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摘要:主变及10kV母联备自投装置是110kV变电站重要的二次设备,它保障变电站10kV负荷侧不失电运行。备自投是否安全稳定直接影响供电的可靠性,该文章分析了一起主变及10kV母联备自投误动原因,并提出改进措施。
关键词:主变及10kV母联备自投,误动,电压二次回路,改进措施
110kV某变电站因交流屏上“至10kVⅡ段开关柜屏顶”交流空开误跳闸,导致主变及10kV母联备自投装置动作,跳开2号主变102开关,合10kV母联110开关。
故障前运方:110kV743、744开关合位,1号主变101开关、2号主变102开关合位,710、110开关热备用。其中10kVⅡ段母线上仅有电容器121出线及122、123两条10kV出线,且122开关处于冷备用状态。
2、主变及10kV母联备自投装置部分定值:
装置型号:RCS-9651C,版本号:V2.23
3、事故分析
经过现场检查,发现10kVⅡ段母线PT二次侧保护、计量两组电压,经过保险丝后接入Ⅱ段压变柜内中间电压继电器(型号老旧),开口三角电压不经保险丝直接接入中间继电器,此中间电压继电器起着重动继电器作用(如下图所示),且中间继电器内部KM动作线圈工作电流为交流,经中间电压继电器切换后,保护、计量、开口三角电压才进入主控室的10kV电压并列装置。
下图为中间继电器(重动继电器)原理图:
由于Ⅱ段压变柜内中间电压继电器起着重动继电器的作用,故障中因交流屏上空开误跳,使10kVⅡ段母线上各开关柜“屏顶交流小母线”失电,导致线圈KM交流失电,其节点KM1、KM2断开,经中间电压继电器切换后的保护(A630’、B630’、C630’)、计量(A630j’、B630j’、C630j’)、开口三角(L630’)二次电压消失。由于切换后电压接至主控室10kV电压并列装置,此时电压并列装置无10kVⅡ段母线二次电压,导致主变及10kV母联备自投装置中“10kVⅡ段母线保护二次电压”消失。
主变及10kV母联备自投装置接入的电压为分别为10kVⅠ段、Ⅱ段母线压变二次侧保护线电压,接入电流分别为101、102开关流变二次侧保护A-N相电流;检查主变及10kV母联备自投装置定值单发现,该备自投“有流闭锁功能”投入,“BZT无流检查”定值为0.1A。
故障过程中,10kVⅡ段母线上仅有123一条线路运行,负荷小,123线路一次电流仅为32A。102开关CT保护用绕组变比为:2000/5,折算后二次电流仅为32*5/2000=0.08A,小于“BZT无流检查定值0.1A”,备自投有流闭锁功能失效。此时条件:10kVⅡ段母线无压、102开关无流无闭锁,10kVⅠ段母线有压,101、102开关合位、110开关分位,符合“母联自投方式”动作条件,备自投跳开102开关,合母联110开关。
4、改进措施
此次事故中,主变及10kV母联备自投装置动作正确,未造成负荷损失。
首先,中间电压继电器选型错误。应选用线圈工作电源为直流的中间电压继电器,因为直流电源中接有蓄电池组,当全站失电后蓄电池组仍能持续供电一段时间,但全站失电后交流屏必失电,该交流中间继电器会因失电动作而断开其节点,存在安全风险。且该型号的中间电压继电器极为老旧,经后期检查,发现内部各触点间有严重积灰,使PT二次侧存在短路风险,应立即停止使用,不能作为做重动继电器。应对重动回路进行改造,从10kV电压并列柜重新放根电缆至10kVⅡ段压变柜内端子排,把压变1002手车工作位置及试验位置接入到10kV电压并列装置中,使用10kV电压并列装置本身的重动功能。
其次,根据现场情况,应对主变及10kV母联备自投装置中“BZT无流检查定值”重新整定,由0.1A减小为0.05A,保证“有流闭锁”功能可靠。根据此次事故,立即开展对中间电压继电器的隐患排查工作,对不合格的中间电压继电器及相关二次回路进行改造,确保此类事故不会再发生,保障电网安全运行。
作者:耿伟松,男,国网江苏省电力公司连云港供电公司,高级工,助理工程师,从事变电站继电保护工作。