长江大学2011级宋永
摘要:近几年决胜利油田区块大尺寸井眼日益增多,但大数大尺寸井眼机械钻速较慢,本文针对本公司施工的大尺寸井眼钻井特点、难点进行了分析,找出钻井速度慢的原因,对引起的原因进行了研究,从而改变钻进参数、钻具结构和钻井液体系,来提高机械钻速。通过试验总结完善形成了一套新的施工技术方案。经229口井的运用证明,该技术方案使大尺寸井眼钻井速度有了大幅度的提高,施工周期得到了明显的缩短。为胜利油田今后大尺寸井眼施工方案的制定,实现优质快速钻井提供了技术依据。
关键词:胜利油田;大尺寸井眼;刮壁器;水力破岩;跳钻胜利油田多数地区上部井段泥岩极易吸水膨胀,造成井眼缩径,一般地层压力系数在1.00左右。下部泥页岩水敏性强,易垮塌及剥蚀掉块,中间还有断层及不整合面,下部地层压力一般在1.35以上,有的甚至超过1.50。由于随着胜利油田对深层的开发和地层因素,井身结构越来越复杂,需要下技术套管的井在不断增加。胜利油田在井身结构方面已形成比较成熟的方案,采用最多的是Ф311.1mm或Ф444.5mm井眼,下Ф244.5mm或Ф339.7mm技术套管。钻井中大尺寸井眼进尺占的比例也在增加。从近几年大尺寸井眼施工情况可看出进尺比例在大幅度增加,该公司每年施工大尺寸井眼口数、进尺和平均井深均有大幅度增加,大尺寸井眼进尺已由2008年全年的35559m提高到2013年的122961m,其进尺占总进尺比例由1998年的8.61%提高到2003年的22.36%。以往井深2000米左右的大尺寸井眼平均机械钻速一般在10m/h左右,大尺寸井眼平均施工周期较长,这些问题不但影响钻井效益,制约钻井的发展,同时也影响勘探开发和综合效益的提高。为此,胜利油田提高大尺寸井眼钻井速度,缩短施工周期是亟待解决的问题。
1.大尺寸井眼施工技术现状本文对2008~2009年本公司大尺寸井眼钻井情况从钻进速度、钻头使用情况、测井成功率、施工周期等方面进行统计分析。可以看出,2008~2009年两年所施工大尺寸井眼平均井深1692米,平均机械钻速9.98m/h,比同期同井段的普通井眼(Ф215.9mm)平均机械钻速25.75m/h低15.77m/h,大尺寸井眼口井平均钻头用量2.20只,平均单只钻头进尺766m,电测成功率82.2%,平均施工周期为17d3h。各项技术指标都较低。较深大尺寸井眼施工速度更慢。可以看出,大尺寸井眼深度超过2000m的几口井各项技术指标更低,平均机械钻速只有8.75m/h,平均口井用钻头为6只,施工周期25d12h,其中河88井用31d8h。较慢的机械钻速延长了裸眼段的浸泡时间,给井壁稳定带来了许多难题。总之,通过对大尺寸井眼技术现状分析,得出胜利油田大尺寸井眼钻井施工技术落后,速度慢,井下复杂多,钻井成本高。必须研究新的大尺寸井眼施工技术方案,提高大尺寸井眼钻井速度,缩短施工周期,降低钻井成本。
2.提高大尺寸井眼钻井速度技术方案2.1研制新型钻头,解决钻头型号单一问题。胜利钻井院开发的胎体大尺寸PDC钻头(P273MF、P273MJ等9种产品)。
目前最常用的为P273MF、P273MJ两种。P273MF的主切削齿是复合片,辅助切削齿是硬质合金柱。硬质合金柱布置在复合片后面,且出露适当低于复合片。这种钻头在软地层钻速不慢,而在硬或夹层中也不会太慢。提高了钻头的稳定性,从而提高了钻头的工作性能。P273MJ采用两种尺寸的复合片,一级切削为较大尺寸复合片,二级切削为小尺寸复合片。二级布置在一级后面,且出露高度低于一级。在使用初期,主要靠大尺寸复合片切削,可获得较高的机械钻速,主要适应2200m左右的深度。
2.2多功能钻具结构。通过多口井对不同钻具结构试验,总结出了比较适合大尺寸井眼的塔式钟摆钻具(Ф311.1mm井眼钻具结构为:Ф228.6mmDC*30m左右+Ф203.2mmDC*40m+Ф308mm(刮壁器)+Ф203.2mmDC*20m+Ф177.8mmDC*30m+Ф127DP;Ф444.5mm大尺寸井眼常采用的钻具结构为:Ф279.4mmDC*30m左右+Ф228.6mmDC*30m左右+Ф440mm(刮壁器)+Ф228.6mmDC*30m左右+Ф203.2mmDC*40m+Ф440mm(刮壁器)+Ф203.2mmDC*20m+Ф177.8mmDC*30m+Ф127DP(对于大尺寸井眼较深的井,刮壁器可加2~3只,第一只距钻头60m左右,最上一只距钻头300m左右)。改变后的钻具结构不同井眼由于增加了Ф228.6mmDC或Ф279.4mmDC,增大了钻具的强度与吊钻时钟摆效果,不但有利于钻头的防斜,而且由于使用大直径钻铤,增加了下部钻具的刚性与惯性,解决了蹩钻和钻头的早期破坏问题。这种钻具结构即适合PDC钻头的小钻压又适合牙轮钻头大钻压钻进。下刮壁器即起钟摆的支点又对钻出的井眼起到再次修复与清砂作用,能使井眼更加规则,上刮壁器能减少短起下钻的次数,并有利于起下钻等作业。
2.3提高水力破岩能力。目前水力破岩能量低的主要原因是:一、受钻机动力、设备及辅助系统限制,泵压不能提的太高;二、钻具内水力损失大。为解决该问题,通过改善钻井液性能,提高钻井液悬浮岩屑和携带岩屑能力,从而降低循环排量,达到提高泵压与降低钻具内压力损耗,增大钻头水眼压降,最终达到提高水力破岩能量。同时采用大内径钻具(一般大尺寸井眼可使用Ф140mm钻杆),降低钻具内水力损失。通过采用优质钻井液体系,把循环排量可降低10~20%,泵压可提高2~3MPa,钻头压降提高3~5Mpa。使水力破岩能量得到提高。
2.4钻头的选取与钻进参数。根据大尺寸井眼井深不同,Ф311.1mm井眼二开选用不同的钻头。对较浅的井眼(1500m左右),选用HAT126或HAT127牙轮钻头,一般一只牙轮能钻完进尺。钻进参数:明化镇以上井段采用钻压140~180KN,循环排量在50~60L/s左右,转盘转速180r/min左右。明化镇以下井段采用180~240KN钻压,循环排量在50L/s左右,转盘转速120r/min。大尺寸井眼深度大于1500m的井,由于一只牙轮钻头钻不完设计井深,可把牙轮与PDC钻头结合使用,也可全部选用PDC钻头。
2.5优选钻井液体系提高井眼的稳定性。优选优配确定了两种钻井液体系。一种是:LS-AOF聚合物防塌体系,其配方为:1%LS-AOF+2%HPAN+0.5%NaOH+2.5%FTJN+3%QS-1。它适应于井深2200m左右的大尺寸井眼,该钻井液体系特点是抑制性强,具有良好的防塌性和悬浮性、较高的动塑比、润滑性、触变性等,能满足2200m左右大尺寸井眼施工的需要。
另一种:硅基聚磺钻井液体系,配方为:1.2%PAM+1%LSAOF+1.5%HPAN+0.5%NaOH+2~3%FTJN+3%FT-1+2%SMP+1%SF-1+3%QS-1。它适应于井深3000m左右的大尺寸井眼,该体系具有良好的抗污染及抗温能力,性能稳定,有很强的封堵和护壁能力,有良好的润滑性、触变性。
3.现场应用W543-x2井设计Φ311.1mm井眼深度2270m,完钻层位沙二段。二开从井深150m选用P273MF钻头,钻具结构为:Φ311.1mmPDC钻头+Ф228.6mmDC*27.56m+Ф203.2mmDC*18.23+Ф308mm刮壁器+Ф203.2mmDC*9.23m+Ф177.8mmDC*28.10m+Ф127DP。采用LS-AOF聚合物防塌钻井液体系,分段钻井液性能见表4。钻进参数为:循环排量50~60L/s、转盘转速170~180r/min、钻压40~80KN、泵压14Mpa。当钻至1380m时在其它钻进参数不变的情况下,钻压增到80~120KN,用3天时间钻至井深2270m,单只钻头进尺达到了2120m,平均机械钻速达到了41.24m/h,最大井斜0.90。本井电测一次成功,下技术套管顺利,无任何复杂情况,从开钻到测完声波施工周期为8d。
4.效果分析通过在不同井深大尺寸井眼技术方案的应用,使单只钻头进尺、机械钻速、电测成功率比以前都有大幅度提高,复杂损失时间和施工周期得到大幅度的降低。2013年与2008年相比,在平均井深增加816m的情况下,单只钻头进尺提高1258m,做到1500m左右的大尺寸井眼用一只牙轮,2700m左右用一只PDC钻头,3000m左右的井用两只钻头钻完进尺,口井平均单井钻头用量由2.20只降到1.24只;平均机械钻速提高13.98m/h,提幅达到140%;电测成功率由72.20%提高到97%,提高24.80个百分点;复杂损失时间由16h/Km左右降到1h/Km;平均施工周期由17d3h降到13d左右。同井深的井相比,施工周期缩短近一半,大尺寸井眼的施工速度已接近普通井眼的速度,经济技术指标提高是显著。