(大亚湾核电运营管理有限责任公司运行三部广东深圳518100)
摘要:针对发现岭澳核电站二期L8TES001BA浓缩液硼浓度低于固化标准问题,本文指出岭澳核电站二期L8TES001BA硼浓度低的原因和后续控制措施;该控制措施在现场实践中得到的充分的验证,其风险控制策略和控制过程形成了一套可传承的控制方案,用于指导运行人员在面临同类问题时的风险分析和控制。
关键词:浓缩液;硼浓度;钠硼比;容积;稀释
0前言
2014.4对L8TES001BA浓缩液固化前取样,发现浓缩液的硼浓度为35980ppm,钠硼比(Na/B)为0.22,此次固化数据远远低于固化设计值,若按照此数据对浓缩液进行固化,既增加了固化桶的饱和使用率又增加了工作人员的集体受照剂量,严重的违背了辐射防护ALARA控制原则。通过本次理论分析和现场实践,首先减少了工作人员的工作量,其次降低了集体受照剂量,再次降低了固化桶的运行成本,最后延长了系统、设备的使用寿命。
1系统设计理念
根据L8TEU和L8TES系统设计的理念,L8TEU系统主要功能是收集核岛产生的地板废水、工艺废水、化学废水,通过过滤单元、净化单元、蒸发单元、化学试剂中和单元对废水进行处理以满足固化和排放的法规要求。L8TEU蒸发单元为L8TEU001EV,主要对含有化学成分的废水进行蒸发处理,产生40000±1000ppm和Na/B为0.20~0.25的合格浓缩液。L8TES001BA的主要功能是收集L8TEU001EV蒸发的40000±1000ppm和Na/B为0.20~0.25的合格的浓缩液,为后续的浓缩液固化工作提供条件。
2主要问题
岭澳核电站二期自商运以来通过L8TEU001EV共产生了3批可固化的浓缩液。L8TEU001EV传L8TES001BA前,对浓缩液的取样分析结果都满足固化要求。但在L8TES001BA固化前取样结果却低于40000±1000ppm固化要求(见表1)。
表1L8TEU001EV和L8TES001BA的数据对比
根据L8TEU001EV向L8TES001BA传硼设计要求,当L8TEU001EV水位到100mm时,将L8TEU001EV置于到state0,此时按照程序执行L8TEU001EV向L8TES001BA传硼操作。根据L8TEU001EV设计要求,当L8TEU001EV水位在100mm时,储存的浓缩液约为4m3。对于岭澳核电站二期L8TEU001EV在state5期间,L8TEU001EV的水位变化曲线如图1所示。
图1:
针对图1,当L8TEU001EV的水位在150.9mm时,L8TEU001EV由于水位的波动会导致L8TEU001EV由于低水位保护使L8TEU001EV跳闸到state6,按照该水位(150.9mm)执行L8TEU001EV向L8TES001BA传硼必将导致硼浓度低于40000±1000ppm。从运行角度出发,为了保证按照设计要求执行传硼,运行针对此种现象制定了针对性的控制方案,即L8TEU001EV向L8TES001BA传硼时,通过蒸馏液的疏水阀来控制L8TEU001EV的水位,此时进料阀放置手动并关闭,这种手段的优点就是L8TEU001EV的水位不会波动,当L8TEU001EV水位达到100mm时手动将L8TEU001EV置于state0,然后执行L8TEU001EV向L8TES001BA传硼工作。经过此种方案的验证,L8TES001BA的硼浓度的确有了非常大的改善,但是还是低于固化预期,如表1中三次传硼后的取样结果。
传硼前针对L8TEU001EV取样的计算公式:
P2=
P1=第一次硼浓度;
H1=第一次测量时的EV液位;
S=EV截面积(2.2m2);
V=EV外的体积(包括管道和RE);
P2=第二次硼浓度;
H2=第二次测量时的EV液位;
根据经验每次TEU001EV从低液位100传硼至TES001BA的浓缩液体积4.2m3,推算V=4m3;
3原因分析和最终结论
原因分析:
针对此种情况,经过大量的分析,初步怀疑与传硼结束后用SED水对管线冲洗有关(图2所示),冲洗管线的管径、长度、容积数据如表2所示。
图2
表2:L8TES001BA与L8TEU001EV传输管线的容积
由于L8TES001BA下部和上部为椭圆形,通过建模来计算L8TES001BA底部椭圆形水位和容积的对应关系。
当L8TES001BA水位大于0.4m时,水位和容积的换算关系如下:
V=(H-0.4)*π*r2+A
——V:实际容积;
——H:实际水位;
——r:L8TES001BA筒体内径;
——A:L8TES001BA椭圆形所占的容积。
若L8TES001BA实际水位H为2.3m经过计算,实际体积为4.356m3。
浓缩液硼浓度的理论计算:
若L8TEU001EV水位120mm,硼浓度为41000ppm传到L8TES001BA,L8TES001BA中有0.2m-SED水,当L8TEU001EV全部传到L8TES001BA后为2.33m,计算L8TES001BA的最终硼浓度为多少?
1.L8TES001BA接收的容积为:(2.33-0.4)*π*r2+0.53617=4.41666m3
2.考虑到传硼前管线中含有SED水,经过稀释后的硼浓度为:
[(4.41666-0.16907-0.045931773)*41000ppm]/4.41666=39004ppm
3.考虑到传硼结束后要用SED水冲洗管线10秒钟,冲洗水量计算方式通过建模计算如下:
1)假设L8TEU261VD上游8SED051管线压力为8.5bar.g保持不变,图中J1压力源=8.5bar.g;
2)模型中P2管道长度=L8SED054管线长度+L8TES046管线长度+L8TEU408VD、L8TEU261VD当量长度=4261mm;
3)模型中P1管道长度=L8TES025管线长度+L8TEU032VB至上游第一个三通之间的管线长度+L8TEU032VB当量长度=8229mm;
4)不考虑管路中的弯头阻力损失;
5)J2为大气压;
6)管道粗糙度=0.05mm。
计算流量:0.1173m3/10秒
4.考虑到传硼前管线中含有SED水和传硼后对管线进行SED水冲洗10秒钟后,L8TES001BA的最终硼浓度为:【(4.41666-0.16907-0.045931773-0.1173)*41000】/4.41666=38378.8ppm
L8TES001BA浓缩液硼浓度的实际数据
2014.3执行L8TEU001EV向L8TES001BA传硼操作,传硼结束后,用SED水对L8TES032VB管线进行冲洗,通过曲线发现L8TEU261VD的开启和关闭时间间隔为35S。
1)根据建模图形计算出的冲洗流量数据,本次L8TES001BA共接收的SED水量约为:
0.1173m3*3.5=0.41055m3(未考虑管线弯头对流量产生的影响)
L8TES001BA最终的硼浓度为:
[(4.41666-0.16907-0.045931773-0.41055)*41000]/4.41666=35198.68ppm(A)
2)根据L8TES001BA水位上涨量数据,本次L8TES001BA共接收的SED水量约为:
(2.3588-2.254)*2.2787=0.304m3
L8TES001BA最终的硼浓度为:
[(4.41666-0.16907-0.045931773-0.304)*41000]/4.41666=36182ppm(B)
3)2014.6执行L8TES001BA向L8TEU001EV传硼工作,传硼结束后开启L8TEU261VD通过L8TEU032VB到L8TES001BA冲洗22秒钟,服务对L8TES001BA进行排空并将废水进行全部接收,经过现场实际测量,共接收SED水量为0.337m3,说明建模数据和L8TES001BA水位上涨量基本相符。
5.化学对L8TES001BA的取样数据为:35980ppm
该数据介于(A)和(B)之间,说明计算数据与实际取样的结果基本相符。
结论:L8TES001BA硼浓度降低的原因是由于管线SED冲洗水对L8TES001BA中的硼进行了稀释导致。
结论再次验证:
2014.6执行L8TEU001EV向L8TES001BA传硼工作,传硼前L8TEU001EV的数据如下:
1)根据L8TES001BA水位上涨量数据计算最终的硼浓度:
L8TEU001EV向L8TES001BA传硼结束后,L8TES001BA水位为2.3614m,L8TEU261VD通过L8TEU032VB到L8TES001BA冲洗后,L8TES001BA水位为2.435m,SED注入的冲洗水量为0.1667m3,最终L8TES001BA的硼浓度理论计算为:
L8TES001BA接收总容积:(2.435-0.4)*3.1415926*0.8^2+0.53617=4.6277802m3
L8TES001BA最终的理论硼浓度为:
(4.6277802-0.045931773-0.1667)*42691/4.6277802=40720.259466ppm(C)
2)根据L8TEU261VD的开启和关闭时间段18S计算最终硼浓度:
根据建模图形计算本次L8TES001BA共接收的SED水量约为:
0.1173m3*1.8=0.21114m3(未考虑管线弯头对流量产生的影响)
L8TES001BA最终的理论硼浓度为:
(4.6277802-0.045931773-0.21114)*42691/4.6277802=40319.528ppm(D)
3)2014.6对L8TES001BA现场取样结果为:
最终结论:通过(C)、(D)、(E)三个数据对比,说明L8TES001BA硼浓度降低的原因是SED冲洗水稀释导致。理论计算和现场实际的验证结果相符。
4结束语
岭澳核电站二期L8TES001BA浓缩液固化指标为40000±1000ppm,相对其他核电站来说,岭澳核电站二期的固化指标控制更加严格,通过理论计算和在现场中的实际验证,解决了L8TES001BA浓缩液固化硼浓度低的问题。随着国内核电项目的发展,DCS相关机组也会遇到这钟情况,本文通过深入的分析和研究,并结合理论计算和现场实际的验证,摸索出一套完全可控的运行控制方案,对节省运行固化成本,提高固化效益以及降低集体辐照剂量,深化辐射防护ALARA控制原则起到非常重要的作用,对国内核电同行提供了重大的借鉴意义。
参考文献:
[1]核工业第二研究设计院L8TEU/TES/SED系统设计手册
[2]中广核工程有限公司L8TEU/TES/SED建筑等轴图册
[3]大亚湾核电运营管理有限责任公司放射性废物管理大纲