浅析东水西调管线(团城湖取水口至玉泉山泵站段)改移

(整期优先)网络出版时间:2016-12-22
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浅析东水西调管线(团城湖取水口至玉泉山泵站段)改移

唐亚丽

北京禹冰水利勘测规划设计有限公司北京100000

摘要:“园外园-玉东公园”整体环境提升,以南水北调来水为水源,从颐和园团城湖取水送至南旱河、北长河,为园外园-玉东公园地区提供清洁的水源。但园内有两条D=1800东水西调输水管线,因管道埋深较浅,影响到玉东公园湖面开挖,故将东水西调管道改移。本文介绍了东水西调管线(团城湖取水口至玉泉山泵站段)改移存在的问题、改移方案、改移难点及结论。

关键词:存在问题改移方案改移难点结论

为配合“园外园”规划,海淀区正在推进园外园地区景观提升工程建设,生态补水工程范围包括园外园新增水域、河道水面恢复及现有水面生态补水。为部分恢复高水湖、养水湖、泄水湖旧有历史风貌,提高区域水生态功能和水生态景观,根据园外园规划,通过对玉东郊野公园的改造等工程,将南水北调生态用水补充到玉泉山周边地区干涸的河湖中,增强水体的稀释自净能力,改善河湖水量和水质,逐步恢复城市水生态功能。主要需水水域包括园外园地区玉东一、二期湖面等水面。

东水西调管线(团城湖取水口至玉泉山泵站段)位于玉东公园园内南侧。现况输水管道为两条D=1800钢筋混凝土管,管道间距2.8m,管线沿北坞村北向西穿过永丰支渠、玉泉山公路与永丰渠平行走向至玉泉山南侧,向南拐穿永丰灌渠入一号泵站前池。输水管道全线有三处弯道,设置三座检查井,为引水时排气和检查、检修管道使用。管道全长1510.48m,纵坡4/10000,管道出口底高程45.1m。管线穿越少量菜地、苗木,其余均为玉米地,沿线管道开挖深度5m左右。现况东水西调管道在团城湖设计正常水位49.0m、前池水位48.3情况下,引水流量Q现况=4m³/s。

《北京市东水西调工程技术汇编》中P34页中有关于一号泵站的基本参数如下:(1)设计流量4m³/s,反向输水流量3m³/s(2)团城湖水位最高水位49.30m,设计正常水位49.00m,最低水位48.50m(3)进水池水位最高水位48.00m,设计正常水位47.70m,最低水位47.20m(4)后池(即出口调节池)最高水位65.00m,设计正常水位64.00m,最低水位63.00m(5)最大静扬程17.80m,最小静扬程15.00m,设计静扬程16.30m。

1东水西调管线(团城湖取水口至玉泉山泵站段)存在问题

现状管道穿湖段管顶标高为47.4~47.6m、管内底标高为45.5~45.7m,拟建玉东公园景观湖底标高为48.20m,水深1.5m。管道外顶距离拟建湖底覆土仅为0.75~0.55m,管道接口处距离拟建湖底仅为0.3m。不符合《室外给水设计规范》(GB50013-2006)要求最小垂直净距0.5m。为保障东水西调输水安全,故改移该段管道。

2管道改移方案

2.1管道位置

现况输水管道南侧16m是金河河岸,而北侧则是公园用地。考虑施工期间现况管道正常运行输水及改移管道施工占地等因素,故将改移管道铺设在现况管道北侧。改移管道具体位置如下:

DN1800输水管道设计起点0+000与玉泉加压泵站现况D=1800输水管道出水管相接,设计起点0+000至0+069(0+067)穿越万安东路后向东北折67.50至0+179(0+175)处,由0+179(0+175)向东折22.50至1+481(1+476)段南侧设计DN1800输水管道位置距现况D=1800输水管道位置5.8米平行铺设,北侧设计DN1800输水管道位置距南侧设计DN1800输水管道位置2.8米平行铺设,由1+481(1+476)向南折22.50至1+504(1+499)处,由1+504(1+499)向东至1+507(1+502)终点设接头与现况D=1800输水管道相接。南侧设计输水管道长度为1502米,北侧设计输水管道长度为1507米,输水管道全长为3009米。

2.2管材

根据钢管的优点,管材强度较高,耐高压,施工敷设方便,适应性强,接口形式灵活,管道渗漏较少,适合用于地形复杂地段和穿越各种障碍等的优点。

且东水西调输水管道玉泉加压泵站以西管道均已经改造完成,选用管材为钢管;从团城湖至玉泉加压泵站现状为预应力混凝土管。

同时为与东水西调改造管材保持一致,所以本次管道改移选用钢管做为设计管材,管道管径与现状管道一致。

2.3钢管强度计算

拟采用DN1800钢管,本次计算目的为确定管材强度等级,选择合理壁厚,并对管线的稳定,抗浮及刚度进行验算。

经过分段结构计算,本工程管道管材选为Q345-B,计算壁厚16mm,构造壁厚2mm,即:设计壁厚18mm。强度验算、稳定验算、刚度验算、抗浮验算均满足要求。

3管道改移难点

3.1管道防腐

管道防腐包括内防腐和外防腐。且内防腐材料的粗糙系数将会影响管道的流速和流量。

内防腐:为保障本段改移管道的流速和流量不低于原管道,防腐选用粗糙系数较小仅为0.008的GH102型白色环氧陶瓷涂料,厚度为400um。质量要求应符合《安全产品许可批件中国卫生部国产涉及饮用水卫生》(卫水字2006第0026号)。喷涂前应进行去污除锈,达到《涂装前钢材表面处理规范》(SYJ4007-86)中的St3级标准。管件的内、外及接口的除锈和防腐要求与管道相同。

为了明确设计管道内防腐采用白色环氧陶瓷涂料后,流速、流量与原管道的差别,根据淹没出流公式进行了水力计算。

淹没出流计算公式

­­—流量系数z—水头差

根据淹没出流公式,经过计算,在团城湖设计正常水位49.0m的工况下,设计管道流量满足原设计管道过流能力,管道内防腐采用GH102型白色环氧陶瓷涂料可行。

外防腐:钢管外防腐为环氧煤沥青,采用五油三布防腐层。质量要求应符合《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-96)和《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》(SYJ4047-90)。防腐前应进行除锈达到《涂装前钢材表面处理规范》(SYJ4007-86)中的Sa21/2级标准。管道安装后接口防腐采用塑化沥青防蚀胶带,质量要求应符Q/ZLC002-1997标准。

3.2管道附属构筑物

(1)设计钢管与现况混凝土的连接

钢管与混凝土管的连接,结合运行、维护、检修及施工方便等因素,摒弃了转换接头的做法,采用了连通井的做法。

转换接头虽然用混凝土满包封管道,随着运行时间的推移,管道可能出现渗水的情况,一旦这种情况发生,不仅不容易发现管道渗水,且不易查找渗水位置。而连通井不仅容易施工,且便于检修、维护。

(2)泄水

因改移管道位于现况管道北侧,而金河位于现况管道北侧,且现况管道在改移管道施工期间正常运行输水,故改移管道需穿越现况管道,将泄水排入金河内。

排泥闸阀井:因改移管道埋深大于现况管道,故设计两根管道各设1个排泥闸阀,向中间通过三通汇入一根排水管道再下穿现况管道至泄水井。

该井位于顶管的顶坑附近,为节约投资,对顶坑进行了二次结构设计为排泥闸阀井。

排空井:金河已有河道治理方案,现况河底高程49m、河道内无水,治理方案设计河底高程49m、金河常水位为49.7m,低于地面高程(51.2m)1.5m。排空井在保留0.7m的井筒后,盖板高程为50.5m,低于金河常水位(49.7m)0.8m。考虑到金河常水位,设计溢流管管顶高程与金河常水位一致。

在河道水位低于排水溢流管高程时,输水管道排水采用自流或者泵抽排至金河;当河道水位高于排水溢流管高程时,输水管道需关闭排泥闸阀,以防止河道倒灌至输水管道内。在排水期间,输水管道需关闭排泥闸井,以保证操作人员安全。

4结论

本工程的实施能有效地保证东水西调的输水安全,促进玉东公园郊野建设,为园外园的景观提升起到积极的推动作用。管道防腐关系到新旧管道的流量、流速的衔接,泄水措施关系到管道防冻、输水顺畅。两个疑难问题得解决,对本段管道改移起到了至关重要的作用。

参考文献

[1]高振奎,楼望俊.北京市东水西调工程技术汇编.北京市东水西调工程指挥部,1994.3.15

[2]给水排水设计手册,中国市政工程西南设计研究院

[3]安全产品许可批件中国卫生部国产涉及饮用水卫生,中央政府,2006.10.19