简介:摘要本文主要总结天津分公司0.8Mt/a重整运行过程中出现的典型问题以及采处理措施。分析问题产生的原因,通过技术改造、工艺参数优化和设备更新等方式,解决装置运行过程中出现的原料硅含量超标、加氢反应器压降增高、重整进料换热器堵塞、再生运行不稳定等问题。通过持续优化调整改造,实现了装置在不断变化生产条件下稳定高效运转。
简介:摘要本文主要总结天津分公司0.8Mt/a重整运行过程中出现的典型问题以及采处理措施。分析问题产生的原因,通过技术改造、工艺参数优化和设备更新等方式,解决装置运行过程中出现的原料硅含量超标、加氢反应器压降增高、重整进料换热器堵塞、再生运行不稳定等问题。通过持续优化调整改造,实现了装置在不断变化生产条件下稳定高效运转。
简介:摘 要:介绍了中国石化洛阳分公司新建120万吨/年连续重整及8万立/时氢提浓联合装置开工初期装置不稳定,在流程、节能和操作等方面进行了优化,保证了装置安全高效稳定运行。结果表明装置通过流程优化,节约了成本,增加了效益,对操作参数的精细操作,降低了装置能耗,提高了氢气收率,降低了催化剂的损耗,效果显著。
简介:摘要连续催化重整是生产高辛烷值汽油、高纯度氢和BTX的上游重要装置,主要有石脑油加氢分馏、重整反应、催化剂再生、芳烃分馏等部分组成。催化剂再生部分采用美国环球油品公司(UOP)CycleMax催化剂再生工艺,积碳后的催化剂在气力输送下通过“L”阀组以连续的方式送到分离料斗,催化剂在重力的作用依次通过再生器、氮封罐、闭锁料斗。待生催化剂在再生器内完成烧焦、氯化氧化,在还原段还原后,得到再生后的催化剂,高温含氯再生放空气经处理后排入大气。闭锁料斗是实现连续催化重整催化剂连续循环和再生的关键,通过催化剂再生控制系统(CRCS)来完成催化剂的提升,并控制催化剂的提升循环速率。