史学伟(黑龙江省第一地质勘察院,黑龙江牡丹江157011)
摘要:简述了八面通地区矿区的概况,重点分析煤炭普查地层漏失的原因,并提出施工中的采取的措施。
关键词:八面通地区;煤炭普查地层漏失;原因;措施
1矿区概况
八面通地区煤炭普查是省级资源补偿费项目,位于黑龙江省穆棱县城西北方向20km处,河西乡一带,属低山丘陵地带,地形起伏较大。设计的钻孔均为直孔,孔深400~1000m。由黑龙江省第一地质勘察院负责勘查,该矿区对技术要求很高,要求岩心采取率90%以上,矿心采取率95%以上,钻孔弯曲率控制在5/1000。截止到2009年末,已完成钻孔11个,钻探工作量7094m。2010年又设计钻探工作量5000m,设计钻孔深度一般在400~1000m,由于钻孔深度大(最深达1002m),终孔直径大,钻孔的防斜、测斜、岩心采取率都存在难度,但由于该矿区的地质条件、水文条件复杂性和特殊性,地层漏失问题成了困扰该矿区的最大难题。工程技术人员通过几年来的实践和探索。找到了地层漏失的原因和解决问题的办法,为以后的施工提供了保证。
1.1施工设备
根据不同的钻孔深度选用不同的钻探设备
1.2冲洗液
开孔阶段采用山东产普通膨润土泥浆钻进,换用S96mm金刚石绳索取心钻进后使用PAM无固相泥浆作为冲洗液。
1.3施工工艺
开孔采用ф150mm钻头钻进至第四系及强风化地层后,下入ф146mm套管,改用ф130mm钻头钻进至比较完整基岩后,下入ф127mm套管,然后换用S96mm金刚石绳索取心钻头钻进至终孔。
2地层漏失原因
2.1地层原因
该矿区地质条件复杂,属沉积岩地层,泥岩、砂岩、凝灰岩等交替出现,层位变化非常快,有时一米之内就会出现几种岩性的情况。钻遇的主要地层为:0~8m为第四系,现代河流冲击砂堆积层。8~209.6m为灰黑色泥质粉砂岩,灰色中粒长石砂岩,粉砂结构,快状构造,泥质约占15%,岩石比较破碎。可钻性7~8级,常遇10~50m破碎带,漏失现象严重,有时轻微坍塌。209.6~700m,以灰绿色凝灰岩,灰黑色泥质粉砂岩,灰色细粒长石砂岩为主,构造擦痕面较多、裂隙发育,其中435.2~436.35m、474.3~475.32m和588~600m处见多层煤。
(1)钻进第四系覆盖层时,由于岩石较破碎,最容易发生泥浆漏失。
(2)在泥质砂岩地层钻进时,由于岩石颗粒比较大,胶结性差、夹泥等原因造成泥浆漏失严重。
(3)在构造擦痕面较多、裂隙发育地层钻进时,冲洗液会随着泥浆泵的压力进入到地层,造成漏失。
(4)在泥岩砂岩互层钻进时,在穿过泥岩进入砂岩的一瞬间发生漏失,主要原因是岩层之间存在一定程度的裂隙。
2.2工艺原因
冲洗液量过大、泵压太高及频繁的上下钻具对孔壁的冲刷、破坏程度不可低估。
3施工中的采取的措施
该矿区施工中的最大难点在于孔内冲洗液漏失严重,经常发生掉块、坍塌现象,致使钻进阻力大,钻杆易折断,辅助时间增多,效率低下等等情况。以前的施工中一直采用捣泥球,水泥封堵,套管隔离等方法,但由于该矿区地层条件复杂,裂隙发育,漏失层位多等原因一般效果不明显,既浪费了材料、提高了成本,又耗费了大量的时间。
首先我们分析该矿区的漏失主要原因是砂岩地层多,地层变化快,可以说钻遇到砂岩层就发生冲洗液漏失。其二是漏失层位深,漏失量大,采用传统的方法效率太低,效果还不明显。
为了解决这一难题,钻探生产技术人员经研究决定,选用即将施工的ZK23-2孔进行实验。
2009年8月4日,该矿区ZK23-2孔开钻,该孔设计孔深700m,选用XY-44型钻机施工。用ф150mm钻头开孔至30m处下入ф146mm套管后,ф130mm钻头钻进至68m见完整基岩下入ф127mm套管。换用PAM无固相泥浆,S96mm金刚石绳索取心钻头钻进至90m发现漏失严重,采用投泥球的办法无效后,顶漏钻进至95m,然后扩孔下入ф127mm套管,PAM无固相泥浆循环正常。继续钻进至125m冲洗液全部漏失,马上用100m测绳测量水位没有测到。根据以往经验分析,下部肯定还有漏失层,而且不止一处,水泥封堵及套管隔离的方法只能解一时之需,不能从根本上解决问题,经过认真考虑,用准备好的粘土20kg,锯末20kg,水泥10kg,白灰10kg用水搅拌成粘糊状,从孔口钻杆内直接倒入,倒满后对上主动钻杆开泵循环,不到一分钟泵压急剧升高,马上开动钻机慢慢回转,几分钟后泥浆返出,但是很快消失,此时判断孔内裂隙比较大可能不止一处,决定加大堵漏材料中锯末含量至30kg,循环一小时后正常,投入内管开始钻进。在此后的钻进中又多次遇到漏失情况,都采用上述方法处理,效果非常好。该孔于2009年9月3日钻进至683米用时31天顺利终孔。
4操作过程中的注意事项
4.1开孔钻进下完套管后,可以提前浸泡好粘土、锯末等材料。发现漏失马上提出内管,加入适量水泥、白灰倒入孔内即可,节约了时间。
4.2循环初期泵压一般比较高,可在倒入堵漏材料前提出2根钻杆,正常循环后再开动钻机,慢扫到底。
4.3上部地层(100m内)尽量下入套管封堵,因为一般上部地层裂隙都比较发育漏失量大,采用套管隔离的方法比较有效。
4.4起下钻具过程中操作要平稳,尽量减少钻具对孔壁的抽吸作用,钻杆连接处要缠线,避免冲洗液漏失冲刷孔壁。
4.5堵漏成功后,如果发现孔内泥浆密度太高或泵压过高应用PAM无固相泥浆替换。
4.6采用合理的钻进参数,进尺应控制平稳,严禁忽快忽慢。