(贵州黔西中水发电有限公司贵州黔西551515)
摘要:贵州某电厂检修人员在处理6kV脱硫系统分段开关二次回路接地故障过程中,发生6kV脱硫Ⅱ段电源开关跳闸,6kV脱硫Ⅱ段母线失压。分析原因为该厂1至4号机组脱硫6kV厂用电系统改造过程中,二次侧寄生回路接线未完全拆除,存在回路对地绝缘偏低,经常发生接地现象。检修人员在处理回路故障时又发生另一极接地,导致6kV脱硫Ⅱ段电源开关跳闸。本文将重点分析T622开关跳闸的原因,并采取行之有效的措施有效避免此类故障的再次发生。
关键词:寄生回路直流系统两点接地备自投二次接线
1引言
二次回路的寄生回路指的是保护回路中不应该存在的多余回路,容易引起继电保护误动或拒动,这种回路往往无法单纯用正常的整组试验方法发现,需要靠工作人员严格按继保原理对回路进行检查方能发现。本文所述的备自投回路二次接线就是典型的寄生回路,由于施工时未将其完全拆除,该寄生回路发生接地时,系统内另一点接地,造成直流系统两点接地,引起开关误跳闸事故。
2事故经过
2013年9月14日11点45分,某厂2号锅炉MFT动作,首出“增压风机跳闸”,2号机组脱硫系统辅机全部跳闸。现场检查6kV脱硫Ⅱ段进线电源开关T622跳闸,6kV脱硫Ⅱ段母线失压,6kV脱硫Ⅱ段母线上辅机因低电压保护动作全部跳闸。现场调阅T622开关保护装置无任何报警和动作出口,开关控制回路没有跳闸指令存在,检查一次设备无异常,测量6kV脱硫Ⅱ段一次设备绝缘合格(1000MΩ/2500V),用T622开关对6kV脱硫Ⅱ段母线充电正常。
3原因分析:
事故发生时,电热检修部检修人员正在检查6kV脱硫Ⅲ、Ⅳ段联络开关T640控制回路负极金属性接地故障(其中直流电压为:+231V和-2.8V,当开关在工作位置时接地直流系统接地,在试验位置时不接地),由于控制回路接线比较复杂,涉及的点比较多,对各个点逐一排查,开始分析为保护装置跳闸板内部有接地点,将保护出口板更换后接地未消除,经电气运行人员许可后开始在就地进行保护传动试验,将开关控制回路送电检查接地故障点的具体位置。将T640开关推到试验位置后,采取“退出开关进车机构”的办法模拟开关在工作位置(此时开关实际在试验位置)对T640开关控制回路进行检查,当按下合闸按钮时,听到开关相继跳闸声音,经核实为6kV脱硫Ⅱ段母线进线电源开关T622及母线上辅机开关跳闸声音。在6kVⅡ段电源恢复后,对T640开关进一步检查,发现接地点在DCS远方合闸的103电缆上。由于T640开关的接地点在DCS远方合闸的103电缆,就地合闸按钮的一端接在直流空开的正极,另一端与远方合闸指令103回路接在一起,当按下合闸按钮后,原来在103电缆上的接地点,立即将系统负极直流接地转变成正极接地,由于6kVⅠ、Ⅱ段备自投跳T622开关的133电缆绝缘较低(0.3MΩ),运行中存在瞬时接地情况,瞬时两点接地造成220V的直流电压直接加到T622开关的跳闸线圈上,从而使T622开关跳闸。具体分析如下:
因为6kV脱硫Ⅱ段和Ⅳ段母线直流小母线都由直流Ⅰ段提供直流电源,所以两段同时出现接地会相互影响。
T640开关合闸及接地位置如下图:
如图所示,T640开关控制回路的接地点在DCS合闸103电缆,正常时转换开关在“远方”位置,转换开关CK节点“3和4”接通,DCS合T640开关的接点断开,直流正极不接地,当T640开关在试验位置时,“工作位置接点”(上图中断路器操作机构中的52和54)不通,直流不接地。当模拟开关在工作位置(开关在仓外,将进车机构传动至工作位置,并将转换开关切换至“工作”位置),断路器操作机构中的52和54接通,103电缆接地点造成直流系统负极接地,当检修人员就地按下HA2合闸按钮时,直流系统接地立即转换为正极接地,直流系统负极电压会抬高至-231V。这就为T622开关跳闸创造了条件。
T622开关跳闸回路如下图:
如上图所示,T622开关处于合闸状态,正常时133节点为负电,当备自投跳T622开关的R133电缆由于绝缘低出现瞬时接地,而此时若电气人员在T640开关柜继电器小室面板上按下合闸按钮,T622开关会因直流两点接地,导致线圈上出现220V的直流电压(如果接地点不是直接接地,电压会有所降低,但6kV开关只要65%的电压,即143V即可跳闸)立即跳闸。
通过上述条件分析,我们可以比较明确的判断T622开关跳闸原因为备自投寄生回路绝缘较低(0.3MΩ/1000V),而此在T640开关柜继电器小室面板上按下合闸按钮,T622开关会因直流两点接地,给T622开关跳闸线圈两端加上220V的直流电压导致T622开关立即跳闸。
4解决办法
(1)对改造过的备自投装置及回路进行彻底清理,切除全部寄生回路;
(2)发现直流系统接地及时处理,防止开关误跳闸及保护拒动事故的发生。
(3)对全厂二次回路进行检查,特别是改造后的系统,所有寄生回路必须全部切除
5结束语
本次事故发生后检修人员对全厂500kV、110kV、、6kV、及0.4kV全面检查,将控制及保护回路二次回路全面检查及清理,未发现有存余寄生回路。6kV脱硫系统将寄生回路切除后,试验正常,投入开关运行至今再无直流系统接地现象发生。
参考资料:
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