孟子龙(大唐鲁北发电有限责任公司山东滨州251909)
【摘要】目前,大型火电厂的辅助系统建立辅控网已经成为必然趋势。以往各辅助系统多采用可编程逻辑控制器(PLC)或集散控制系统(DCS)与上位机相结合的监控模式,有各自的控制室和生产运行人员。这种传统的、分散型的监控模式,造成设备和人员的重复配置,不利于集中管理和提高劳动生产率,而随着电力体制改革的深入,各发电厂商之间竞争的核心就是降低发电成本和提高劳动生产率;与此同时,辅助系统与电厂生产过程密切相关,它们的有效运行是保证机组稳发满发的重要条件。因此,如何可靠、有效地对辅助系统进行监控十分重要。随着发电厂控制领域自动化水平的不断提高、工业计算机网络通讯技术的不断进步,有效解决辅助系统的集中控制已成为可能。利用先进的计算机技术、网络技术,将相互独立的各个辅助系统实现集中监控或相对集中监控,实现辅助控制系统无人值班化或少人值班,不仅可以提高辅助系统的控制水平,减少设备故障率,而且可以大量减少运行、维护人员,大幅度提高劳动生产率,也是电厂消除自动化"孤岛"现象,实现管控一体化的前提和基础。
【关键词】集中控制系统
中图分类号:G71文献标识码:A文章编号:ISSN1004-1621(2013)08-011-02
鲁北电厂2×330MW机组,其主要辅助系统有:凝结水精处理系统、化水系统、输煤系统、输灰系统、电除尘系统、脱硫系统,捞渣机系统等。本厂各辅控网系统整体比较落后,相对独立,且使用PLC(DCS)品牌较多,其中,凝结水精处理系统(施耐德PLC)、化水系统(新华DCS)、输煤系统(新华DCS)、电除尘系统(施耐德PLC、西门子PLC、昆仑通泰触摸屏)、脱硫系统(中控DCS)、捞渣机系统(施耐德PLC)。
目前的控制结构存在着:控制分散,运行人员多,信息相对封闭,生产调度困难,手动系统操作监视困难等诸多弊病。现在迫切需要建设辅控网集中控制中心,接入各分散子系统,分散控制,统一管理,减员增效。
一、方案综述
综合鲁北电厂的改造要求以及各辅助系统的设备现状,建立辅控网控制中心。
系统采用星型网络结构,其点容量、接口都留有很大的备用空间,以方便后期接入其它子系统。同时,为方便以后可能建设的全厂辅控网,辅控中心还可以作为全厂辅控网的一个运行节点,其硬件配置、软件组态都兼顾全厂辅控网系统来配置,达到以后接入全厂辅控网无需额外追加投资的目地。
其改造接入子系统包括:凝结水精处理系统、化水系统、输煤系统、输灰系统、电除尘系统、脱硫系统,捞渣机系统等。在全厂辅控网建设中,可以采用星型以太网,把各个分散的分系统一同接入全厂辅控中心。主控室:配置服务器、工程师站、操作员站、打印机、网络设备等。主控室将各分系统接入各辅控子系统,完成系统监视、操作、管理等功能,是辅控系统值班员值班操作的地方。
二、控制中心方案配置
辅控网中心配置2台服务器、1台工程师站(兼操作员站)、5台操作员站。建立冗余工业以太网,采用星型网络结构,以双绞线、光纤为传输介质,将所有辅控车间各子系统全部纳入集中控制室,实现对辅控网各子系统的远程集中控制。
1.系统网络图
全厂辅控网方案示意图
(1)改造接入系统:包括凝结水精处理系统、化水系统、输煤系统、输灰系统、电除尘系统、脱硫系统,捞渣机系统等,这些系统已经有可编程控制系统(PLC)或集散控制系统(DCS),只需要增加通讯接口设备,通过以太网接入辅控中心。
(2)备用接口:系统软硬件都预留有备用接口,用于后期系统扩展使用。
(3)与第三方通讯:系统可以在任意一台计算机上配置网关(也可以单独配置网关站),向第三方系统SIS单向传送数据。
2.设计方案
电厂辅助系统有:凝结水精处理系统、化水系统、输煤系统、输灰系统、电除尘系统、脱硫系统,捞渣机系统等。本厂各辅控网系统整体比较落后,相对独立,且使用PLC(DCS)品牌较多,其中,凝结水精处理系统(施耐德PLC)、化水系统(新华DCS)、输煤系统新华DCS)、电除尘系统(施耐德PLC、西门子PLC、昆仑通泰触摸屏)、脱硫系统(中控DCS)、捞渣机系统(施耐德PLC)。
现有各辅控车间的系统都有着不同的问题,有些老的系统的模块已经停产,有的系统程序已经混乱,并且有的系统仍采用单网络通讯,系统的稳定性和性能远没有达到现在电厂的自动化水平。
根据现有情况,提出如下改造方案:
(1)凝结水精处理系统
现有系统使用施耐德43412CPU系统,单以太网通讯,系统总点数大概700点。现有系统使用施耐德43412CPU系统,单以太网通讯。下位使用CONCEPT2.6软件,上位使用FIX4.0组态软件。
1)更换交换机:由于现场交换机通讯接口不足,需要更新现场交换机,增加2套16口交换机,2)满足接入辅控中心的要求,实现在辅控中心中心的操作和监视。
3)增加光电转换器:现场需要增加2对光电转换器,实现现场交换机和辅控中心交换机的通讯,实现在辅控中心中心的操作和监视。
(2)化学水给水系统
化水系统在厂区最东侧,离主厂房约800米,中间隔有已停产的老机组厂房。系统包含预处理、反渗透、离子交换等水处理工艺。现有系统为新华DCS系统,总点数大概1500点。系统使用新华系统,软件版本为XDPSNetWinV6.0SP1,2对DPU。
1)改造就地监控中心:新增2套上位监控计算机替换现在计算机,并新增2套通讯交换机。
2)改造程序控制系统:程控系统选用分布式控制系统,配置5对冗余式控制器,5面控制柜和1面电源柜。以冗余以太网通讯模式,光纤网络传输介质接入辅控中心。实现锅炉补给水系统的程序控制,实现在辅控中心中心的操作和监视。
(3)输煤系统
输煤系统,在厂区北边,离主厂房约500米。现有系统采用新华DCS,软件版本为XDPSNetWinV6.0SP1,总点数大概1400点。输煤系统,在厂区北边,离主厂房约500米。2对DPU,2台计算机。双以太网通讯,3面屏柜。
1)改造就地监控中心:新增2套上位监控计算机替换现在计算机,并新增2套通讯交换机。
2)改造程序控制系统:分布式控制系统,配置3对冗余式控制器,3面控制柜和1面电源柜。以冗余以太网通讯模式,光纤网络传输介质接入辅控中心。实现输煤系统的程序控制,实现在辅控中心中心的操作和监视。
(4)输灰系统
使用欧姆龙PLC,CPU型号为CS1D-CPU65H,双以太网。上位使用组态王6.5版本组态软件,下位使用CXP-6.1编程软件,总点数大概700点。
1)改造就地监控中心:新增2套上位监控计算机替换现在计算机,并新增2套通讯交换机。
2)改造程序控制系统:程控系统选用分布式控制系统,配置2对冗余式控制器,2面控制柜和1面电源柜。以冗余以太网通讯模式,光纤网络传输介质接入辅控中心。实现输灰系统的程序控制,实现在辅控中心中心的操作和监视。
(5)除尘系统
电除尘分为2套,每台机1套,每套含以下配置:
1套施耐德PLC,CPU型号为11302,以太网通讯;2台S7-200PLC,以太网通讯;2台昆仑通泰触摸屏TPC7062K,下挂电气装置,对上位为以太网通讯。上位使用FIX3.5Z组态软件,施耐德下位使用CONCEPT2.6编程软件。
增加光电转换器:现场需要增加2对光电转换器,实现现场交换机和辅控中心交换机的通讯,实现在辅控中心中心的操作和监视。
(6)脱硫系统
使用浙大中控系统,2台计算机,2对DPU,型号为XP243X,使用Advantrol-Pro(V2.65)版本软件,总点数大概1200点。使用浙大中控系统,2台计算机,2对DPU,型号为XP243X,使用Advantrol-Pro(V2.65)版本软件。
增加光电转换器:现场需要增加2对光电转换器,实现现场交换机和辅控中心交换机的通讯,实现在辅控中心中心的操作和监视。
1)改造就地监控中心:新增2套上位监控计算机替换现在计算机,并新增2套通讯交换机。
2)改造程序控制系统:程控系统选用分布式控制系统,以冗余以太网通讯模式,光纤网络传输介质接入辅控中心。实现脱硫系统的程序控制,实现在辅控中心中心的操作和监视。
(7)捞渣机系统
就地屏柜上控制系统,施耐德Telemecanique型号微型PLC。
光电转换器、以太网模块和交换机:实现现场交换机和辅控中心交换机的通讯,实现在辅控中心中心的操作和监视
三、结论:
提高辅助系统自动化水平,保障发电机组主控系统更加安全可靠运行,为优化辅助系统经济运行方式,辅控系统集中控制技术方案:
目标一:建立全厂辅控网监控中心,对鲁北电厂的所有辅助子系统进行集中监控。
目标二:在建立全厂辅控网监控中心的基础上,更新现有陈旧的各辅控系统,建立以全DCS系统为核心的全厂辅控DCS系统。
实现辅助就地车间无人或少人值班,降低运行人员劳动强度,减少人力资源浪费,提高生产率;实现控制、管理一体化,使得资源共享、信息流通、科学调度。