(国网天津电力检修公司运维中心天津300450)
摘要:本文通过某主变低压侧绝缘管母线设备故障,分别针对故障产生原因及发生的经过进行详细阐述。为了避免类似事故的发生,提出针对性的防范措施。以及在运维工作过程中需要注意的事项。
关键词:变电站;绝缘管母线;变压器;绝缘;防范措施
一、前言
绝缘管母线是由电缆纸浸渍环氧树脂作固体绝缘材料,绝缘母线的导体为铜(铝)管,接线端子为平板型。主要应用于变电站等代替裸母线、封闭母线及电缆。适用于紧凑型变电站、地下变电站等,为减少占地面积,运行可靠。工程所需绝缘管母线长度大于单根固定长的母线时,用多根母线加一个或者多个连接装置连接而成,连接装置用于屏蔽母线段之间连接处外漏金属件的高电位。因此,母线设备在保证质量上起到举足轻重的作用。随着电力事业的发展,大容量变电站的不断出现,传输电流不断增大,对供电的质量要求也越来越高。一旦绝缘管母线发生故障,相关电力设备将会遭受损伤,影响变电站的安全运行、供电的可靠性,甚至给社会带来严重影响。而绝缘管母线是为了适应变电站容量不断扩大,低压侧出线电流不断加大而开发的新型母线系列产品。本文通过一起变压器低压侧绝缘铜管母线设备故障进行分析,总结教训和经验,并提出一些预防措施。
二、主变低压侧绝缘管母线接地故障
某某220kV变电站1号主变低压侧从301-2隔离开关至301开关柜底部为35kV绝缘管母线,共分为3段,301开关柜出线第一段绝缘母线为ABB开关柜配套设备,由大连第一互感器(大一互)生产,剩余两段绝缘母线由上海产联公司生产。其中,大一互铜管为密封设计,上海产联为通风设计。如图:
事后对故障B相绝缘母线接头进行拆解,拆卸下大一互绝缘母线、屏蔽套筒以及连接用铜质软连接,发现软连接部分烧伤严重,并且有明显铜锈痕迹。两个厂家的绝缘管母线,通过屏蔽筒进行连接,屏蔽筒内壁为等电位屏蔽层,通过等电位弹片与导电铜质软连接(高电位)连接,形成高电位屏蔽。连接方式为接触式连接,利用屏蔽筒自身的重力使屏蔽弹片压接在导电铜质软连接表面。
三、原因分析:
1、设计因素
设计之初,没有充分考虑两个厂家的设计理念,大一互铜管为密封设计,上海产联为通风设计,在接头设计存在差异,且在前期的技术沟通方面双方均为考虑,致使安装后潮气从产联母线导电铜管进入接头,且无法自然散出,端头连扳、铜质软连接均出现锈蚀。另一方面,接头内潮湿,加速局放,破坏绝缘母线、屏蔽筒绝缘,助推了故障发生。
2、安装工艺因素
首先,在设备安装过程中屏蔽筒等电位弹片与铜质软连接接触不良,产生悬浮电位,发生局部放电。局放的积累,破坏放电处屏蔽筒绝缘,导致铜质软连接对屏蔽筒低电位绝缘层放电。
其次,屏蔽筒密封没有做好。热塑过程中火候没有掌握好。
3、环境因素
35kV绝缘管母线在电缆层内,经历雨季、桑拿天气等潮湿季节,再加上两个厂家的结合部位设计理念的不同,在这些因素的作用下,绝缘表面将发生腐蚀。在强电场同时作用下,沿面放电会产生,足以引起材料分解的高温,从而成为绝缘表面腐蚀的主要原因。
环境因素对绝缘内部造成的劣化主要是其受潮。绝缘受潮后,其绝缘电阻减少和介质损耗将增大,从而有可能引起热击穿。对于容易受潮的绝缘而言,环境温度和湿度的联合作用是引起其老化的重要因素。由于水分是强极性液体,绝缘受潮后其介电常数也将增加。
四、防范措施:
为彻底消除隐患,避免同类事故的再次发生,采取以下防范措施:
1、利用此次事故主变停电期间,对低压侧绝缘母线进行更换,更换为统一厂家,避免由于厂家设计理念不同导致的屏蔽筒受潮。
2、严把制造工艺及交接验收质量关。对新建未投产的管母加强制造过程、出厂试验的见证力度,加强对施工单位现场安装、交接试验的监督,对不合格的设备坚决拒绝接收,并限期要求设计单位及施工单位配合进行整改或更换。
3、在日常巡视中,加强运行中管母的红外测温,特别是负荷高峰期及雷雨潮湿季节。通过定期或特殊检查,及时发现设备的异常和缺陷,把故障消灭在萌芽状态。
4、严格执行预试规程。结合主变停电计划,加强对管母的试验。对新投运(投运时间不超过一年)的设备,在投运后应尽可能早地安排预试计划进行投运后首次试验。
5、试验条件允许的可考虑对运行中管母进行带电局部放电检测。
参考文献:
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