凝结水系统泄漏原因及解决建议

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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凝结水系统泄漏原因及解决建议

杨立新何博文胡婉玫莹

中石油克拉玛依石化有限责任公司克拉玛依834000

摘要:通过对某装置凝结水系统弯头频繁穿孔泄漏的现象进行分析,确定凝结水系统泄漏的主要原因是冲刷腐蚀。提出了相应的解决方案,以供参考。

关键词:凝结水;弯头;冲刷腐蚀

1引言

某公司18万/年苯抽提装置,3.5MPa蒸汽主要用作减温减压成2.2MPa蒸汽给换热器加热,换热后的凝结水送出装置。不到一个检修周期内,凝结水系统中弯头管件发生泄漏20余次(主要集中在各再沸器出口管线和凝结水主线)。由于系统工艺存在缺陷,冲刷减薄泄漏的部位采取了带压堵漏或包焊等措施,给装置平稳生产带来了一定的安全隐患。

装置凝结水系统泄漏的问题变得尤为突出,有效的解决该问题,一方面可以有效的消除装置安全隐患,另一方面对提高装置经济效益也有一定的促进作用。

2泄漏分析

3.5MPa蒸汽从厂区总管来,与厂区总管来的除氧水在减温减压器中减温减压为2.2MPa蒸汽,然后经过抽提塔底再沸器E-3104、溶剂回收塔底再沸器E-3106、白土罐加热器E-3018、溶剂再生塔E-3109进行换热,换热产生的凝结水与1.0MPa蒸汽凝结水共同进入凝结水回收系统PK-3101。在凝结水罐D-3120闪蒸0.4MPa蒸汽,进入蒸汽管网,罐底部的凝结水送出装置。流程示意图如下。

通过对凝结水流程、冲刷原理、受力影响等方面进行分析,凝结水线弯头冲刷减薄泄漏的原因主要是装置凝结水温度较高(均在150℃以上),进入凝结水罐前,弯头处压力降低,管线内气液饱和状态的凝结水部分液体汽化,对弯头持续集中冲刷腐蚀。主要影响因素有以下三个方面。

(1)弯头受力因素

弯头角度越大,冲刷作用也就最强,而直管内流体对管壁无压力,即无冲刷作用。冲力的大小与流体流速和管内压力成正比。即流速越快,冲力越大,介质对管壁的作用力就越大,对材料的冲刷腐蚀就越严重。随着曲率半径的增加冲蚀程度先减弱后缓慢增加,在R=3d时对管道的冲蚀最弱。

(2)气液共沸因素

装置内凝结水流程存在一定的缺陷,2.2MPa蒸汽的饱和凝结水(压力约为1.2MPa)直接进入0.4MPa凝结水回收系统。由于压力差较大,高压饱和凝结水在流动过程中部分汽化,内部会产生气泡,气泡主要集中在流体内部。气泡在流体的夹带下会产生气泡冲刷腐蚀,这时会使冲刷腐蚀变得严重。气泡在流体中部很难与管壁发生碰撞,但进入弯头部位后,流场变得复杂,气泡随着流体运动,与管壁碰撞溃灭的概率增大,气泡爆破处会推动一束流体冲向管壁表面。由于气泡破裂时产生的冲击波压力可达40MPa,形成的高速射流,不仅破坏金属保护膜,引起塑性变形,消磨金属晶间原子、甚至撕裂金属粒子,使弯头管件减薄泄漏。

3解决方案

通过以上分析,采取相应措施,控制凝结水系统中汽水共存现象,强化易冲蚀部位,可以有效的解决凝结水系统泄漏问题。

3.1弯头材质和型式的选择

选用耐蚀性更优质的钢材,如304不锈钢。由于304不锈钢的韧性和抗拉强度优于20号钢,更为重要的是304属于奥氏体不锈钢,具有很强的材料加工硬化的特征。对易穿孔的碳钢弯头(20号钢),可更换为耐蚀性较好的304不锈钢。凝结水对弯头肘部内壁的冲刷,基本是一个物理的过程。冲刷过程中304不锈钢弯头内壁表面塑性有所下降,但在冲刷集中部位,形成一层光滑而致密的耐磨层,强度有所提高,可以有效提高弯头的耐冲蚀性能。

采用特殊弯头,如带防磨腔的弯头、双重套管弯头、带衬板的弯头等。

3.2凝结水系统优化

(1)提高凝结水系统背压,降低凝结水管道中气液共沸程度。可考虑提高凝结水罐压力,但需要考虑凝结水回收系统设计压力及各再沸器换热面积。

(2)凝结水流程优化。针对原凝结水流程存在的不足,可以对凝结水流程进行优化调整。在2.2MPa蒸汽凝结水流程中,增加1.0MPa蒸汽闪蒸罐,罐顶产生1.0MPa蒸汽,罐底凝结水进入凝结水回收系统。流程示意图如下:

以上优化调整不仅能降低2.2MPa蒸汽凝结水管道压差,减小气液共沸,同时闪蒸的1.0MPa蒸汽可以作为装置伴热、消防蒸汽使用,降低装置蒸汽消耗,提高经济效益。

(3)由于各再沸器等凝结水进凝结水主线设计没有阀门,在处理凝结水弯头泄漏时,不能对泄漏部位管线进行更换(若更换,需要切除装置凝结水系统,装置必须停工),只能采取带压堵漏等方式,非常被动。可以考虑在凝结水各分支进主管线前增加阀门,在处理泄漏时,可单独切除,不影响装置运行。

3.3强化管理,事先预防。

在日常设备维护工作中,对容易穿孔部位的弯头加强监控,定期进行监测,估算出冲蚀减薄率,在减薄到一定程度后,事先在冲蚀部位进行焊补,待管线能进行工艺切出时再更换弯头,减少带压堵漏的发生。

4结论

(1)可以通过对凝结水线弯头材质升级或型式更换,提高耐冲蚀性能,延长运行周期。

(2)为消除气液共沸对凝结水管线的影响,建议对凝结水系统进行优化调整,如提高背压;确保换热器换热效率;增加2.2MPa蒸汽凝结水闪蒸罐,闪蒸1.0MPa蒸汽,降低凝结水管道压差等。

(3)建议在凝结水各分支进主管线前增加阀门,可以在分支泄漏时单独切除处理,不影响装置运行。

(4)建议在日常生产管理中对容易穿孔部位定期监测,提前采取补焊等措施。

参考文献:

[1]李强,唐晓,李焰.冲刷腐蚀研究方法进展[J].中国腐蚀与防护学报,2014,34(05):399-409.

[2]朱娟,张乔斌,陈宇,张昭,张鉴清,曹楚南.冲刷腐蚀的研究现状[J].中国腐蚀与防护学报,2014,34(03):199-210.