简介:摘 要:本文通过对高炉喷吹煤性能的研究,建立了煤粉评价体系;并从高炉煤粉的工业分析及工艺参数的控制、装备水平的改造等方面,总结了煤粉结构优化的生产研究,通过近一年的生产实践,喷煤系统安全稳定顺行,实现了60%的高挥发分烟煤的长期配加。
简介:摘要:针对高炉喷吹富氢煤造气新工艺,在采用过热质平衡数学模型获得系统整体物质流的基础上,利用㶲分析理论建立了相应的㶲流分析数学模型,评价其能量利用情况。对传统高炉和两种工况条件下的喷吹富氢煤造气高炉系统的㶲流分布以及㶲损失、热力学完善度、㶲效率等主要㶲指标进行计算和进一步分析。结果表明,与传统高炉物料结果相比,新工艺两种工况条件下的矿石用量、鼓风量、渣量和炉顶煤气产生量等资源消耗、副产品降低幅度较为明显;技术经济指标中,喷吹富氢煤造气高炉工况 1 号和工况 2号的焦比分别降低了9.2%和22.3%;尽管煤比升高了18.6%和26.1%,但系统整体燃料比仍降低1.1%和8.2%。高炉喷吹富氢煤气新工艺的㶲能结构不同于传统高炉,㶲收入来自于高炉单元的焦炭和造气炉单元的煤,同时增加了造气炉单元焦炉煤气和工业氧的㶲投入。虽然新工艺总㶲投入较传统高炉分别升高了 5.4%和5.1%,但外供煤气可利用的质量较高,㶲收益较高。新工艺总㶲损失明显降低,较普通高炉降低了 16.5%(工况 1 号)和 21.7%(工况 2 号),热力学完善度由传统高炉的 82.0%上升到了 85.6%和 86.5%,能量利用质量得到了提高。此外,新工艺㶲效率也有所升高,其中工况 2 号的㶲效率提高了 6.8%,较传统高炉具有更高的能量转化利用效率。可见,喷吹煤造气高炉新工艺是一种非常有效的炼铁工艺。
简介:摘要:针对高炉喷吹富氢煤造气新工艺,在采用过热质平衡数学模型获得系统整体物质流的基础上,利用㶲分析理论建立了相应的㶲流分析数学模型,评价其能量利用情况。对传统高炉和两种工况条件下的喷吹富氢煤造气高炉系统的㶲流分布以及㶲损失、热力学完善度、㶲效率等主要㶲指标进行计算和进一步分析。结果表明,与传统高炉物料结果相比,新工艺两种工况条件下的矿石用量、鼓风量、渣量和炉顶煤气产生量等资源消耗、副产品降低幅度较为明显;技术经济指标中,喷吹富氢煤造气高炉工况 1 号和工况 2号的焦比分别降低了9.2%和22.3%;尽管煤比升高了18.6%和26.1%,但系统整体燃料比仍降低1.1%和8.2%。高炉喷吹富氢煤气新工艺的㶲能结构不同于传统高炉,㶲收入来自于高炉单元的焦炭和造气炉单元的煤,同时增加了造气炉单元焦炉煤气和工业氧的㶲投入。虽然新工艺总㶲投入较传统高炉分别升高了 5.4%和5.1%,但外供煤气可利用的质量较高,㶲收益较高。新工艺总㶲损失明显降低,较普通高炉降低了 16.5%(工况 1 号)和 21.7%(工况 2 号),热力学完善度由传统高炉的 82.0%上升到了 85.6%和 86.5%,能量利用质量得到了提高。此外,新工艺㶲效率也有所升高,其中工况 2 号的㶲效率提高了 6.8%,较传统高炉具有更高的能量转化利用效率。可见,喷吹煤造气高炉新工艺是一种非常有效的炼铁工艺。
简介:摘要:作为化工企业的动力源,直吹式煤粉炉原有控制系统(DCS)已无法满足供汽量的快速相应,锅炉高效率稳定运行,燃料热值变化自适应控制等多工况智能处理;原有控制系统(DCS)依靠经验进行人工操作的控制模式,由于受到煤质变化及操作水平的差异等方面局限性,所以锅炉控制系统的自动优化运行显得尤为必要。针对蒲城清洁能源化工有限责任公司热力中心2台240t/h直吹式煤粉炉生产实际现状,采用燃烧优化技术(BCS),保证锅炉系统的安全、稳定、经济运行,同时能够实现整个锅炉系统的自动控制,尤其是在当前机组负荷及煤质变动较大的情况下,可以大大减轻操作人员的劳动强度。
简介:摘要:大型高炉在高煤比生产运行状态下,煤粉喷吹的稳定性对维持高炉稳定顺行尤为重要。宝钢湛江钢铁公司 2座 5050 m³高炉,长期 维持 175-190kg/t 高煤比,针对高炉煤粉喷吹过程中喷吹量不稳的问题,分析其产生的原因。 通过改造喷煤设备、改进喷吹过程控制、调整喷吹工艺参数、强化标准作业等措施,使喷煤稳定性明显提高,为高炉稳定顺行和高煤比生产提供了有力保障。