抚顺矿业集团老虎台矿生产技术部辽宁抚顺113003
摘要:老虎台矿随着煤炭资源的减少,精采细收工作是煤炭生产可持续发展的关键环节。以55002#综放工作面为例,通过实行可行性保障措施,克服种种困难,将煤柱大大减少,多回收煤炭21119吨,为企业多创收1056万元。
关键词:精采精收;减少煤柱;安全;高效
一、55002#综放工作面的概况
55002#工作面面位于老虎台矿井田东部,经距为79720~80367m,标高-593.769~-526.0m。该工作面东邻老龙煤柱,南邻58002#、54003#已采区下部未采动区,北邻55001#-1已采区下部未采动区,西邻63002#、58003#、54003#已采区下部未采动区。该工作面长205.2m,走向686.7m,预计留20m煤柱,剩可采长度676.7m,可采面积140910m2,煤层厚度11.6m,倾角9°~15°,硬度f=1.5~3。
二、煤炭损失量的分析
1、工作面工业储量
该工作面长205.2m,走向推进长度686.7m,煤层平均厚度为11.6m,煤层密度1.3t/m3,则该工作面工业储量为:
走向长×工作面长×煤层平均厚度×煤层密度
686.7×205.2×11.6×1.3=2124935(t)
2、工作面可采储量
工作面可采储量=工业储量-实际生产过程中煤损失量
实际生产过程中煤炭损失量:
该工作面在实际生产过程中,有三部分煤量要损失。其中一部分是工作面初采时开切眼及开帮段7m范围内有50%的煤炭损失;另一部分是工作面采至终采线时8m范围内液压支架顶部的煤炭不能回收。第三部分煤炭的损失为工作面采至终采线时预留20m煤柱的损失。
①工作面初采时的煤炭损失:
205.2×7×8.7×1.3×50%=8123(t)
②工作面采至终采线时的煤炭损失:
205.2×8×8.7×1.3=18567(t)
③工作面采至终采线时留20m煤柱的损失:
205.2×20×11.6×1.3=61828(t)
该工作面可采储量为:
2124935-8123-18567-61828=2036417(t)
通过以上分析:20m煤柱的损失量占煤炭总损失量的比例:61828&pide;(8123+18567+61828)=61828&pide;88518=69.8%
为此,控制煤炭的损失量关键是减少煤柱的损失量。把减少煤柱的损失量作为精采细收、回收煤炭,创造企业的效益的重点。
三、采取切实可行措施,减少煤柱,来创造企业效益
为了做好煤炭资源的回收,做到精采细收,安全生产,为企业创造最大的效益。现以55002#综放工作面为例。具体从以下几方面入手,来减少煤柱,创造企业效益。
1、加强两顺和超前支护强度,为防止煤柱不断变小,对安全生产不利
①运输顺槽
在55002#工作面投产前,运输顺槽皮带头部与溜煤道岔口安装1组巷道支架支护顶板,型号为ZH6400-25/40A-I。工作面下端头采用两组端头支架支护顶板,型号为ZFT28000-20/32,同时安装20组型号为ZT2×3200/18/35超前支护支架加强支护。
②回风顺槽
回风顺槽走向长686.7m,西段采用锚网、六节“U29”O型棚喷混凝土全封闭复合支护,断面No4.5#,净高3.41m,净宽4.38m;东段采用锚网、“U29”型棚复合支护,断面No4.5#。回风顺槽西段270m共计安装45组巷道、超前支护支架,加强对回风顺槽及三岔口顶板加强支护。
③两顺超前支护
运输顺槽:下端头为2组端头液压支架支护顶板,支护长度11.7m。端头支架前梁往前拆换以满足当日进度为准,不许多拆。在拆换完的新棚下挑梁打2根3.5m单体液压支柱支护顶板,充分刹帮顶;断面不够时开两帮,并铺好金属网、补打锚杆维护好两帮。煤壁往前20m范围内必须加强支护,既采用端头支架、单体液压支柱支护顶板,工作面往前10m范围内棚梁下打双排单体液压支柱;10m~20m范围内在棚梁下打单排单体液压支柱。
回风顺槽:上端头超前拆换以满足当日进度为准,不许多拆。在拆换完的新棚下挑梁打3根3.5m单体液压支柱支护顶板,充分刹帮顶。煤壁往前20m范围内加强支护,10m范围内棚梁下打双排单体液压支柱;10m~20m范围内在棚梁下打单排单体液压支柱(有巷道支架支护顶板时可不打单体支柱)。
上端头的支护:上端头要在每根木梁距131#架子300mm位置处打上一根单体柱对顶板进行加强支护,由于工作面长度增加,2010年6月2日上端头安装两组超前支护支架加强支护顶板,来维护工作面上端头,确保工作面的上安全出口畅通,为55002#综放工作面的顺利开采奠定了基础。
2、不断减少运输顺槽设备的长度,从而达到减少煤柱的目的
迫于形势和压力,我们决定将55002#综放工作面的煤柱尽量减少,回采到运输顺槽的设备不能再拆为止。
随着工作面的不断向前推进,运输顺槽的皮带机也不断缩短,当皮带机的长度不能再缩短时,我们采取掐皮带机的皮带头,减少皮带机的储带仓。原来皮带机的储带仓最多可储藏100m皮带,直到最后储带仓最多才储藏15m,这就增加了频繁缩皮带机的次数。由于工作面继续向前推进,那我们就采取掐转载机的框架。工作面每天向前推进1m,那么每3天就掐2块框架,直到最后转载机剩到不能再掐框架为止。这时再将皮带机一次拆完,再增加转载机的框架,直到工作面达到出煤条件为止。但是皮带机的机尾缓冲架必须留一节,因为端头支架与转载机互为支点,转载机头需要移动,否则便影响生产。“功夫不负有心人”,由于现场的严格管理,55002#运输顺槽的转载机长度最后只剩下17.2m,是老虎台矿历史上少见的,创造了老虎台矿回采史上的一个奇迹。
3、通过不断改变55002#工作面的伪倾角,来达到煤柱减少的目的,从而提高企业的效益
55002#工作面面长205.2m,煤层最大倾角15°,因而55002#工作面采用的是走向长臂后退式综采放顶煤的回采工艺来进行开采。工作面正常开采时,必须采取运输顺槽、回风顺槽与开切眼垂直的方法来进行回采,这样方能控制住前后部刮板运输机上窜和下窜的问题,也就是防止前后部刮板运输机拉回头煤的问题,从而杜绝影响生产。
当55002#工作面回采626.7m以后,即剩下60m回采长度时,工作面采取不断改变伪倾角的角度来达到减少煤柱的目的。根据老虎台矿的经验可知,工作面的伪倾角一般在煤层倾角的1∕3~2∕3之间,我们取中间的1∕2,那么55002#的煤层倾角最大为15°,55002#工作面的最大伪倾角便为7.5°,即运输顺槽超前回风顺槽的最大距离应为tag7.5°×205.2=27m。如果工作面的伪倾角超过7.5°,那么就会增加工作面的长度,工作面的长度一增加就增加了对工作面的管理难度,从而也派生处一系列的问题:犹如工作面的上下端头管理、工作面的架间距增大、架间漏货等问题。因而必须合理控制住运输顺槽超前回风顺槽的长度,从而达到安全生产。运用此方法,55002#工作面达到终采线时,运输顺槽到溜煤道的最小煤柱为5.2m,除去回撤3.0m的开帮量,最后就剩下2.2m的煤柱。那么55002#工作面就多采了长度为9.1m的煤炭,共回收煤炭205.2×9.1×8.7×1.3=21119t煤炭,为企业便多创造出1056万元的价值。
结束语
由于55002#工作面煤柱的减少,防止55002#工作面回撤时开帮放炮将溜煤道的顶板崩透的事故发生,采取在溜煤道里打木垛来支护顶板,起到“水未来前先挡坝”的作用。
为了防止回撤设备时将溜煤道压透,事先在工作面1#~6#架子的架前铺上成排的废铁道,来增加铁道的接触面积,起到减少压强,防止事故发生的作用,从而做到了安全生产。
作者简介:
陈友亮(1973年12月28日),男,毕业于辽宁工程技术大学,采矿工程师,现担任老虎台矿生产技术部副主任。1995年参加工作,一直从事井下一线采煤工作,先后在省市级刊物上发表多篇获奖论文。连续8年被评为抚顺矿业集团生产安全医疗技术专家。