考文献:

[1]杨凯,吕淑然.铜兴公司卸矿溜井冲击性粉尘治理研究[J].有色金属(矿山部分),2013,65(02):68-70.

[2]刘伟强,姚银佩,王志,李印洪,谭浪浪.深溜井卸矿高压气流粉尘治理技术研究[J].科技创新与应用,2016,7:144.

[3]张晓铜,贾安民.冬瓜山铜矿井下卸矿站综合防尘研究[J].现代矿业,2010,492(04):92-93.

[4]宫锐,石长岩,康国朋.红透山铜锌矿多中段高溜井卸矿粉尘治理工艺[J].有色金属(矿山部分),2012,64(06):92-95.