简介:介绍交流伺服技术在轴承磨床改造中的实施方案,分析电气控制系统的设计方法。轴承磨床通过交流伺服数控化改造后,具备了数控轴承磨床的优点,达到了数控轴承磨床的精度要求,使用效果良好。
简介:
简介:为了解决生产中出现的换活、调整困难,工装准备量大,影响产品质量,对无心夹具进行了改造。生产实践证明:省钱、省时、效果很好。
简介:使用智能控制仪表能够准确地控制炉窑温度,提高产品质量。
简介:介绍法国立式磨床VGl80砂轮轴总成的改造原因、改造方案及产生的经济效益等,通过对砂轮轴总成的改造,节省了维修时间,经济效益显著。
简介:运用先进的PLC技术对热处理设备进行技术改造,不仅大大提高了设备运转的可靠性,而且提高了控制水平,使许多八十年代左右引进的大型热处理生产线重新焕发了生机。
简介:介绍双柱立车SC3200数控化改造的原因、过程、改造后的效果及经济效益。通过改造,提高了生产效率和产品的加工精度及外观质量,节省了大量的样板、量具和工装费用,缩短了新产品试制周期和生产周期,提高了企业的竞争力。
简介:本文分析了MTP-250扩孔机蜗轮损坏的原因,并提出了有效的改进措施。
简介:通过对闲置的双端面磨床3A344送料装置的改造,简化了机床送料工装,减少工装的准备品种,提高工装的通用性,提高了工作效率,保证了产品质量。
简介:阐述设备的现状,分析故障率高、进给精度低的原因,驱动器的细分功能,介绍改进措施。
简介:在我公司生产经营中,G-830外圆磨床是终磨工序保证球面滚子产品精度的关键设备。该设备是70年代从日本引进的高精度磨床。其控制产品尺寸的主要传动机构是步进电机连接蜗轮蜗杆减速器和滚珠丝杠,带动滚针导轨驱动砂轮磨架进给;修整步进电机安装在砂轮架上实现砂轮修整补偿。机床电气部分主要由
简介:洛轴钢材制品有限公司RC821双台车退火电炉(炉子结构简图如图1所示)年加工能力2640吨左右,每年耗电量130万度左右,是钢材制品有限公司的主要耗能设备,主要对轴承钢(GCrl5、GCr15SiMn、G20Cr2Ni4等)棒料、盘料进行高低温退火热处理,以便为下工序进行备料准备。由于该退火炉使用时间较长,采
简介:卷取头是废边卷取装置最核心的设备,它的转动控制直接影响带钢卷取成形及带钢张力、带钢断带次数。由于设计、制造上的缺陷,原整套废边卷取装置无法稳定运行,薄料断带更是频繁。提升装置是废边卷取装置成品输送的关键设备,本次改造后不但可以实现工艺功能,也可以减少薄料断带,使废边卷取装置适合我酸连轧高稳定性的要求。
简介:介绍采用大功率交流变频器对双端面磨床非基准砂轮磨头进行精确调速,以实现双端面磨床两磨头对轴承套圈两端面进行差速磨削,非基准砂轮磨头速度可连续调整。
简介:介绍N8891、3M4650精研机流球道改造。将原来钢板、钢筋焊接式结构改为胶木钢板组合式,避免钢球表面因与金属接触摩擦产生划伤,同时提高流球道定位精度,避免钢球与研磨盘沟槽棱边碰撞造成缺陷。
交流伺服技术在轴承磨床改造中的应用
CES—1000型滚子探伤机复合磁化改造
3MZ215内滚道磨床无心夹具改造
利用智能技术改造电气控制柜
浅谈800吨挤压机液压站改造
法国立磨VGl80砂轮轴总成改造
奥地利辊底炉控制系统PLC改造
ZCT—1000磁粉探伤机复合磁化改造
双柱立车SC3200数控化改造
MTP-250扩孔机传动系统设计改造
双端面磨床3A344送料装置的改造
德国KUPY—1OO油压机液压系统改造
驱动器细分功能在设备改造中的应用
G-830外圆无心磨床数控系统改造
RC821退火电炉耐火纤维炉衬改造
LZ52外滚道磨床改造为外沟磨床
冷轧酸洗废边卷取及提升装置液压系统改造
双端面磨床M7675B差速磨削的改造
内圆磨床MZ208机电一体化改造
M8891、3M4650精研机流球道改造