长庆油田分公司第一采油厂杏北采油作业区陕西延安716000
摘要:随着油田开发持续,井筒状况不断恶化,结蜡、结垢、腐蚀、出砂等问题制约着油井正常生产。加强油井日常管理,降低油井维护性作业频次研究是油田生产管理中的重点。首先,要认清在油田日常管理中的不足,分析日常生产工作对油井设备的影响;其次,在油井日常维修过程中,加强维修工作自身管理能力,降低设备维修对油井的二次伤害。
关键词:维护性作业;清防蜡;清防垢;防偏磨
一、概况
某区目前采油井总井数456口,开井数391口,2018年共计开展维护性作业125井次,维护性作业频次0.32次/(年*口)。通过统计近5年检泵原因发现维护性作业原因主要有结蜡、结垢、偏磨。
表1近5年维护性作业原因统计
2018年,针对对结蜡速度大于2mm/月的103口油井投加清蜡剂,对井场具备连续投加条件的19口采取连续投加,其余84口采取周期性投加,投加后载荷曲线平稳,维护性作业频次降低。
2.2清、防垢
近5年结垢井313井次,其中CaCO3垢264井次,CaSO4垢49井次;2018年53井次,其中CaCO3垢48井次,CaSO4垢5井次,通过计算两次检泵之间的结垢厚度与时间差,得出平均结垢周期为162天。针对自然结垢井,伴随检泵下入防垢筒,同时,开展高压水除垢;针对套损结垢井,提前隔套损治理。
历年结垢井造成维护性作业井次统计
2.2.1高压水除垢
近2年,伴随检泵开展高压水除垢104井次,7.61万米,因结垢导致检泵的井次逐年减少。
2.2.2隔套损
2018年,通过功图载荷查看,单量,含水,液面,流体性质监测等资料的落实,2018年发现套损油井5井次,隔套损后生产正常。
隔套损治理效果
2.3防偏磨
近5年出现偏磨258井次,其中造成杆柱故障133井次,管柱故障125井次;2018年出现偏磨22井次,其中杆柱故障24井次,管柱故障10井次。主要通过配套扶正器、铸塑杆进行治理。
近5年累计配套扶正器329井次,1955个,累计配套铸塑抽油杆318井次,12929米,同时,加强修井现场管理,对起出后扶正器少于设计要求的扣除检泵费用1口/井次,2018年累计扣除7井次。通过以上工作的开展,因偏磨造成的油管杆故障逐年降低。
近5年扶正防磨配套统计
近5年偏磨造成油管杆故障统计
四、认识与结论
1、随着油田开发时间的延长,井筒矛盾日益突出,开展井筒综合治理,降低维护性作业频次成为油田稳产和提质增效的关键问题。
2、油井检泵的原因主要为结蜡、结垢、偏磨、出砂,针对不同油井采取不同政策是降低维护性作业频次的前提。