东莞市永明水电安装工程有限公司广东省东莞市523290
摘要:水电站立式水利轮机组尾水肘管的安装和故障排除,对于水电站的工作效率具有十分重要的影响。本文通过工程案例分析的方式,对安装和调试过程中的控制工艺进行了分析。首先,简单概述了工程项目的基本情况;随后,分析了其中存在的问题以及问题产生的原因;最后,探究了具体的安装控制工艺,希望能为该领域关注者提供有益参考。
关键词:水电站;立式水轮机组;肘管;斜向布置
引言:随着我国国民经济的发展以及科学技术水平的提升,国内水电站的管理工作,尤其是系统内部设备的安装和调试等方面,得到了社会各界的广泛关注。水电站立式水利轮机组尾水肘管的安装和质量控制,是水轮发电机组安装中的重要环节。尾水肘管的安装和质量,会直接影响到机组的振动、空蚀和出力情况。
一、工程概况
某地区的水电站水力发电机组的型号为SF100-32/8250,水轮机的型号为HLD257-LJ-367.5,该型号的水电机组是由我国东方电机厂制造。额定水头为80m,吸出高程为-6m,效率为91.92%。电站一次主接线采用了发变组单元的形式,经过三台主变升压之后,电能会被传送到220kV的双母线当中,之后再由三条220kV的线路,接入到系统当中,分别被送到区域内部的多个变电站中[1]。
二、存在的问题及原因分析
(一)存在的问题
机修小组在日常工作中,例行对该水电站当中的2号机组进行检查,发现该机组尾水肘管和混凝土连接部分存在部分钢板剥落问题。剥落部分呈现出撕裂状,围绕在整个洞壁周围。其中仅有四分之一保持完好,其余部分最大剥落宽度达到了1.2m,平均剥落达到了0.7m以上。管壁下方的锚杆在长期的使用中,已经被水流冲掉。尾水肘管是由钢板焊接成的整体,剥落部分的钢板残留部分已经明显翘起,管壁下方的混凝土受到了水流的强烈冲击,已经明显地影响到了机组整体的安全性和使用效率,需要进行妥善地处理[2]。破损的具体情况如下图所示:
图1机组尾水肘管破损示意图
(二)原因分析
上述问题得到了当地水电站管理部门的高度重视,在较短的时间内组织了专家团队,对2号机尾水肘管的撕裂情况进行了现场勘查,并且召开了专题会议,对出现此种问题的具体原因进行了系统分析,经过了密切商讨提出了如下意见:经过现场勘查,发现2号机组尾水肘管撕裂钢板的后壁混凝土位置,没有出现蜂窝状,位置也没有在钢板的焊接处。对此,专家提出,2号机组尾水肘管钢板撕裂的主要原因是混凝土不密实,也有可能是机组AGC运行时,负荷调节较为频繁导致的。机组尾水肘管钢板的薄弱位置,长期在水流的冲刷作用下,出现了严重的撕裂现象。进而导致了此类问题产生。此外,2号机组尾水肘管的焊接质量较差,锚筋数量较少,机组尾水肘管末端的钢板和混凝土在对接时,没有进行封口,也会导致钢板出现明显撕裂。
三、安装控制工艺
为了解决机组尾水肘管的撕裂问题,需要对其进行重新安装施工,在安装控制时要需要遵守相应的施工原则,合理地选择施工方案。
(一)施工原则
在明确了该水电站机组尾水肘管问题和处理需求之后,根据重新复核的2号机组尾水肘管受力情况和水电站现场的施工条件,制定了《某水电站2号机组尾水肘管钢衬修复施工方案》。根据拟定的施工方案,要求尽可能不要损伤原本的混凝土衬砌以及其他主体受力结构,以此为原则全面恢复原本的技术状态,同时延长机组整体的耐久性[3]。
(二)施工方案选取
1钢衬切割
2号机组尾水肘管损坏的部分最宽为1.2m,最窄为0.7m,要将损坏的部分使用氧割的方式割齐。沿着钢衬位置进行切割,可以形成一条U形槽,深度控制在13cm、宽度为10至15cm。锁口钢板为1.6cm厚,宽度为12cm,将其嵌入到U形槽内部,可以将钢衬相接处进行满焊。锁口钢板的长度为60cm至120cm,宽度为12cm,在进行焊接之前,要将钢衬边缘和锁口钢板的边缘打磨成为陂口,满足吻合标准。在槽内钻孔当中,插入直径为2.5cm的II级锚杆,将锚杆和锁口钢板进行焊接固定,增强U形槽内的环氧砂浆体和衬砌混凝土粘结的可靠性,将U形槽用环氧砂浆进行封堵。
2钢板封锁
进行钢板封锁,将钢衬和混凝土衬砌之间存在空鼓的部位,以及钢衬恢复的部位进行化学灌浆,从而彻底地消除空鼓问题。化学灌浆操作中,可以采取灌浆孔或者灌浆管的方法。在每一层施工中,根据钢衬脱空检查的具体情况,明确分区布置灌浆孔的方法。环周孔间距30cm至50cm左右,面积较小的单个灌浆区域最少需要钻孔两个,分别作为进浆管和排气管的位置。灌浆孔进浆管和排气管要使用ф1.5cm、长度为15cm的镀锌管。对灌浆孔的通畅性进行排查,对焊接进浆和排气管进行检查,有利于减少施工失误。检查时,可以利用施工现场压缩空气法进行灌浆孔吹洗,排除管内的灰尘杂质和积水。
3焊接修补
在对机组尾水肘管进行焊接操作时,工作小组的技术人员,采用了国产CHE507型号的焊条,利用手工直流焊机进行焊接操作。将焊条烘烤使温度达到350℃至400℃,保温控制120℃左右。在进行焊接操作时,主焊缝由六名施工人员进行分段对称焊接。分段长度为50cm,共分三次焊满。针对局部间隙过大的焊缝,要采取长焊施焊工艺;对于局部错牙较为明显的问题,要先进行矫正,如果矫正无效可以采取焊缝施焊处理;对于个别焊缝来说,可以在背缝位置贴上扁钢,主缝进行单边堆焊。在这一过程中,要注意扁钢不能去除。根据水电站的实际需求,在所有的焊缝位置均采用了焊缝背面清根操作。在对缺陷进行处理时,将可以采取Y型施焊处理方式。
4定位安装
定位安装时,机组尾水肘管两侧需要进行钢墙支撑。因为机电安装中,混凝土交面没有浇筑侧墙,增加了机组尾水肘管安装的难度,所以专家组提出了可以采取机组尾水肘管两侧钢墙支撑的方法,减少安装的阻力。根据水电站立式水轮机机组的设计需求,结合当地的实际情况,施工小组的工作人员,采取了增设测量控制网点的方法。测量放出2号机组当中的纵深方向的控制点和高程控制点,根据图纸设计要求,放出机组尾水肘管实际中心,画出尾水管的坐标系。利用四个可承载5吨的导链吊装肘管端,便于随时对其进行调整。根据每个肘管段的实际尺寸,在进水口方向放出本体中心,再对中心和高程进行调整,按照实际的需要进行焊接和加固。尾水肘管的安装操作,要满足进口设计的圆度、设计高程、机组轴线的同心度等,同时还要满足肘管出水口水流方向和设计的高程,确保足肘内部流到光滑顺畅。在安装时,如果前三节肘管的底部出现了“鱼背”现象,整体上表现出小波浪形,则需要进一步仔细检查,避免在安装之后再次出现质量问题。
总结:综上所述,水电站立式水轮机组尾水肘管的安装和控制,对于水电站整体的运行状态和工作效率等方面,都有着重要的意义。相关领域的工作人员在实际的工作中,要充分地认识到该环节所产生的作用。严格地按照施工控制管理原则,进行机组尾水肘管安装和控制操作。此外,在进行施工工艺选取和施工方案的制定中,同样也要遵循科学发展的原则,进行钢衬切割、钢板封锁、焊接修补和定位安装。
参考文献:
[1]李胜.九里沟水电站立式水轮机导轴承和主轴密封的技术改造探索[J].中国水能及电气化,2018(06):29-32.
[2]杜芝鹏.立式水轮机水导轴承轴瓦结构分析及其工艺研究[J].东方电气评论,2017,31(03):47-51.
[3]唐晓凤.关于立式水轮机导水机构端面密封形式的介绍[J].科技风,2014(08):11.