简介:
简介:我国能源结构的特点是“贫油、少气、富煤”,这就决定了我国的能源战略必然为由石油、天然气逐渐转化为以煤为主导地位。以天然气、轻油、渣油为原料的大型化工装置逐渐转化为以煤为原料,因此以煤为原料的外国技术公司争先抢滩中国市场,最具代表性的是壳牌(shell)、德�
简介:我公司通过采用三塔精馏技术,该装置表现出蒸汽消耗低,系统运行稳定,产品质量好等优点,运行效果良好,节能减排显著,具有较好的经济效益与环保社会效益。
简介:脱硫在化肥、化工、炼焦等行业的地位越来越重要,对脱硫催化剂和脱硫方法的选择也越来越严格。通常要求脱硫催化剂活性高、质量稳定:脱硫后出口H2S含量能满足要求;不会造成堵塔,最好能把已堵上的积硫洗下来;能脱部分有机硫,减轻精脱负荷:原材料消耗低,脱硫成本较低:适用范围广,既可用在加压和常压系统,气体杂质较多的场合也能用,吸收剂选用纯碱、氨水均可以;用量少,使用方便,便于管理和操作;浮选硫颗粒大,易回收;无安全与环保问题等。
简介:江苏恒盛化肥有限公司通过采用三塔精馏技术,甲醇生产装置表现出蒸汽消耗低,系统运行稳定,产品质量好等优点,运行效果良好,节能减排显著,具有较好的经济效益与环保社会效益。
简介:把气体或液体中的硫化物脱除出去称为脱硫。合成氨的原料气、焦炉煤气、天然气、城市煤气或其它含H2S和有机硫化物的气体的脱硫方法有干法和湿法两大类。888法是湿法中在液相进行催化氧化反应的一种脱硫方法,和其它的湿式氧化法最根本的区别是所应用的催化剂为888脱硫催化剂(简称为“888”)。
简介:应用AspenPlus通用流程模拟软件,采用合适的热力学模型,完成了对某化工企业原低温甲醇洗工艺流程的模拟,并与原设计值相比较,从而验证了所选模型的合理性、可靠性。然后运用此模型对优化流程进行模拟,并最终得出了优化后的节能数据。
简介:鹤煤化工分公司为60万t/a甲醇装置,按最初设计,低压弛放气直接去气化单元做热风炉燃烧的燃料。多余的送火炬燃烧,后考虑到弛放气所夹带甲醇损失,在低压分离器出口设置一洗涤段,用来回收弛放气所央带甲醇,弛放气洗涤塔入口用于洗涤的脱盐水的流量为866kg/h,但在运行中发现,改造安装在低压分离器的喷嘴易堵塞,经研究决定对工艺管道进行改造,改造后时整个系统的长周期稳定运行起到了明显的效果。
简介:介绍了常温精脱硫,脱氢等净化催化剂及其相关新工艺的新进展。
简介:0前言山西金象煤化工有限责任公司(以下简称金象公司)为年产240kt合成氨、400kt尿素于2011年11月投产。金象公司半脱系统采用栲胶、RTS脱硫剂湿式氧化法脱硫,设备上采用一台预脱硫塔(空塔)串联一台脱硫塔(填料塔)。2012年9月,因脱硫塔在运行过程中阻力大对脱硫塔上液系统以及副线进行了改造,增加了上液量提高了喷淋密度,改造后改善了脱硫塔堵塔的现象。2014年半脱系统运行中又出现脱硫效率低,再生差等问题,
简介:燃料甲醇推广是一个系统工程,各个环节必须统筹安排,其中包括由政府制定标准,化工行业建生产装置,商业部门组织输配供应以及汽车行业改造发动机等。
简介:介绍了我公司DN2000合成系统运行中存在的问题,引起该问题的原因分析,以及为了解决该问题所实施的改造措施,在改造完成投运后,合成系统的阻力降明显降低,氨产量增加,吨氨电耗大幅度降低,达到了预期的目的。
简介:0引言浙江晋巨化工有限公司的低压甲醇装置采用鲁奇低压甲醇合成技术,年产8万t甲醇,合成塔的副产蒸汽压力为2.0-2.5MPa之间,由于该中压蒸汽无过热系统,属于饱和蒸汽,同时我车间甲醇精馏系统属于低压蒸汽使用大户,还处于公司低压蒸汽总管的末端,为了稳定精馏系统蒸汽压力,长期以来都是通过调节阀组减压后直接送至低压蒸汽管网,供甲醇精馏使用。
简介:本篇主要介绍了氨合成塔内件更换为DC-C型Ф2000后,针对提高氨产量及降低能耗而进行的一系列改造优化措施,优化后氨产量提高,节电效果明显,达到并超过了设计能力,运行情况良好。
简介:本文主要介绍了变压吸附技术的原理、特点、分类,以及心连心公司某变压吸附提氢装置的工艺流程和运行情况,针对运行中遇到的问题进行了优化,取得了良好的效果,有效的降低了公司的生产成本,为公司带来的可观的效益。
简介:为了配合国家有关部门搞好石油和化学工业的安全生产月活动,中国石油和化学工业协会于安全生产月到来之前下发通知,对活动进行了具体的安排,并重申了原化学工业部10年前颁发的《安全生产禁令》。通知中指出,针对当前企业安全管理薄弱、安全生产事故频发的状况,协会决定,在切实落实《安全生产法》及《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》各项要求的基础上,重申原化学工业部于1994年10月8日发布的生产管理实践中,
简介:8月11日,安徽省安全生产监督管理局联合淮北市安监局、濉溪县安监局对临涣焦化一期工程焦炉煤气联产200kt/a甲醇项目进行了现场竣工检查验收。安全专家组认为该项目在设计、施工安装和试生产过程中执行了国家、地方有关安全生产法律法规,符合国家、行业标准规范,选用的工艺技术成熟,设备可靠,安全设施运行正常,一致同意通过安全设施竣工验收。
简介:我厂自2003年12月更换氧化器后,生产一直不理想,甲醛产品中醇含量虽然较低,但酸含量上升很快,我们反复进行了工艺参数的选择与调整,仍无法达到优质、低耗、长周期生产的需要,生产成本较高。
季戊四醇生产工艺的优化
无烟煤间歇制气甲醇装置的最新技术进展及经济性
甲醇三塔精馏技术应用与节能减排
888法脱硫的特点及应用技术综述(下)
888法脱硫的特点及应用技术综述(上)
传统低温甲醇洗工艺流程节能优化研究
甲醇低压弛放气系统改造过程
常温精脱硫(ATFSR)新技术及其在甲醇中的应用
半脱脱硫系统改造及运行总结
DLCS—2000集散控制系统
推广燃料甲醇系统工程之路
合成系统节能降耗改造总结
一种螺杆膨胀发电技术在甲醇生产中的应用
晨光二项四氟乙烯应用技术通过鉴定
DC—C型Ф2000氨合成塔内件改造优化总结
无动力变压吸附提氢装置的运行及优化总结
石油和化工协会重申《安全生产禁令》
安徽临涣焦化甲醇项目安全竣工
蒸发系统过脏对甲醛生产的影响