降低变电站10千伏母线不平衡率

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降低变电站10千伏母线不平衡率

杨长峰杨乾杨长晓

杨长峰杨乾杨长晓

(国网河南南召供电公司河南南召474650)

摘要:电能表电压回路失压是高压电能计量装置的主要故障之一,是造成丢失电量、需要追补电量的主要原因,尤其是电能表电压回路全失压,后果更为严重,并且由此造成的电量追补随意性较大,缺乏足够依据,丢电电量和追补电量对结算的公正性有严重影响。可见,由于对电能表电压回路失压故障缺乏措施和巡视制度往往造成长时间电压回路失压,电能计量装置长期在故障条件下运行,影响电能计量的正确性。进而影响电能损耗的考核。

关键词:母线变电站措施

一、具体问题描述

变电站实现无人值班后,PT保险熔断后电能表计量受影响,且不易被发现。由于对电能表电压回路失压故障缺乏报警措施往往造成电压回路长时间失压,电能计量装置长期在故障条件下运行,影响电能计量的正确性。进而影响电量不平衡率的考核。以35KV变电站为例,2014年四季度10KV母线电量平均不平衡率达到2.63%。

通过对35KV变电站2014年12月电量不平衡率抽查发现:10KV母线月均不平衡率达到2.983%。高出平均数0.3个百分点。

对中心操作队运行值班日志查阅12月份几个日期的运行记录。调查结果:计量电压失电后,无计量电压失电告警装置是造成电量不平衡率较高的主要症结。查阅近两年抄表记录,在变电站严重电能表计量误差事件中,因计量电压失电原因造成约占75%。通过现状调查,小组成员找到了变电站10KV母线电量不平衡率较大的主要症结:即电压失电后无人发现,处理不及时。解决计量电压失电告警后,当计量电压出现问题后,提醒操作队值班人员及时处理便会降低电量不平衡率。根据母线不平衡率考核要求测算,不平衡率降至2.0%即为合格。

根据各种因素所占比例,如果解决计量电压失电原因,就可以使母线不平衡率大大降低,小组成员经过讨论,计算决定把此次活动的目标为:变电站10KV母线电量不平衡率由原来的2.63%降低为1.95%。

二、解决问题的思路和方法

1、我们工作人员从人方法、环境和设备四个方面分析论证找出了影响变电站10KV母线电量不平衡率高的因素,并进行分析论证找主要因素。

1)责任心不强:操作队有着严格的技术考核、考评,每一次操作都留有影像资料作为评价标准。操作队有着完善的发现、及时处理缺陷的奖励制度。不存在责任心不强的问题。为非要因。2)教育培训不到位:1操作队人员经过定岗培训,持证上岗,并定期进行反事故演练。培训工作有声有色。操作队人员都接受过高等教育,经过专业技术培训、考试合格持证上岗的。并通过外出培训等方式把员工的培训工作做到实处。为非要因。3)缺少巡视、监控:每个无人值班变电站均装设有高清摄像头,24小时监控。通过对变电运行中心设备巡视记录的查阅,操作队以两天为周期,从没间断过对安棚变电站的巡视。其完善的巡视制度、及时发现设备缺陷奖励制度,不存在人员巡视不到位的现象。为非要因。4)防小动物措施不到位:规程要求:每次交接班巡视中必须要检查防小动物措施是否落实,鼠药是否有效;防小动物挡板是否安装牢固可靠。交接班时必须检查通往高压室、控制室的电缆通道是否封死,通往控制柜、开关柜的空洞是否封实。通过对吴城变电站交接班记录的查阅不存在防小动物措施不到位的现象。为非要因。

数据计算方法不一致:全局的电量计算标准统一为(本次电能表底数-上次电能表底数)*电压变比*电流变比全局的电量不平衡率计算标准统一为[(母线输入电量-母线输出电量)/母线输入电量]100%。为非要因。

抄表时间误差过大:全局每日电量统计时间为每晚21:00.要求总表、分表时间间隔不超过5分钟。全局无人值班变电站建设为远方抄表提供了先进的技术支撑,表计数据采用光纤传输。所以不存在抄表时间误差过大问题。为非要因。

校表不及时:电能表校验规范要求,规定时间内完成电能表周期校验。并且校验误差在规定范围内。计量中心按照要求进行变电站站内电能表定期校验。并采用先进的校验仪器。保证没有不合格表计投入运行。为非要因。

无断线提醒装置:通过对所有无人值班变电站的现场查验,全局所有无人值班变电站均没装设计量电压失电告警装置。通过对现场电能表查看,有一部分电能表本身有报警功能,但仅限于电能表本身亮红灯。不易被发现。为要因。

三、解决问题的实践过程描述:

通过逐条确认,我们找到了导致10KV母线电量不平衡率大的主要原因:变电站内无断线提醒装置。

针对变电站内无断线提醒装置这一主要原因我们制订了详细的对策、并加一实施:

设计、绘制原理接线图。

准备相应的材料

按图纸原理接线、整定、实验

⑴对六只DY-36低压继电器进行校验,将其整定为90V(相间电压100V,90V视为断线),继电器动作可靠。⑵按原理将两只继电器接好,并接在备用回路的保护装置和电压线上进行试验。⑶按照对策实施表实施,正确接入电压回路和相邻保护装置备用报警节点。⑷模拟故障发生,计量电压失电告警装置能可靠报警。

稳定性、准确性巩固

⑴计量电压失电告警装置安装之

后,在三次计量回路有工作断开电压时,三次均报警提示,报警率100%。

⑵计量电压失去电压后,计量电压失电告警装置能在后台机上及时报出断线开始时间,断线回复时间。根据电能表在不同失压状态运行时电量追补系数的计算方法,抄表工作人员可准确出需要追补的电量。

四、对效果的评价

效果评价:告警装置可靠率和准确性检查,计量电压失电告警的可靠性大大提高,失电时间的准确性也大大提高,为电量的追补提供准确的依据。

效益分析:

以35KV吴城变电站为例,10KV母线四季度电量不平衡率由2.63%降低至1.914%,相当于降低绝对值为0.716。若以10KV母线四季度供电约为750万kw.h,则为全局追补损耗电量为750*0.00716=5.37万kw.h度电价按0.56元计算,则为全局节约资金5.37*0.56=3.007万元失电告警装置的安装、调试、材料费约为0.8万元,一季度为全局带来直接效益为3.007-0.8=2.2072万元

五、结束语

电能计量装置是供电企业与客户之间进行电能交易的“一杆秤”。计量电压失电告警装置式电能表更准确进行电能计量,彰显了电力企业的公平、公正。同时减少了客户投诉,为全局年终行风评议营造良好氛围。

本次小组活动,结合实际工作,取得以下收获:①增强了处理失压断线故障的学习能力,进一步提高小组成员的综合能力;②通过技术改造,提高了设备可靠准确性;③增强了小组成员的团队协作能力。