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18 个结果
  • 简介:通过对轴承套圈进行组织、夹杂物分析后发现,超精后套圈沟槽内的凹坑处碳化物颗粒较少造成局部的软点;凸起处碳化物颗粒较大且聚集产生局部的硬质点。金相分析表明,这种微观区域的硬度不均匀是造成超精磨工序中精度无法保证的原因。

  • 标签: 碳化物 GB/T 18254-2002 非金属夹杂物
  • 简介:论述了电炉厂的探伤修生产线在品种开发、工艺改进和质量控制方面的作用和贡献。

  • 标签: 探伤 修磨 品种 工艺 质量
  • 简介:钢铁企业开发利用自身的三废资源对其转型发展有重要的意义,本文主要介绍了涟钢湿法球处理冷钢渣工艺原理、流程及特点,对湿法球产品综合利用途径进行了分析。

  • 标签: 冷钢渣 处理冷 工艺探讨
  • 简介:介绍了PowerFlex700系列变频器在圆钢修机上的应用及使用过程中的常见问题和处理方法,以及与西门子S7-300PLC通讯的设置。

  • 标签: 变频器 SMART启动 矢量控制
  • 简介:在酒钢现有的煤源条件下,焦煤资源十分有限,因减少主焦煤的用量,以1/3焦煤及气煤代替,焦炭的质量严重下滑,在此基础上研究采用焦炭中添加添加的方法改善焦炭热性能。降低焦炭的反应性(CRI),提高焦炭的反应后强度(CRS)。

  • 标签: 焦炭 焦煤 气煤 添加剂 代替 煤源
  • 简介:转炉炼钢中主要用废钢作为冷却来控制炉中的热平衡。为了减少转炉炼钢中优质废钢的使用量,印度JSW钢公司对诸如钢屑、块状铁矿、生铁、球状铁矿、直接还原铁和石灰等各种冷却进行现场试验。

  • 标签: 转炉炼钢 冷却剂 BOF 直接还原铁 现场试验 热平衡
  • 简介:转炉冶炼的高效化与生产过程的清洁化已成为现代炼钢技术发展的核心任务,中厚板卷厂通过比较几种化渣的化渣机理,研究无氟复合造渣的使用方法。实现了转炉生产全程化渣、降低了钢铁料消耗、消除了氟离子污染,取得了明显的经济效益。

  • 标签: 转炉 复合造渣剂 化渣 环境污染
  • 简介:最简单的减少还原消耗和CO:排放的方法之一,是向高炉加入预还原炉料。保持喷煤比不变,加入100kg/t的热压铁块(HBI)可使BAT高炉的焦比从300kg/t降到273kg/t。以炉顶煤气形式输送给钢厂其他用户的能源相应减少,但从全球看,生产预还原炉料所消耗的还原也必须予以考虑。使用热压铁块有以下几种可能性:第一,从国外厂家购买热压铁块,以降低碳基还原的消耗。第二,用联合钢厂内部现有的还原气,如焦炉煤气生产HBI。除了从外部厂商购买HBI进行输入、输出调节外,必须使用其他能源来补充生产HBI所需要的煤气,如天然气或电力。除了成熟高效的高炉工艺外,特别是20世纪70年代一些非高炉炼铁工艺被开发出来,并且在生产中得到大规模应用。

  • 标签: 高炉工艺 热压铁块 还原剂 消耗 煤气生产 炉顶煤气
  • 简介:传统炼铁高炉中的焦炭具有发热、还原和炉料骨架三种功能,但只有骨架功能才要求具有很好的强度。目前高炉喷煤已有效地取代了焦炭的发热功能,使焦比大幅度降低。可用作高炉还原的燃料,只需有较高的反应性,不要求很高的强度。从炉顶加入还原,可以促进铁矿石的还原,同时还原还能抑制冶金焦的气化溶损,保护其在炉内的强度。天然还原成本较低,但反应性差,且对强度,热稳定性,焦油含量要求很高。人工还原可选择

  • 标签: 高炉 还原剂 焦炭 燃料结构 研究
  • 简介:本文通过对比试验,借助OES、氧氮仪和红外C-S分析等手段,从钢水增碳和全氧控制两个方面分析中包覆盖对烘烤硬化钢的影响。

  • 标签: 中包 包覆盖 烘烤硬化
  • 简介:采用电石脱氧部分替代铝脱氧,配合喂铝线的脱氧工艺,在相同脱氧效果下达到降低成本的目的。同时电石脱氧配合炉后喂铝线的脱氧工艺,能够提高脱硫效率,改善精炼渣况。

  • 标签: 炼钢 脱氧 电石
  • 简介:本文介绍了酒钢烧结添加低温矿化节能添加工业试验。工业试验结果表明,往烧结用焦粉中添加万分之四的低温矿化节能添加。烧结固体燃耗降低3.62kg/t,降低率为7.80-/0;烧结机台时产量提高5.53t/台时,提高率为3.06%;返矿率降低1.56个百分点。

  • 标签: 节能添加剂 工业试验 烧结 矿化 低温 酒钢
  • 简介:为了更好的研究板坯连铸过程中上表面保护渣层的耦合流体流动及其热眭能,构建了稳态有限元模型。此三维(30)FIDAP模型包括对通过计算熔融钢水的流场速度在保护渣/钢水交界面产生的剪切应力的计算。同时还包括凝固和熔融过程中对不同温度条件下保护渣性能变化的研究。

  • 标签: 表面保护 流场速度 表面覆盖剂 连铸结晶器 渣层 热性能
  • 简介:研究了K4169高温合金在各种工艺条件下及向熔体中加入复合细化时的晶粒组织.结果表明.降低浇注温度和加入复合细化可以明显细化冷凝后基体的晶粒和提高铸件断面等轴晶的比例。在通常的浇注温度1400℃下加入复合细化济.对合金熔体进行或不进行过热处理时.可使圆柱锭的品粒分别细化至ASTM11.7级和ASTM3.2级:断面等轴晶的比例分别达96%和99%以上.当浇注温度为1420℃,加入复合细化利并对合金熔体进行过热处理时,可使圆住锭晶粒细化至ASTMM10.5级,断面等轴晶的比例达90%以上,提出了晶粒细化的机理并对晶粒细化后断面等轴晶比例增大的现象进行了分析。

  • 标签: 晶粒细化 细化剂 高温合金 浇注温度 晶粒组织 铸态组织