1.上海迪夫格环境科技有限公司上海201199;2.上海交通大学上海200240
摘要:燃煤电厂锅炉在燃烧过程时会产生一定量的SO3,会对环境造成污染,并严重影响机组的正常、安全运行。本文介绍了一种碱基喷吹脱除三氧化硫的技术,采用碱金属盐,通过溶解送至烟道,与烟气充分混合后发生反应,脱除SO3,实现90%以上的脱除效率,有效解决SO3污染问题。
关键词:燃煤电厂;选择性催化还原法(SCR)脱硝技术;SO3;SO3脱除
Abstract:TheboilerswillproduceacertainamountofSO3duringthecombustionprocessinthecoal-firedpowerplant,whichwillcausesenvironmentalpollutionandseriouslyinfluenceonthenormalandsafeoperationoftheunit.Thispaperintroducesatechniqueofalkalinesorbentinjectiontoremovesulfurtrioxide.Alkalimetalsaltisusedtobesenttothefluebydissolution,reactswithfluegastoremoveSO3,theremovalefficiencyofwhichcanbemorethan90%.TheSO3pollutionproblemissolvedeffectively.
Keywords:Coal-firedpowerplant;Selectivecatalyticreduction(SCR)denitrificationtechnology;SO3;SO3removal
引言
电力行业是国民经济和社会发展的基础产业,我国“富煤、少油、缺气”的能源结构决定了燃煤电厂仍是我国当前社会发展的重要支柱。2015年12月国家三部委制订了《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,明确提出了大气污染物的超低排放要求,并同时提出要大幅减少汞、SO3、砷等污染物排放。
本文针对SO3产生来源及危害,对碱基喷吹脱除SO3技术进行了系统的阐述,为SO3治理提供参考和借鉴。
1SO3来源
燃煤锅炉烟气SO3的产生主要有以下几个来源:
(1)炉膛燃烧:炉膛燃烧温度高于1700℃时,热力学上主要生成SO2,然而在燃烧物急剧降温时,平衡向生成SO3转移。900℃时,在均相气相反应中就SO3会生成。
反应方程式:SO2+O2→SO3+O
炉膛中的氧化率为0.5%-2%,燃烧过程中产生的SO3的量取决于锅炉类型、煤中硫含量、过量空气系数、催化剂的作用等因素。催化作用主要有悬浮飞灰催化、管壁积灰催化和管壁金属氧化物催化共同作用。当氧气浓度从3.5%降至2.1%时,烟气中SO3降低了大约20%。
(2)脱硝系统催化氧化
SCR装置中氧化催化剂V2O5的运用使得烟气中部分SO2催化剂催化氧化为SO3。尤其是在低负荷运行时,SO3氧化率急剧增加。在SCR脱硝系统中,约0.5%~1.5%的SO2被催化氧化为SO3,SO2氧化率取决于催化剂的类型和运行工况。
2SO3的危害
SO3具有以下危害:
图1SO3浓度与酸露点关系曲线图
(1)产生“蓝羽”
排烟呈现“蓝羽”现象源于硫酸酸雾气溶胶的产生,由于其粒径非常小,对光线产生散射。SO3最低浓度取决于大气环境和烟囱的特征。
(2)提高烟气酸露点
烟气的酸露点取决于烟气中SO3和H2O的浓度,随着SO3浓度的增加而升高。当SCR投运后,酸露点一般会升高5~11℃。
(3)空预器积灰
在空预器中,当烟气温度降低至酸露点以下,冷凝酸液附着在飞灰上,形成具有一定粘性的沉积物沉积在空预器表面,造成空预器积灰和结垢。
(4)生成硫酸氢铵
在空预器中,当烟气温度冷却至177~215℃时,SCR反应器中未反应的NH3与SO3发生反应生成硫酸氢铵。硫酸氢铵是一种粘性很强并具有较强腐蚀性的物质,硫酸氢铵的粘性造成大量飞灰沉积在空预器表面引起空预器堵塞,增加空预器的阻力,增加引风机的功率消耗,严重时甚至迫使机组停炉以清理空预器。
3碱基喷吹脱除SO3技术
目前各国学者都在研究SO3控制技术,总结起来有掺烧低硫煤、碱基喷吹、静电除尘器前烟气增湿、WESP。国外运用比较广泛的是碱基喷吹技术,根据SO3产生的位置碱基喷吹可选择在炉内、SCR入口、SCR出口或空预器入口位置。
碱基吸收剂可以是粉末也可以是液体,两者脱除SO3的原理大致相同,但是脱除效果存在差别。
用于干法脱除SO3的碱基颗粒粒径一般为20~150μm;用于湿法的碱基溶液通过喷嘴雾化后粒径可以达到10μm,这大大提高了吸收剂的比表面积,使得碱基能够均匀的分布于烟气流中,促进与SO3的混合,极大地提高了SO3脱除效率。同时,实际运行效果表明直接喷射粉末很容易造成固化和粘接,不利于脱除反应的进行,导致碱基与SO3摩尔比大大高于反应当量,导致干法脱除SO3效率远低于湿法技术。因此,在工程应用中推荐采用湿法碱基喷吹技术脱除SO3。
4工艺介绍
4.1工艺原理
湿法碱基喷吹的工艺方法是采用碱金属盐,通过溶解送至烟道,与烟气充分混合后发生反应,脱除烟气中的SO3,达到前端脱除SO3的目的。
采用的碱基包括碳酸钠、亚硫酸钠或亚硫酸氢钠,常规工况下烟气的温度反应区间为300~400℃,吸收剂直接采用液体的形式通过雾化喷嘴喷入,在该烟温下雾化的液滴干燥时间为0.1s,最终碱性小颗粒能达到10μm左右。以碳酸钠作为碱基为例,具体反应过程如下:
首先,碳酸钠与SO2在烟气流中发生反应:
Na2CO3+2SO2+H2O→2NaHSO3+CO2
Na2CO3+SO2→Na2SO3+CO2
接着亚硫酸钠作为SO3的吸收剂发生反应脱除SO3。当反应物过量时,将会生成硫酸钠。
Na2SO3+SO3→Na2SO4+SO2
当喷射的反应物大大少于SO3,硫酸钠会继续和SO3反应生成硫酸氢钠。
Na2SO4+SO3+H2O→2NaHSO4
碳酸钠溶液通过雾化喷头喷入烟道,水分在距离喷射点很短的距离内被蒸发。在干燥的短时间内发生了一些重要的液相反应,大多数SO3的去除是与干燥的颗粒发生的固相反应。吸收的颗粒十分细小,反应活性很高,被CO2、SO2、H2O包裹着产生的效果如同“爆米花”效应,干燥的反应物随粉尘在ESP中除去。
4.2吸收剂选择
(1)类型与用量
钠基盐有Na2CO3、NaHCO3、天然碱(Na2CO3、NaHCO3)、倍半碳酸钠(Na2CO3•NaHCO3•2H2O)等,钙基盐有CaO、Ca(OH)2等;镁基盐有MgO、Mg(OH)2。碱性不同,摩尔比也不同。例如采用干式脱除三氧化硫喷吹碱性颗粒摩尔比,SO3与Mg(OH)2、NaHCO3、Ca(OH)2、倍半碳酸钠摩尔比分别为1:3、1:5、1:8、1:6。而喷射液态摩尔比则是1:(1~1.5)。吸收剂用量除了考虑类型外还应考虑烟气的烟气量以及SO3的去除率,同时还与锅炉的运行负荷有关。
(2)粒径
粉末状吸收剂的粒径一般在40~100μm之间,较液态吸收剂粒径大,若粒径较大,将会导致吸收剂在烟道内的分布不均,影响吸收剂对SO3的吸收,降低对SO3的去除效率,从而增加运行成本。
(3)停留时间
吸收剂在烟道的停留时间取决于烟气流速、烟道尺寸等。喷射液体的反应停留时间最低控制在1s,以保证SO3足够的去除效率,同时避免和空预器间的不必要的化学反应和副反应。过长的停留时间也会导致副反应的产生生成硫酸氢钠,对空预器产生不利影响。
4.3喷吹位置
喷吹位置的不同会带来不同的脱除效果,一般推荐在SCR出口喷吹,但是当SCR到空预器之间反应停留时间不充足时,可在SCR上游设喷射点。一般推荐的喷吹点还有空预器后,或者炉内喷射。
(1)炉内喷射
通过向炉内喷射碱性吸收剂,如Mg(OH)2,可有效脱除燃烧过程中产生的SO3。在炉膛上部喷入Mg(OH)2浆液,浆液迅速蒸发变成MgO颗粒,然后与SO3反应生成MgSO4。美国Gavin电厂长期的现场运行数据表明,当Mg/SO3摩尔比为7时,SO3的脱除效率可达90%。炉内喷镁技术可有效地脱除燃烧过程中产生的SO3,降低SCR反应器入口烟气中SO3的浓度,避免在低负荷运行时产生硫铵盐,可拓宽SCR运行温度窗口,使SCR在低负荷下运行。
(2)空预器前
在炉后烟气中喷入碱性吸收剂可有效降低SO3的浓度,碱性吸收剂主要有:MgO、NaHSO3、Na2CO3、天然碱等,喷入位置一般在省煤器或SCR之间。当Na/SO3比在1.5~2.0时,去除率可达90%~98%,并且Na盐起到了类似SO3调节飞灰比电阻的作用,可提高静电除尘器的效率。
研究发现,在空预器前喷入碱性吸收剂脱除烟气中的SO3,可以减少硫酸氢铵的生成,避免空预器的堵塞;降低酸露点,降低空预器出口的烟气温度,提高锅炉的热效率;降低尾部受热面的腐蚀,减少设备的维护。
(3)空预器后
通过在空预器与静电除尘器之间喷入Ca(OH)2、NaHCO3等碱性吸收剂脱除烟气中的SO3,但该技术需要高的吸收剂喷射量才能达到较高的SO3脱除效率,同时,钙基吸收剂增加了飞灰的比电阻,降低了电除尘器的效率。
4.4喷射单元
(1)喷枪与喷嘴
在喷射液态吸收剂时,确保喷枪雾化效果好,保证吸收剂能够均匀分布到烟道中。建议根据烟道内烟气气流组织CFD模拟来确定喷枪和喷嘴的最佳位置。
同时相邻喷嘴间的距离、喷嘴与烟道内壁上、下、左、右四个壁面的距离、相邻主喷嘴的距离、喷嘴与水平面的夹角等对喷射的影响都应考虑到。
喷嘴需要根据实际情况调整主喷嘴的组数,每组主喷嘴的个数、主喷嘴中小喷嘴的个数及出口流速,提高喷嘴流速可增加吸收剂分布的均匀度,但这样不仅会增加喷嘴的耗气量,降低烟气温度,提高空压机的功率,增加能耗,同时也会加大吸收剂对喷嘴的磨损,缩短喷嘴的使用寿命,喷嘴数量、布置角度及出口流速的选择应保证吸收剂与烟气的均匀混合,同时尽量减小烟道阻力。
图2典型CFD仿真模拟
(2)增强措施
采取适当的措施可以增强吸收剂在烟道中分布的均匀度。流体调节装置的设计,比如导流板,均质器,分配器等。如设置扰流板增加混合度;设置防磨板减小烟气对喷嘴的磨损,并优化调整,最大限度减小烟道阻力。
5结论
现有的燃煤机组普遍存在一定量的SO3,带来一系列的问题,包括脱硝催化剂失活、催化剂磨损、空气预热器堵塞等,由于上述问题的存在,导致SCR脱硝装置效率下降,电厂能耗升高,并影响燃煤机组的正常运行。
采用湿法碱基喷吹技术,根据CFD仿真模拟结果,在特定区域向烟道中喷射碱基溶液,可以有效脱除烟气中的SO3,实现90%以上的脱除效率,大幅降低催化剂连续喷氨的运行温度,实现脱硝装置的全负荷运行。同时还能减少空预器硫酸氢铵结晶的风险,降低了烟囱出口形成蓝羽的可能性。本技术已成功应用于国外多个电厂,建议国内电厂推广使用。
参考文献
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作者简介
吴永杰(1990-),男,硕士研究生,主要研究方向为大气污染控制技术。